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降低全白土装置外排废水悬浮物含量.pdf

降低全白土装置外排废水悬浮物含量 孙树明 赵菁 (兰州石化公司催化剂厂,甘肃 兰州 730060) 摘要:催化剂厂全白土装置,在生产 中会产生大量废水,悬 方式优化技措项 目。 浮物含量均值约12000mg/L,给后工序的污水处理工作带来了 2.2.1.2改造晶化罐,降低细粉产生量 很大压力。本文对对导致废水悬浮物含量高的原因进行分析 , 分子筛晶化过程的最佳条件是静止状态 ,搅拌是保持物料 经过理论推导和一系列试验找到 了降低废水悬浮物含量的有 不沉积的基本条件 ,因此合理改造搅拌形态 ,适量降低搅拌转 效方法,即采用小型滤机真空抽滤收集废水 中的大量悬浮物 , 速,减少搅拌对分子筛晶体的剪切破坏力,是废水悬浮物含量 处理后废水可达标排放 。 减少的有效途径。 关键词:环保;废水;悬浮物含量 车间通过试验成功对搅拌上中两层搅拌浆液拆除,再通过 全白土装置采用 “原位晶化”生产技术 ,生产过程中约产生 加装调频降低晶化罐搅拌转速 ,将转速 由30r/rain降低至 18r/ 33%的白粉,主要是粒径在25~zm以下的细颗粒,这些白粉需要 rain(过低的转速会导致停车物料沉积),白粉的生产量 由原来 在预交旋液过程中去除,以悬浮物的形式随废水排放至 明沟 , 的约33%降低至27%。 目前全白土装置外排废水悬浮物含量均值在 12000mg/L左右 , 2.2.2废水悬浮物沉降收集 给污水处理带来很大困难,如何有效降低装置外排废水悬浮物 通过沉降实验得知,含有晶化白粉的浆液通过竖流 自然沉 含量,是车间目前急需解决的问题。 降,其中的部分白粉是可以沉 降下来的,但沉降比例 目前不确 1废水悬浮物产生机理 定,且完全沉降需要静止状态下约4h,不过可以确定的是另一 全白土催化剂生产过程是一个分子筛生长形成、改性的过 部分 白粉通过 自然沉降的方式是无法沉积下来的。 程,在生产过程中由于输送破坏、搅拌剪切等作用不可避免的 2.2.2.1沉降剂沉降法 会生产一些粒径偏小的细粉或细颗粒,这些细颗粒在最终的成 在旋液废水中加入少量的沉降剂 (1吨废水加入大约3kg沉 品中没有作用,还会堵塞分子筛孔道结构,影响分子筛的改性 降剂),可以快速的(1分钟之内)较好的(沉降白粉98%以上)沉 和最终性能,故必须进行旋液去除,以悬浮物的形式存在于废 降白粉。 水中。 通过废水悬浮物沉降实验,得出如下结论 : 1.1物料输送过程中产生 晶化料旋液废水(原水)水质颜色为稠白色,表明其含有大 喷雾球在低温200~300~C下干燥形成 ,喷雾球的强度较 量白粉颗粒。经添加沉降剂处理后 ,废水 中绝大部分白粉颗粒 低 ,磨损指数在 11%以上 ,若发生相互碰撞很容易破碎成细 沉降下来 ,上清液出水清,沉降效果明显。 颗粒。 晶化料旋液废水初水中悬浮物含量较大 ,但随着旋液时间 1.2晶化过程中产生 的延续 ,悬浮物含量逐渐下降。经沉降剂处理后的废水悬浮物 “原位晶化”技术,即在导向剂的诱导作用下,在一定温度 含量可以下降至 1200mg/L左右,白粉去除率达94%。 下,某些物料组合在一定时间段内晶化生长出硅铝比大干4.5 沉降剂费用,全 白土装置每 日需要沉降剂约 lt,沉降剂的 的分子筛产物 。此过程的最佳条件是物料静止,但实际工业生 单价按照O.5万元饨 计算,每 日费用约0.5万元,每年总费用偏 产中由于晶化料会迅速沉积结块,故晶化过程中需要对晶化料 高,不是车间废水处理的第一选择。 施加一定的搅拌力以确保物料呈悬浮状态 。搅拌剪切力会对 2.2.2.2滤机过滤法 生长中的分子筛造成破坏,产生小粒径的细粉。 选用小型隔膜压滤机 ,过滤面积 约8m。

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