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再谈预应力空心梁板施工质量
再谈预应力空心梁板施工质量[摘 要] 通过对预应力空心梁板施工时容易忽视和产生的质量问题进行分析,结合工程实际和参考相关规范、文献,提出相应措施,做到事先预控
[关键词] 预应力空心梁板 质量
一、 强度不足或强度离散性大
1、原因分析
影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间”窜料”;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因。如有些工地的搅拌站工人经验不足或责任心不强,没根据集料含水量变化及时调整用水量,造成水灰比波动较大,砼离析、强度离散性大。有的工地试件制作由民工代劳,试件取样随机性不足,抗压试验的加载速率也不符合要求。有的工地砼工人没经过专门培训,振捣不符合要求,梁端锚下砼漏振造成张拉时梁端压裂,或过振出现水纹,浮浆过厚
2、措施
①加强混凝土施工前的技术交底,加强施工操作人员和试验人员责任心和质量意识。②材料进场进行严格检验,经常测定粗、细骨料的含水率和混凝土坍落度,对外加剂采用应特别重视,严格按照配合比施工。③试件的制作、试验应注意制作、养生、试验操作的规范性,经常用回弹仪对实体质量进行校验对比。④对电子自动搅拌设备可参照《GB/T10171-2005 混凝土搅拌站(楼)》进行检查控制,对自动搅拌设备的配料斗的挡板进行加高,以防止材料之间的”窜料”现象发生。⑤对砼振捣的程序、振捣时间要严格控制,防止漏振或过振
二、气囊上浮或下陷
1、原因分析
气囊是预应力空心梁板常用的芯模,但是气囊的使用带来的突出问题是浇筑混凝土时容易上浮,致使混凝土空心梁板外观尺寸产生较大的偏差,这些偏差包括:顶板厚度不足,底板超厚,且顶板下部钢筋保护层厚度不足。工地上常在梁板的底板钢筋上每隔一段距离绑扎或焊接定位钢筋以限制气囊的上浮,但往往会造成气囊沿梁板纵向呈藕状浮起,结果导致定位钢筋处的外观尺寸能够满足要求,但距离定位钢筋越远,偏差就会越大
此外,气囊本身的质量问题如漏气以及不能够提供稳定的气压,可造成气囊下陷,砼未凝结前失去支撑而产生裂缝
2、措施
①要求在定位钢筋(间距一般在1m左右)的顶部布置1道纵向钢筋,形成一个抵抗气囊上浮的稳定的水平体系,就可以有效地阻止气囊的上浮问题。②气囊在使用前要妥善地进行保养,经常检查,防止漏气和跑慢气的情况存在。③浇筑混凝土时,要保持平稳的振捣速度,且浇筑速度不宜过快
三、反拱超值
1、 原因分析
由于砼收缩和徐变,张拉龄期、施工温度、存放时间等因素影响,使反拱值超出设计,影响桥面标高
如有的工地为加快施工速度,常在砼强度达到,但龄期未达到就进行张拉,砼弹性模量偏低,反拱较大。有的因施工安排不合理,存梁时间较长,反拱超值。 转贴于 中国
2、措施
①缩短预应力梁板架梁前的存放时间,从而减少架梁前的徐变值。②夏季应对梁板采取有效的覆盖和降温措施,减少梁板上、下边缘的温度,降低徐变值;冬季应尽量采取添加早强剂和麻袋覆盖养护的方法,以缩短混凝土的龄期,缩短徐变的时间。③在架梁后及时进行横向铰缝连接和桥面铺装层施工,从而抑制个别梁板的超值反拱
四、预制空心板底板超厚,顶板厚度不足
1、原因分析
由于预制空心梁板的芯模(钢模或气囊)固定不牢,及混凝土振捣时因挤压力的作用使芯模上浮,造成空心板底板超厚,顶板厚度不足
2、措施
①空心板的模板安装应进行认真检查。②采用一次性浇注砼的,应控制好下料和振捣速度及对称性,避免产生较大的上浮力。③对空心板顶板局部厚度不够的,可在设计同意下进行局部开仓处理,将厚度不足部分凿除,并增加补强筋,浇筑比原砼标号高一级的砼,使顶板厚度达到设计标准,在顶板上的桥面铺装层增加设置加强钢筋网
五、预制空心板高度、长度偏差大,封端端面不垂直、斜交角大小不一致
1、原因分析
预制空心板几何尺寸不准确原因主要是施工马虎,施工前后、施工中没有进行认真检测所致。还有的是施工时为了保证顶板厚度,人为加大了板高的尺寸
2、措施
①模板安装应进行认真检查,及时进行工后检测。②预制空心板高度超过设计标准,直接影响桥面铺装层的厚度,凡桥面铺装厚度达不到设计要求的,应凿除超厚的顶板部分,或经设计单位同意后采取调整墩台帽或垫石高度、纵坡的方法处理
六、 钢筋安装及保护层不合格或合格率低
1、原因分析
主要是工人技术水平和责任心不够造成,如有的工地钢筋根数不足,钢筋间距偏差大,铁丝绑扎密度低,随意制作一些砼块作为保护层垫块
2、措施
①做到事先控制,应在钢筋开始制作就进行检查,特别是钢筋尺寸、弯起位置等,不要等到钢筋骨架安装后检查才发现。要求在底座上标出中心
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