友佳数控机床维修调试心得1.docVIP

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友佳数控机床维修调试心得1

加工中心问题最多的应该是刀库和机械手的问题: 现象: 在换刀的过程中,由于突然停电,或者按下急停,导致刀具交换终止。 处理如下: 首先复位,解除M06换刀状态. 进入到PMC中保持继电器K参数里面把K0.2由0改为1. (注意:K0.2是指K0的第三位,因为K参数是8进制由右到左是K0→K7位. 同时K0.2代表开机后各个轴不用回参考点,便可执行程序(包括MDI下的M代码)…………(因为此时Z轴最好不要移动或者转动,反之抓刀点与角度都变化了) 修改K1.4由0改为1 (K1.4代表是可以执行单步换刀) 4)在MDI模式下输入M95,按循环启动,然后屏幕会出现一报警信息(2020ARM TROUBLESHOOTING) 5)按下操作面板的F0,同时查看刀具所处的状态: (1)若机械手在0-60度,执行相应的M代码 (2)若机械手已经抓刀并且把刀已经下拉但未插入主轴时,就要从 M73主轴松刀→按下F0→M75主轴紧刀→按下F0→机械手自动回位。 (为什么要从M73开始执行,因为在正常自动换刀过程中,自从刀具被机械手拉出主轴到旋转180度的过程中松刀电磁阀始终得电,但是按下急停或关电情况后,电磁阀失电,主轴孔中拉刀碟形弹簧自动复位,拉刀气缸回位,变为紧刀状态,所以必须要执行M73,不然机床不会动作) 6)最后一定记住要执行M77刀套回位 (切记:否则机床怎么都无法移动,但是又没有任何报警提示) 7)最后还要记住让操作工检查刀具是否乱刀。 当发生严重乱刀时应该如何操作? 在手动模式下,把刀库1号刀套移动到换刀点 在MDI,下输入M70,执行刀具资料初始化。 重新查看刀具(因为执行M70后就1号刀套对应1号刀,2号刀套对应2号刀,主轴上对应是33号刀),进入PMC中刀具列表,观察对应的刀套号上的刀具进行修改。 注意:操作者要很熟悉自己工序的刀具名称 3. 机床回零故障 在最初机床刚回来的时候,在自动运行厂家程序时候,我们人为把机床复位或者急停,机床始终不能回零,观察机床坐标显示,位置X,Y,Z,坐标值都是小数点往左移动了一位,观察公英制参数表由0→1,(0代表公制,1代表英制),由于机床是按照原来的位置回零,所以无法完成回零,经常超程或无法完成回零90号报警. 解决方法:开始以为是机床不稳定,参数为什么会莫名其妙的变化,经过多次仔细查看自动运行的程序,发现厂家空运行程序里面有G20与G21公英制转换指令,才明白为何。 (由于在我们编制加工程序的时候,几乎没有用到过G20与G21,所以我们根本没有考虑,厂家空运行的程序里面会有这样的指令。) 机床在刚开机时,或者运行过后,回参考点很难完成,即使重新开机都不能顺利回零。 解决方法: (1)经过查寻参数,修改K8.0由0→1(X,Y,Z 轴在任意位置作手动原点复位是否有效.0为无效,1为有效) (2)把存储行程极限参数设定为无效,即机床参数1320所对应的轴设机床参数1321设为。再进行回参考点操作,报警消除。重新设定系统存储行程参数为原来的值,机床即恢复正常。 (3)查询维修说明书P486介绍,在返回参考点的方向上,以相当于位置偏差量(DGN.300)大于128个脉冲的速度返回参考点时,CNC至少有一次收到了1转信号的条件,进行返回参考点,否则会出现此报警. 于是尽量手动把对应的轴往回零反方向多移动点距离,至少有一个滚珠丝杠的距离,大约30-40MM。再次回零。 针对以上回零有时不成功,厂家也无法解决,也没有合理的解释,只有多尝试几次,按照我以往开机的经验,数控机床很少有会有返回参考点不成功报警,也许还有部分参数设置的不是很合理,有待于我们进一步查资料研究。 修改宏程序让机床在执行换刀时X,Y轴不用回第二参考点 在MDI模式下,进入参数界面,修改3202号中NE9下对应的那一位,修改为0(意思是可以查看,修改宏程序。) 在编程模式下,输入O9001(程序名),把里面的G30 X0 Y0删除掉 改回参数3202为原来值。 当光栅尺发生故障时,如何屏蔽光栅尺,把全闭环改为半闭环 以下是友佳公司的VB-825A 配备是FAUNC 0I-MC 系统,增量式编码器和光栅尺(不同机床,不同控制系统,修改的参数不尽相同) 操作如下: 修改参数 参数号 位数 修改后值 #1 →0 2021 → 256 2023 → 8192 2024 → 12500 2084

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