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高炉动力系统优化改造.pdf
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2016年8月 Shandong Metallurgy August2016
高炉动力系统优化改造
殷 煜 伟
(山钢股份莱芜分公司 炼铁厂,山东 莱芜 271104)
摘 要 :通过进行高炉冲渣系统设备运行稳定性、煤气系统局部加压、废气系统余热利用以及水系统节能等改造,实现高炉
动力设备安全、稳定、经济运行 ,2l080m高炉煤气压力提升4~6kPa,废气回收率由60%提高到83%,5、6高炉焦炭水分
去除3%~6%,年创造经济效益1200余万元。
关键词:高炉;热风炉;动力系统;煤气;废气
中图分类号:TF321 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2016)04—0055—03
流量来实现烟气量的增加 ,造成煤气压力低时,形
l 前 言
成烟气量不足,烟道温度烧不到,热风炉蓄热不够 ,
山钢股份莱芜分公司炼铁厂拥有6座 1080m 而风温低 的局面。现煤气压力基本在4~6kPa,在
高炉 、3台1051TI烧结机 、1台265in烧结机 、1座 8 当前冶炼强度下,热风炉蓄热量处于人不敷出状
m竖炉、1座60万t链篦机一回转窑,具备年产生铁 态 。随着能源动力厂CCPP燃机系统的正常运行,
540万 t、烧结矿 600万 t、球 团矿 100万t的生产能 冬季采暖及高炉集 中停炉检修的形式下,煤气压力
力。高炉动力系统主要包括冲渣系统、煤气系统、 不足的问题将会更加严重,影响高炉生产。
循环水系统以及热风炉废气系统。动力系统能耗 2.3 高炉废气系统
占生铁成本的20%左右,动力系统安全、稳定 、节能 炼铁6座高炉,每座高炉产生的热风炉废气 10
运行对降低炼铁成本具有极其重要作用 ,为此,对 万 ~16万in/h,废气主要用于热风炉助燃空气进行
高炉动力系统进行优化。 预热,预热后的空气可提高到170℃左右,热风炉废
气 由300cc降至 180oC直接排人大气中。180℃左
2 存在问题
右的烟气存在一定的余热利用空间,废气利用率仅
2.1 老区高炉冲渣系统 为60%。
炼铁厂老区现有4座 1080m高炉,年产生铁 2.4 高炉水系统
320万t,水渣 135万t。1、2两座高炉使用水力冲 高炉水系统直接影响高炉的安全稳定运行 。
渣,3、两座高炉使用图拉法冲渣,1、2、4高炉共 高炉高压水主要负责高炉风 口小套用水,高炉常压
用 1座冲渣水池,3高炉单独使用一循环水池。由 水主要负责高炉 14、15段冷却以及附属设备冷却用
于老区4座 10801TI高炉是在原6201TI高炉的基础 水 。高炉软水主要负责高炉冷却壁 、风 口大中套、
上扩容改造而成,高炉冲渣系统未及时进行配套升 炉底 以及热风阀组等冷却件的冷却用水。随着高
级改造,其设备老化严重、循环水泵供水能力下降, 炉大修扩容改造及工艺需求,高炉水系统设备及_丁
设备故障、高炉渣沟跑水,跑蒸汽现象时有发生,导 艺逐渐暴露出系统水压波动大 、设备能耗高等问
致高炉被迫放火渣 ,严重增加动力成本。 题 ,不 同程度制约着高炉水系统的稳定运行 ,从而
2.
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