甲醇合成结腊的原因及处理.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
甲醇合成结腊的原因及处理.pdf

第4期 徐美同:甲醇合成结腊的原因及处理 l3 器效果差,气液分离不好,液体甲醇被带入压缩机循 压力越高,空速越大越容易使合成反应向生成脂肪烃 环段,产生液击,减少了压缩机的使用寿命,增加了设 的方向进行,生成烃类的碳链也就越长,结腊的几率 备维修费用。 也就越大。 2.3 严重时被迫停车 4)频繁的开停车也是造成结腊的一个原因。开 结腊严重时被迫停车,造成产品损失和维修费用 车投料阶段合成塔反应温度还未达到正常操作温度, 增加。 反应气通过合成塔低温反应区易产生结腊。 停车阶段,系统置换不彻底,未置换净的CO、H, 3 甲醇合成结蜡的原因 通过合成塔低温反应区也易产生石蜡。为此我们要 求停车置换要快要彻底。 1)与铁及第八族元素的存在有关。甲醇生成的 设备大都是碳钢,甲醇生产时常有少量甲酸及其它有 4 结腊的预防及处理 机酸产生,使设备产生腐蚀,腐蚀后的铁质与原料气 中CO反应生成羰基铁Fe(CO) ,带入催化剂表面, 由于结腊的缘故,我厂循环气中甲醇含量约在 使催化剂具备生成脂肪烃的条件。从实践得出,催化 0.5%左右,初步估算年损失甲醇应在1 800t左右,损 剂运行时间越长,铁在催化剂上的积累就越多,高级 失可谓触目惊心。 烷烃生成量随之增加。 预防工作要做到以下几点: 2)与合成反应温度有关 1)原始开车前要进行彻底吹扫,尽量不使铁质进 我厂使用的NC306型低压甲醇合成催化剂由 入催化剂层; CuO、ZnO、A1203、Na20等组成。铜基催化剂中Al、 2)正常开车要尽量避开易结腊的低温区(范围 Na等在一定温度、压力下会促进CO与H,反应生成 185~215℃),停车置换要彻底,CO+CO,0.5%; 石蜡。实践证明:在甲醇生成过程中合成塔床层温度 3)严格控制好压力及空速,空速一般控制在 控制的太低,使入塔气在低于催化剂正常活性温度的 8 000~10 000h~。 情况下进入催化剂层,生成的粗甲醇中就会含有大量 结腊比较严重时,我们通常利用系统短停的机会 石蜡。经过几年的摸索操作,合成塔床层温度在185 进行除蜡。在水冷器壳程的上水管处加一蒸汽管,先 ~ 215℃结腊现象比较严重。因此在生产过程中应尽 把水冷器上回水阀关死,然后通入蒸汽,管程内壁附 量避开这一温度区。 着的腊受热熔化流出,从而达到除蜡的目的,俗称“煮 3)与合成反应的压力及空速有关 蜡”,煮蜡后的水冷器又恢复到以前的冷却效果。煮 烃类生成的反应是一个体积大大减小的反应。 蜡以后,甲醇产量的稳定下来。 本刊采用国际期刊界通行的大16开本胶印,封皮及插页 欢迎订阅2008年《低温与特气》 全彩色印刷,广告页面设计精美,内文印刷字迹清晰,图表均 采用电脑制作。欢迎订阅、投稿及刊登广告。 《低温与特气》创刊于1983年,是由光明化工研究设计 《低温与特气》为双月刊。2008年国内每期定价15元,全 院、全国特种气体信息站共同主办的国内外公开

文档评论(0)

heroliuguan + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8073070133000003

1亿VIP精品文档

相关文档