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干法除尘技术在三钢高炉中应用
干法除尘技术在三钢高炉中应用[摘 要] 以福建三钢4#高炉采用干法脉冲除尘为例,着重介绍干除尘的工艺流程、工艺控制,并分析了运行使用的节能及环保效益,以及应用过程应该注意的关键问题
[关键词] 高炉煤气 干法除尘 应用
1 前言
传统的高炉煤气清洗系统需要大量的水和较为复杂的水处理系统。而目前的全干法布袋除尘,不用水洗,不但节约了大量宝贵的水资源,同时煤气温度较高、体积较大,能使TRT发电量增加约30%。我厂1050 m3的4#高炉采用干法脉冲除尘系统,自XX年5月投产以来运行稳定,净化煤气含尘量5mg/m3,净化效率达到99.5%,为大型高炉应用干法除尘技术提供了有益的经验
2 高炉煤气干法除尘工艺
2.1 干法除尘原理
高炉煤气经过重力除尘器除尘后,进入干式除尘器本体,经过滤袋的过滤,煤气中较细尘粒被粘附在滤袋表面形成灰膜。当除尘器工作一段时间后,滤袋吸附的灰层厚度增加,其阻力亦增大,此时对滤袋进行清灰,使除尘器又可以恢复正常工作
2.2 工艺流程
高炉冶炼时发生大量煤气,含尘浓度约15~30g/m3, 经重力除尘器粗除尘后,含尘量为6~10g/m3,再经脉冲布袋除尘器精除尘。煤气从布袋除尘器的进气管进入下部箱体,经气流分布器进行机械分离后,大颗粒粉尘被分离直接进入灰斗。煤气向上经布袋过滤,煤气中的粉尘被拦截在布袋表面,使煤气的含尘浓度降到l0mg/m3以下,正常工作状态下高炉煤气含尘量5mg/ m3。净煤气经调压阀调压,保持净煤气压力8kPa,经净煤气管上的插板阀及切断阀进入公司净煤气总管。工艺流程见图1
2.3工艺控制
2.3.1清灰系统
当除尘器工作一段时间后 ,滤袋外侧的灰层厚度增加,其阻力亦增大,此时应对滤袋进行清灰。每个除尘器箱体配有14个电磁脉冲阀,脉冲阀的开、关由 PLC控制,以氮气为清灰动力。箱体需清灰时,首先关闭该箱体进、出口管上的气动蝶阀,由PLC控制14个脉冲阀喷吹,由于动能与势能的共同作用,由脉冲阀瞬间喷吹的低压氮气,使相应等待清灰的一组滤袋突然膨胀和振动,抖落积附在滤袋外侧的煤气灰尘,以恢复滤袋的除尘功能,使除尘器自始至终保持良好的工作状态。在生产运行中设定由PLC控制自动清灰,或由箱体进出口总管煤气压差控制清灰 (设计压差≥5kPa,即自动清灰)。在反吹启动过程中,如发现某箱体发生故障或其它原因不能进行脉冲反吹时,可将该箱体“解馈”隔离,此时反吹系统就不对该箱体反吹
2.3.2 卸灰系统
采用集中式排灰方式。清灰时先关闭进口气动蝶阀和出口气动蝶阀,然后开启中间灰斗下部的星形卸灰阀,再打开中间灰斗上面的气动球阀,把灰放到中间仓内,经星形卸灰阀的转动逐渐落入埋式刮板机,通过埋式刮板机将灰集中送到集灰斗,由加湿搅拌机卸到运灰车。清灰完毕后,关闭气动球阀,再打开进口和出口气动蝶阀
2.3.3 煤气温度控制系统
布袋除尘器内的布袋最佳工作温度为1XX年还可回收煤灰1万多吨
3.2 节能效益
干法除尘工艺的节能效益可分为余热利用和余压利用两方面。高炉煤气湿法洗涤后煤气温度降为40℃,不利于提高高炉送风的风温及后续煤气用户的使用。而用干法除尘净化煤气,过滤后的净煤气能保持1XX年产铁90多万吨,以此计算每年节约焦炭2160多吨。干法除尘装置配以干式TRT,可充分利用煤气显热,提高发电效率,发电量比湿法提高30%,并能够把高达130dB的噪音降低到 85dB以下,有效地减少了环境噪音污染。4#高炉平均煤气产生量17.8万m3/h,炉顶压力0.18MPa,建设6000kw的TRT机组,年平均小时发电量3590kw.h,干式TRT比湿式TRT要多发电900kw.h,以电价0.55元/kw.h计算,(按80%计)一年多发电效益346万元
4 干法除尘的关键问题及经验总结
4.1 温度控制
为了使除尘布袋在运行中不因荒煤气温度超标而受损,运行操作过程中应注意以下几点:①高炉正常时炉顶温度控制在 150~250℃。与之相对应,干法除尘箱体入口荒煤气温度应控制在120~220℃。②当炉顶温度升高到 250℃时,炉顶开始打水降温,将炉顶温度控制在280℃以内,并采用氮气吹扫喷嘴,以防喷嘴被煤气灰堵塞。当炉顶温度回落降至220℃时,炉顶停止打水。③当布袋室入口温度低于120℃时,高炉应及时提高炉顶温度,并且要求炉顶或重力除尘器所用的蒸气阀、水阀密封性能好、质量高,减少煤气里不必要的水分,降低煤气含水量,从而做到低温而不高湿,防止低温对除尘布袋的影响
4.2 反吹时间的选取
实践证明,反吹时间的长短对反吹效果有很大影响。如果反吹间隔时间太短,对器件要求太高,且氮气包的压力无法迅速恢复 ,致使下一个脉冲电磁阀管路无
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