新型干法窑生产过程中的几起事故分析与整改措施.pdfVIP

新型干法窑生产过程中的几起事故分析与整改措施.pdf

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新型干法窑生产过程中的几起事故分析与整改措施.pdf

一 22一 枷渗tW.MkklM1[ 2008.No.1 新型干法窑生产过程中的几起事故分析与整改措施 李少平 (巢东股份公司 巢湖水泥厂,安徽 巢湖 238001) 中图分类号:TQ172.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2008)01—0022—02 1 分解炉内放炮事故 1.3 防范措施 1.1 事故发生过程 再次点火升温时,用柴油升温时间比原来延长 2005年冬季,某水泥厂1 500t/d生产线在临时停 2h(含油、煤混喷时间),然后再对炉喷煤,此时回转窑 窑约8h后,采用柴油加热升温,约3h后,窑尾温度仪 运行正常。为防止再发生类似事故,提出以下整改措 表显示已经达到喷煤温度,开始对分解炉喷煤,几分 施: 钟后,分解炉出现放炮声。随后,停窑检查,没有发现 1)定期校正回转窑各温度控制点的仪表,确保准 异常,于是再次用柴油点火升温,窑尾温度仪表显示 确、有效,防止因仪表误差造成判断失误。 已经达到喷煤温度时,对分解炉喷煤,几分钟后,炉内 2)对于回转窑升温时间控制,要根据停窑时间、 放炮现象再次发生。 窑内温度和环境温度情况综合考虑,重点要了解窑内 1.2 原因分析 和炉内物料场的实际温度,然后再考虑何时喷煤,杜 1)由于该企业将熟料产质量与工资挂钩,中控操 绝因物料场温度不够引起的放炮事故。 作员想早点火,多生产熟料,炉喷煤过早。 3)修改完善中控操作规程,组织中控操作员培训 2)由于当时是初冬季节,环境温度较低,尽管仪 与考试,提高操作水平。 表显示的烟气温度达到喷煤要求,但分解炉耐火砖的 2 窑头罩爆炸事故 实际温度大大低于仪表显示的温度,窑内和分解炉物 2.1 事故发生过程 料场的实际温度并没有达到喷煤要求。煤粉送人窑 2006年冬季,某水泥厂2 O00t/d生产线停窑检 后,不能全部立即着火,多数沉积在炉内,在还原状态 修 llh后,采用柴油点火烘窑,按照升温曲线的操作 下燃烧,烟气温度仪表上出现温度值下降现象。由此 要求,燃烧器内外风风压均为50Pa、开度均为50%, 来看,放炮的原因是CO浓度超标,由于烘窑升温时 烟囱风量调节阀的两个阀板开度均为50%,停高温 窑尾风机风门关闭,CO分析仪无法测到CO浓度,起 风机,尾排风机正常运行,进口阀门开度30%。lh后, 不到监控的作用。 当尾温达到380~C时,开始用窑尾煤秤对窑头喂煤 表3 正常运行时的技术参数 生料台时 烧成系统喂 窑喂煤量 炉喂煤量 窑速 窑电流 二次风温 三次风温 烟室温度 MC室温度 C 出口平均 C 出口平均 C 出口平均 产量/(t/h) 料量,(仉1) /(t/h) /(t/h) /(r/min) /A ,℃ ,℃ ,℃ ,qC 温度,℃ 温度,℃ 压力/Pa 530 434 11-8 17.5 3-3 1 035 1 O51 900 1 050 873 821 331 --49O0

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