Ф2.2m×11m高细管磨机出料及通风不畅的改进.pdfVIP

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Ф2.2m×11m高细管磨机出料及通风不畅的改进.pdf

一 52一 水渗 T 2008.No.1 2.2mxl lm高细管磨机出料及通风不畅的改进 高安忠 (北京蓝资集团,北京 102488) 中图分类号:TQ172.632.1 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2008)01—0052—02 近几年来,在高细管磨机现场调试中,多次遇到 为13%-15%。而实际情况是,与出料筛板贴合的多孔 新投产的O2,2mxllm磨机因磨尾出料系统排料不畅 板的通孔率不足30%(设计不合理及加工粗糙),出料 导致饱磨的现象,情况严重时还造成磨头倒料,经分 筛板被遮蔽后的出料系统实有通孔率仅有5%左右, 析,均系磨尾出料筛板及其支架板的结构型式设计不 过料和通风散热能力都严重不足。 合理、实际的有效通孔率不足所致。我们对此实施了 中33 一 些改进。现将较有代表性的2次改进做一介绍。 1 第一次磨机出料不畅问题的改进 2004年8月,在某公司生产线的试生产过程中, 在1/3-2/3负载时,3台磨机的性能参数均在正常范 围,但进入满载阶段后,2号磨机(唐山金马产,人磨 物料为水泥熟料+粉煤灰)出现了异常现象:开机约 1h左右,Ⅱ仓磨音首先开始沉闷,同时,磨尾出料量 明显偏少,继而,I仓磨音消失。看磨工按经验判断认 改进前 改进后 为出现了饱磨现象。停机打开各仓磨门观察,各仓料 图 1 多孔板改进前后结构 位已严重偏高,尤以Ⅲ仓突出。一开始,认为造成饱磨 找出问题的根源后,对多孔板结构作了改进,保 的原因是磨尾挡料圈的内圆直径~600mm过小而提 留其边框,只与筛板边缘的无孔部分结合以支撑和固 升了Ⅲ仓料位,在将挡料圈内圆扩大到O700mm后, 定筛板即可,最大限度地利用了筛板的通孔率。改进 重新开机,情况基本没有改变。 后磨机重新投料运行,效果十分理想,产品细度控制 打开磨门详细检查发现,Ⅲ仓料位依然偏高,并 在420mZ/kg左右时,产量达到14~14.5t/h;细度达 且研磨体(段)及衬板表面都有不同程度的糊料现象, 450m2/kg以上时,产量也能达到 10-1lt/h,而且运行相 而I、Ⅱ仓的研磨体(球)和衬板表面却十分光亮,表 当稳定。 明磨机各仓料位升高形成饱磨的根源在Ⅲ仓的排料 2 第二次磨机出料不畅问题的处理 和通风散热不畅上。检查除尘器及引风机,工作情况 2006年 10月,在另一公司生产线的调试过程 正常;开动磨尾除尘引风机分别从Ⅲ仓磨门和出料圆 中,再次遇到了 2.2mxllm高细管磨机出料和通风 筛罩检查门处观察,明显感觉到Ⅲ仓磨门处的风速偏 散热不畅的问题。这次的情况更为突出:在装载量达 低,表明磨机的出料装置对系统通风的阻力过大。再 到2/3、台时产量仅有5-5.5t/h时,就出现严重饱磨及 仔细检查磨尾的出料装置,发现出料筛板朝向Ⅲ仓面 进料端倒料现象,而且此时的产品细度只能达到380- 的筛缝比较干净,基本无附着物料,但透过筛缝却隐 400m2/kg,低于控制指标。 约可见朝向卸料仓面的筛板有挂料现象,并且有相当 打开各仓门观察发现,Ⅲ仓内料温超高,糊段和 一 部分筛孔被其他零件遮蔽,不能通风过料。笔者初 衬板现象也特别明显,同时,I、Ⅱ仓之间的单层隔仓 步断定,问题就出在这些遮掩零件上。于是,将该磨机 篦板的篦缝也有糊料堵塞现象。首先清理和调整磨

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