精脱硫技术在尿素装置的应用小结论文.pdfVIP

精脱硫技术在尿素装置的应用小结论文.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第十五届全国尿素厂年会论文资料集 178 精脱硫技术在尿素装置的应用小结 石锋李振强郭爱华夏春燕 (山东海化盛兴化工有限公司青州262500) 0 前言 山东海化盛兴化工有限公司40 kt/a尿素装置采用水溶液全循环法二版通用设计,于 1997年建成投产。经过几年来的综合技术改造,23 t、 m3单尿素合成塔已创出日产尿素520 t的最高产量,完全达到了150 班产尿素175 kt/a生产能力。 该装置中压分解系统原采用预蒸馏工艺,2004年6月改为预分离一自汽提一分塔工艺。 在采用预蒸馏工艺时,预蒸馏塔规整填料曾发生严重腐蚀:采用预分离一自汽提工艺时,一 分塔液体分布器、换热管等也发生过严重腐蚀,一分液Ni含量高达3q ppm,产生红尿素, 蚀更换二次。中压分解设备的严重腐蚀,成为困绕某些尿素厂生产的头等大事。 1 腐蚀原因的分析 一般认为,预分离—预蒸馏(自汽提)工艺技术,有利于系统水平衡,可提高一段蒸发 热利用段的热能回收量和一分加热器的生产能力,但从尿塔来的尿液在预分离器分离出 m3/t m3/t 塔补入防腐空气量,由2 ur增至2.5-3 0.6%上限指标。但这些办法在我公司效果并不明显。 影响尿素装置腐蚀的因素很多,从工艺操作方面分析的主要因素有:温度、氨碳比、水 碳比、甲铵液的浓度、氧含量、硫和氯离子含量、介质流速等,我们在分析研究了各种情况 后,认为硫含量超标是造成中压分解系统腐蚀的主要因素。 式进入尿素系统将进行水解和一系列氧化还原反应,破坏金属氧化膜,使金属表面产生严重 的活化腐蚀。金属在02和硫共存的状态下,存在着混合氧化的过程。在硫含量超过一定浓 度后,金属表面的氧化膜就无法形成。金属材料在尿素甲铵液中的腐蚀速率,与材料表面形 正常腐蚀速率O.1~o.2mm/a,在活化状态下可达到100mln/a以上。 当C02气中有少量的硫时,适当增加02含量可以减缓硫的腐蚀性,其关系如下表所示。 C02中硫含量与加氧的关系(见表1)。 表I O 5~lO . I总硫(mg/Nm3) 2 lO~15 15 ‘’ 0.1 O.2 0.5~1.O O.6~1.2 l氧含量(%,v01) 加氧无用 一些以煤为原料采用水溶液全循环法工艺生产尿素的工厂,C02气脱硫装置配套的活性 炭或氧化铁脱硫罐,只能脱除无机硫,一般规定H2S≤5~10 mg/Nm3而忽视了有机硫的脱除。 随着原料煤质量的降低,有机硫含量不断升高,经测定,我公司C02气中的COS含量乱16 mgJNm3,CS2Qmg/Nm3,有机硫含量高是腐蚀产生的根本原因。 第十五届全国尿素厂年会论文资料集 179 2 精脱硫技术方案 2.1工艺流程框图(见图1): C02机1# 2# C02 水 C02 1。 24 C02机 o ◆ —◆ —◆ ◆ —◆

文档评论(0)

开心农场 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档