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SIMATIC TDC控制系统在中厚板厂轧机中应用
SIMATIC TDC控制系统在中厚板厂轧机中应用1、前言
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司中厚板厂于2008年建成投产,为了更好的控制板形,提高钢板质量,四辊轧机压下系统采用电动压下+液压AGC系统。轧线控制系统采用德国SIEMENS公司的SIMATICTDC控制系统,极大地提高了轧线控制的快速性与稳定性。
2、SIMATICTDC概述
由于中厚板生产的特殊性,要想获得理想的产品质量,液压AGC技术是必不可少的,而AGC要取得理想的效果,首先要求控制系统必须快速、可靠。由此轧线控制系统采用 SIMATIC TDC (SIMATIC Technology and Drive Control),即工艺和驱动自动化系统。它是一种多处理器自动化系统,擅长解决处理复杂的驱动、控制和通讯任务,是对 SIMATIC S7 理想的扩充。组态和编程使用SIMATIC 工具进行,是西门子全集成自动化理念中的一部分。TDC由一个或多个模板机架组成,多处理器运行方式可以实现性能的几乎无限制扩展。
SIMATIC TDC采用自由组态、模块化的设计思想,使得系统的结构便于扩展。系统可以快速实现闭环和开环控制、算术运算以及系统监视和信号通讯等功能。SIMATIC TDC拥有一套完整的模块化硬件和软件设计模式,能够保证硬件满足各种系统的设计要求。SIMATIC TDC尤其适用与相互关联的高精度控制系统。
SIMATIC TDC系统采用STEP/CFC组态语言,计算机用户界面十分友好,易与操作和掌握,适合于从简单到复杂的控制系统的要求。简单任务可以组态在一个功能包中,较复杂的任务则可由几个功能包共同完成。对于复杂的功能,可由几个处理器组合在一个SIMATIC TDC控制单元中来完成;更高级的系统则由几个SIMATIC TDC控制单元组合在一起,通过通讯连接交换数据来达到设计要求。
TDC系统特点如下:
(1)模块化的系统结构,硬件可扩展。(2)采样时间间隔短,可达100micro;s,特别适用需快速响应的动态控制任务。(3)中央处理器采用64位结构,具有最大性能。(4)同步多处理器运行,每个机架最多可有20个CPU。(5)可最多同步耦合44个机架,可以同时836个CPU同步运行。(6)使用STEP7组态工具进行图形化组态:连续功能图(CFC)和顺序功能图(SFC)。(7)标准的一致性使用,例如PROFIBUSDP、工业以太网和SIMATICWinCC,使得SIMATICTDC的使用非常方便。
3、基础自动化级
基础自动化级采用Siemens TDC和 S7-400加ET200远程站组成,用于逻辑控制,数据处理和闭环控制,带有存贮器的处理板,供电单元和通信单元。
控制器通过以太网卡连接至工业以太网,分别与L1,L2和WINCC服务器交换数据;通过TDC机架上的PROFIBUS-DP接口,分别下挂PROFIBUS现场总线连接ET200远程站、编码器和传动装置。
3.2.1SIMATICTDC机架
它以一个21槽机架作为框架,用于扩展模板,并可通过64位背板总线连接。次此项目包括五个CPU模块CPU551,CPU551适用于具有较高运算要求的开环和闭环控制任务。它采用64位RISC技术设计,拥有一个32MB的用户储器和插入式储器模块。第一个CPU负责处理实际值、处理设定值、模拟量逻辑、人工干预;第二个CPU负责物料跟踪;第三个CPU负责轧线协调、、换辊、工作辊冷却等;第四个CPU负责主传动与辅传动速度控制;第五个CPU负责EGC、HGC、AGC、弯辊的控制。SM500I/O模板提供有丰富的选项,用于连接分布式I/O,有AI、AO、DI、DO及脉冲输入等接口,主要用于采集电动压下移传感器,AGC位移传感器,AGC压力传感器,四辊主传动控制系统电压、电流、转速、力矩等信息;控制执行机构(压下电机、伺服阀)。通讯模板CP50M0可提供高性能的通讯,通过PROFIBUSDP将SIMATICTDC与ET200站、S7-400站相连接。通讯模板CP51M1亦可提供高性能的通讯,通过以太网将SIMATICTDC与L2、WinCC服务器相连接。
3.2.2WinCC监控站
共有四台WinCC监控站(HMI),一台WinCC服务器,一台WinCC工程师站。WinCC服务器采惠普塔式服务器,可靠性高。HMI运行的监控软件为SIEMENS公司的WINCC。WinCC服务器通过以太网卡与板轧机控制器SIMATICTDC进行通讯。
3.2.3ET200站、S7-400站
SIMATICTDC通过DP网与10个ET200站和一个S7-400站通讯。其中S7-400站做为TDC的从站,负责控制轧线介质系
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