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3K给煤机皮带故障处理分析

3K 给煤机皮带故障异常处理分析 主题名称 编写人 审核人 案例发布时间 案例学习单位 应建刚 蔡青 2003.12.17 发电分厂运行作业区 关键词 磨煤机、给煤机、皮带、出口温度、汽压、汽温、流量 运行处理经过 11 月 13 日 7:00,3 号机组运行方式为“协调”,负荷为 280MW,H/I/J/K 四台制粉系 3 3 统运行,BFG燃用量 120KNm /h , COG 燃用量 10KNm /h ,按市调要求将 AGC、一次调频功能 投入。7:10 3 号机组 OPS 显示 “3K 磨煤机出口温度高”和“3K 磨一次风空气流量低”报 警。OPS 控制画面显示 K 磨煤机出口温度为 85 度,3K 给煤机煤流量为 30T/h。随后,锅炉 主蒸汽温度和主蒸汽压力迅速下降(最低 505℃、15.68MPa),再热蒸汽温度也降至 498℃。 机组长立即派人到现场检查磨煤机及一次风冷热风门的情况(1)。在现场汇报一次风冷热风门 正常的情况下,7:15 将 3K 给煤机切“手动”,给煤机煤量调至最低为 18T/h (2) ,由于此时 至主蒸汽温度及再热汽温下降速度较快,故将 COG 停用(3)。7:28 运行人员发现 3K 磨煤机功 率(CRT)显示只有 35KW,立刻派人到现场检查 3K给煤机,发现 3K 给煤机皮带不转动。7:30 运行人员将 3K 给煤机停用,并对煤—热值进行了调整,主汽压力开始缓慢上升。机组负荷 (4) 下降过程中时,AGC 功能退出,负荷降至 240MW 时,一次调频退出 。7:47 机组方式切 (5) 至“机跟踪”,机组运行参数逐渐恢复正常 。 考核 考核性质 考核对象 情况 运行处理技术点评 1、 当班运行人员在主汽压力、主汽温度和再热汽温度持续迅速下降且有可能影响到整个机 组运行的情况下,没有及时采取措施,而只是根据报警信息显示,盲目对一次风冷、热 风门的情况进行确认。 2、 运行人员在并未查明故障的真正原因,在 3K 磨煤机出口温度高达 85℃的情况下,将 3K 给煤机的煤流量手动降至 18T/h,如3K 制粉系统仍有给煤量进入磨煤机,有可能因磨煤 机内风温进一步升高,造成磨煤机内煤粉自燃。客观上因 3K 给煤量的下降造成其他制 粉系统给煤量的上升,有利于主蒸汽温度和压力恢复正常。 3、 主汽压力、主汽温度和再热汽温迅速下降的主要原因为 3K 给煤机皮带断裂,造成燃料 量大幅减少。运行人员在没有事先增加给煤量的前提下停用 COG,由于煤粉进入炉膛的 滞后惯性,使锅炉的燃料量瞬间进一步减少,恶化了汽温和汽压品质。只有当燃料量通 过主汽压力反馈和机组设定负荷匹配后,汽温、汽压才会上升。 4、 运行人员通过磨煤机功率的变化发现了故障的真正原因,但并未采取迅速有效的措施, 确保机组恢复正常运行。机组在事故状态下仍然没有及时切除AGC方式和一次调频功能, 对机组的调节增加了外扰,使机组的不安全因素进一步增加。运行人员虽然采取调节煤 -热值的方式增加锅炉给煤量,

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