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剪板机压料爪子弹簧失效原因分析及处理

2003年第 2期 煤 矿 . 机 械 ·53 · 文章编号:1003-0794(2003)020·053-02 剪板机压料爪子弹簧失效原因分析及处理 段兴青,尚翠平 (大 同煤矿集 团公司 中央饥厂,山西 大 同037001) 摘 要:通过对原装弹簧和本厂 自制弹簧的比较,找出了自制弹簧使用寿命低的主要原因是 其热处理工艺不当。改进后的新工艺,不仅改善了自制弹簧的使用性能,并且使其使用寿命大大提 高。 关键词:淬火;回火;失效 中图号 :THI35 文献标识码 :A 1 前言 自制弹簧4 的金相组织为细片状珠光体+少量铁 我厂25OOnun剪板机压料爪子上原装的 2个 素体+回火屈氏体(少量)。 弹簧 ,在该设备使用 4a后都 已失效。随后就一直 3 对比结果分析 使用我厂 自己生产的弹簧。由于种种原因,其弹簧 由上面对 比结果知道:原设备弹簧与 自制弹簧 使用寿命只有90d。 的化学成分相同,而金相组织和失效形式却有明显 鉴于上述情况,对该种弹簧的失效原因做了较 不同。正是由于金相组织的显著差别,使其呈现多 全面的分析,并对该弹簧 的热处理工艺作了改进 ,使 种不同的失效形式,最终决定了弹簧性能和使用寿 其质量得到了改善,使用寿命大大提高。 命的差异。原装弹簧具有均匀一致的回火屈氏体组 2 原装弹簧与 自制弹簧对比 织,所以其使用性能良好,使用寿命长。而该厂 自制 对仅有的3个失效的原装弹簧与自制弹簧进行 弹簧具有多种不同的不正常组织,所以使用性能及 了以下4方面的分析对比。 使用寿命远远不及原装弹簧 。 2.1 失效形式 因为弹簧材料为 65Mn钢。临界淬火直径为 8 (1)3个原装弹簧的失效形式均为疲劳失效,呈 一15inln,大于或等于弹簧的直径(8inln)。所以只 单断口。 要经过适当的热处理,就可获得完全马氏体组织,从 (2)厂 自制弹簧失效呈多种不同的形式:①永久 而得到均匀一致的回火屈氏体组织。因此,这 5个 性塑性变形;②脆断,一经使用,就被压成很多碎片, 自制弹簧试样中出现多种不同的非马氏体组织与材 呈多断口;③使用若干次后,断裂,呈单断口。 料本身无关,只与热处理工艺有关。 2.2 化学成分 4 自制弹簧的热处理工艺改进 经本厂化学分析室化验,得出的结论是:原装与 4.1 自制弹簧的原热处理工艺 自制的弹簧均为 65Mn弹簧钢。 经实际调查得知,自制弹簧的工艺(见图 1)与 2.3 金相组织 上述推断完全相同,确实存在问题 : (1)在每个原装弹簧上各取 1个试样,共3个试 样 : (2)在每个 自制弹簧上各取 1个试样,共5个试 样。 自制弹簧 1、2 、3 失效形式为脆断,4 失效 形式为塑性变形,5失效形式为若干次后断裂。 图1 原热处理工艺 Hg.1 Tee.1molo~,0f0ri岫It嘲 t心凹 从显微镜中可以看到:原装弹簧组织

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