固定床造气系统的优化操作.pdfVIP

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第4期 中 氮 肥 No.4 2012年 7月 M-SizedNitrogenousFertilizerProgress Ju1.2012 固定床造气系统的优化操作 樊少波 ,杨勇民,杜亚民 [山西阳煤丰喜肥业 (集团)临猗分公司,山西 临猗 044100] [中图分类号]TQ546.8 [文献标识码]B [文章编号11004—9932(2012)04—0012—02 众所周知,煤造气的原料消耗占造气成本的 三废炉一蒸汽锅炉一引风机_÷烟囱放空。 95%以上。为了有效降低造气成本,应主要从降 蒸汽流程 :0.5MPa蒸汽管网一缓冲罐一人 低原料煤消耗上下功夫。我公司通过优化固定床 炉蒸汽总管一入炉。 造气系统的操作,使造气车间的吨氨煤耗控制在 上行煤气流程:煤气炉上部一上行除尘器一 了 1150kg左右。在此将我公司的操作经验做一 煤总闸阀。 介绍,供各兄弟化肥厂借鉴、探讨。 下行煤气流程 :煤气炉下部一下行除尘器一 煤总闸阀。 1 风压的控制 从煤总闸阀出来的煤气混合到一起,依次经 风压的选择与系统阻力、工艺流程、所烧煤 过联合过热器、洗涤塔后进入气柜。 种都有很大关系。我公司的鼓风机型号为D700 1.3 所用煤种 型,造气炉炉型为4,2800mm炉,每3台炉共用 我公司所用煤种为阳泉块 、阳泉粒和型煤。 1台鼓风机 ,风机风压控制在 28kPa。 各煤种成分及热值数据见表 1。 1.1 系统阻力 表 1 所用煤种成分及热值数据 系统阻力大,会造成吹风效率低,为保证煤 煤 种 固定碳 /%挥发分/%灰分/% 硫分/%发热值 /kJk·g 气炉气化层温度 ,就不得不延长吹风时间,而延 阳泉块 81.75 6.67 9.03 0.89 29758 阳泉粒 80.1 6.92 10.74 1.03 29277 长了吹风时间就等于间接地缩短了制气时间,必 型 煤 77.76 7.47 l3.59 1.14 28695 然影响煤气炉的发气量,增加消耗。所以有效降 低系统阻力是提高气化炉发气量的关键。如何降 2 入炉煤的控制 低系统阻力呢?首先是要保证设备、管道的通 径。在条件允许的情况下各管道内的气体应尽量 2.1 粒度控制 选择低流速,但流速低相对应设备的管径就较 人炉煤分级人炉,控制最大颗粒与最小颗粒 大,改造费用就高。为降低设备改造费用,选择 的粒径比为5~8 (最小粒径为 12ram),可使炉 合适 的管径和流速是关键 。我公司选择的管径和 内气化反应比较完全,从而有效降低消耗。 流速分别为:空气总管管径 1020mm,流速 15 2.2 品种控制 m/s;蒸汽总管管径 530mm,流速 30m/s;煤 入炉煤在煤质品种上不能差异太大 。有的厂 气总管管径 1620mm,流速 8m/s。 家购进的煤品种繁多,又没合理地分级,全部掺 1.2 工艺流程

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