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加热炉掉坯停机-企业生产实际教学案例库.doc
CL0106-加热炉掉坯停机
案例简要说明:依据国家职业标准和金属材料及热处理技术、材料成型与控制技术专业教学要求,归纳提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。该案例是,与课程相对应唐山科技职业技术案例名称 说明 案例背景 案例所的知识点 工艺案例所的技能点 生产操作要点的制定 案例工作任务的分解 教学目标 案例建议的教学时间 8学时 案例的操作演示 案例点评 案例教学可实现现场案例与所学理论知识的有机结合,将书本知识转化为现实工作能力,培养了学生的分析问题、解决问题的能力。通过本案例案例的学习,学生们能够掌握加热炉内部结构及加热炉工艺操作,并且对生产中易出现的故障有了进一步的了解,并且通过本案例的学习,学生能够更深切的感受到现场生产的氛围,加热工所在岗位的重要性,感受自身肩负的责任感。
加热炉掉坯停机
1 背景介绍
某轧钢厂,采用三段式推钢连续加热炉(两座)对板坯进行加热。燃料采用高炉煤气,通过空气、煤气双蓄热燃烧。供热方式为侧部上、下供热供热。坯料自原料库吊到上料辊道上,然后在称重辊道上进行称重(需要改尺的坯料经火切机切割后称重),称重后坯料送加热炉入炉辊道,经检查后,再由推钢机逐块推到加热炉内加热,加热到1150~1250℃,加热好的钢坯由托出机顺序托出放在出炉辊道上,送向除鳞箱。该厂主要生产中厚板产品。本案例结合某中厚板车间,针对某次加热炉掉坯停机事故进行分析。
2主要内容
2.1加热炉工艺过程简述
在中厚板生产中,加热炉担负着钢坯的加热任务,而推钢机是将钢坯推进或推出加热炉的附属设备。
该加热炉分为;预热段、加热一段、加热二段、均热段;分段方法采用的是将炉膛沿长度方向分成四段,每段供热段由上加热和下加热共同组成,即对每段炉温进行调节时是将上、下烧嘴同时进行了调节。
根据生产需要(如产量、加热工艺要求等)对加热一段、加热二段、均热段温度进行调整和控制。
该加热炉控制采用的是:通过对控温仪表的温度(或手动调节开度)设置,由控温仪表自动调节空气总管上的电动蝶阀的开度,来调节空气压力(同时空气流量也相应进行调节)的大小,空气压力由铜管取压力信号传到空/燃气比例阀,通过比例阀作用直接按合理的空/燃比对天然气的流量进行调节,从而实现炉温的自动控制。
2.2工作原理
三段式连续加热炉在加热制度上采用预热期、加热期和均热期的三段温度制度。在炉子的结构上也相应的分为预热段、加热段和均热段。一般有三个供热点,及上加热.下加热和均热段供热。断面尺寸较大的钢料和合金钢料的加热,多采用三段式炉温制度的三段式连续加热炉。
三段式加热炉炉型的变化很多,但在结构上仍有一些共同的基本点。炉顶轮廓曲线变化是很大的,它大致与炉温曲线相一致,及炉温高的区域炉顶也高,炉温低的区域,其炉顶也相应的压低。在加热段与预热段之间,有一个比较明显的过渡,炉顶向预热段压下。这是为了避免加热段高温区域有许多热量向预热段的低温区域辐射,加热段是主要燃烧区域,空间比较大,有利于辐射传热:预热段是余热利用的区域,压低炉顶缩小空间,有利于强对流换热。但是也有的炉子着眼于强化加热,使加热段相对的延长,加热段与预热段的界限也不在十分的明显。
2.3出钢时要注意的事项
准确记录出钢的炉、批号,根数、并与装钢记录校对。
出钢过程中应以批号为序。
观察出钢温度,钢温过低或过高,均要告诉看火工采取措施。
正常轧制时保证单根送往轧机,辊道放钢不超过两条。
不允许辊道上放冷钢或低温钢。
甩出的钢要通知检验人员填写回炉卡片。
因检修或其它原因需将钢坯从炉内拉出时,要按原牌号堆放。
根据轧机需要和钢温情况,按轧制节奏均匀出钢。
要时常清理炉前辊道上的钢号分界砖头。
2.4事故经过
1月10日13点,某公司轧钢二线因加热炉内距出钢炉门14.62米处3块250×2000×3300mm钢坯掉落,造成轧机被迫停车。事故发生后,有关单位和部门立即组织对加热炉的停炉降温和抢修工作。11日4点,事故处理人员进入炉内检查,发现动静梁错道交接处之前的4个滑块脱落,抢修人员对事故坯进行割断处理,12点事故处理完毕,12点47分加热炉提温生产。此事故造成轧钢二线停车23小时47分,严重打乱了轧钢工序的生产秩序。
图1 加热炉
图2 出钢机
图3 上下料装置
图4 推钢机
2.5事故原因分析
生产制造部及时组织中厚板公司相关车间和部门进行分析。经分析确认,事故直接原因为加热炉第三道步进梁错道交接处的动梁前4个滑块因老化焊口开裂突然脱落,造成钢坯抬升不到位,和静梁第一个滑块发生刮蹭,钢坯歪斜后掉落炉内。事故发生前当班岗位点检未发现炉内异常情况。
图5 加热炉内部
2.6预防措施
在事故分析、确认的基础上
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