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采煤机电磁阀故障现象及改进
采煤机电磁阀故障现象及改进摘 要: 目前我公司井下使用采煤机6台,采煤机技改为电牵引后,故障率明显下降,现在采煤机故障主要反映在摇臂无升降(即:电液升降阀故障),其故障占70%,即浪费维修人力,又消耗大量资金,每年外委大修电磁阀就达100万元,维修费用不断加大,还影响正常生产,给安全生产带来不利影响,通过对出现的故障进行分析研究发现,经常出现电磁阀组故障的主要原因是由于工作介质脏,过滤器效果不好以及电磁线圈损坏等因素,针对出现的这些故障现象,经过仔细的研究,对影响采煤机电磁阀组工作的各个部位经行处理改造,以适应井下安全生产的需要。
关键词: 液控制阀组;摇臂;工作介质;过滤器
1 电液控制阀组的组成及工作原理
采煤机电液控制阀组用于控制采煤机的摇臂升降和制动闸,电液控制阀组由一个主阀体和三个二位三通电磁先导阀组成。主阀体内插装三个二位三通的大流量阀芯,所有功能都有紧急手动操作按钮,其特点是流量大、压力损失低、可以实现遥控,与手动并用,工作原理图及工作原理如下:
主进液(31.5MPa)经等比减压阀(20MPa)、过滤器(型号为31.5MPASTK-13);一路进入主阀体二位三通阀进液口,因主阀在弹簧作用下,阀芯处中位,另一路经主阀体过滤器进入电磁先导阀进液口,当先导电磁阀两端的电磁铁都断电时,阀芯处于中间位置,控制液口P关闭。
当电磁铁1带电2断电时,电磁阀芯克服弹簧压力,阀芯上移,控制液经先导阀进入管路A,推动主阀①,阀芯移动,高压液进入管路A1,经液压锁进入左油缸前腔,油缸回液经液压锁主阀管路A2回液,使左摇臂下降,反之电磁铁2带电,1断电,实现左摇臂上升。右摇臂动作原理与左摇臂相同,不再介绍。
液压锁是由两个液控单向阀组合而成,主要作用于要求双向运动并能双向锁紧的执行机构中,利用单向阀的反向截止作用来实现两管路的封闭,保证执行机构在双向负载作用下都能停留在所需位置不动。
制动器:
主液31.5Mpa经等比减压阀20Mpa、过滤器再经过减压阀,减压到2.5Mpa,为制动闸提供供液,当压力超过3.5Mpa时,安全阀压力自动释放。
当采煤机牵引时,先导电磁阀电磁铁6自动带电,先导电磁阀克服弹簧压力,阀芯向上移动,控制液进入主阀芯⑥,推动阀芯向上移动,主液进入A6液压制动油缸前腔,推动活塞压缩弹簧,解除制动,使采煤机正常安全生产。
当采煤机断电时,先导电磁阀电磁铁6断电,在弹簧作用,先导阀恢复中位,制动液体断开,致使主阀6在弹簧作用下也恢复到中位,液压制动器在弹簧作用下推动活塞,回液,使采煤机制动。
电磁阀阀组的阀体与阀锥配合间隙而小加工精度相当高,对材质的清洁度要求相对较高。高压液使用给采煤工作面供液的乳化液泵。影响电磁阀工作的主要原因是给电磁阀供液的工作介质脏(工作介质脏造成阀片堵塞)造成的,致使采煤机摇臂无法升降和制动闸失效,影响采煤机正常生产。
2 电磁阀故障及原因
1)工作介质脏:现在为我公司采煤机电磁阀提供高压液动力源均为乳化液泵,而液泵主要作用是给综采液压支架提供压力,各个液压千斤顶在使用过程中,千斤顶内部的橡胶密封与缸体发生摩擦,就不可避免的产生细微的橡胶碎片,随回液回到泵箱。乳化液泵再把带有杂质的高压液打入闭式液压回路中,机组电磁阀取液正好取自综采工作面液压支架中间架子上。带有杂质的高压液就进入到阀组了。同时采煤机在割煤作业时,频繁升降摇臂工作缸,也造成橡胶密封与缸体的摩擦,随工作缸回液进入阀体内部,造成堵塞。
2)过滤器过滤效果不好:通常情况下,我们在阀组的进液口加一个独立管式过滤器,型号为(31.5MPASTK-13)泵站的压力为31.5Mpa。不能承受高压冲击,很容易损坏;同时电磁阀阀体本身带一个长度20毫米,直径为12毫米的网式过滤器,其密度不够,杂物容易进入阀体,造成堵塞。
3 改造方案
1)由液压泵供液改为油泵供液:安装独立的闭式供油系统,即在设备选型上由原来的MGTY-710采煤机选用为MGTY-730采煤机,改性机组内部安装20KW专用油泵,液压系统独立,专门供给电磁阀阀组,控制机组摇臂升降和制动使其油脂清洁、工作可靠。
2)改进过滤器:对现有使用的采煤机由原来的独立过滤器改为烧结式过滤器,并安装等比减压阀,及时清洁乳化液泵站的油过滤器。另外将电磁阀的取液口设在上下顺槽的主管路上,尽量保证工作介质的卫生,达到工作可靠的目的。同时,制定相关措施,在采煤机的高压液体没有杂物,以保障电磁阀的使用效果。
3)对电磁和电磁阀加装保护装置:根据采煤机现场使用情况,对电磁阀线采取外面绑扎2寸软胶管,即将2寸橡胶管从
中间劈开,缠在电磁线上,再用细铅丝捆绑牢固,同时,对电磁阀阀体,做保护支架,固定在行走电机处,经过使用,大大降低了电磁阀
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