- 1、本文档共56页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
优秀QC成果 降低GDX2硬包机2号剔除点次品量
降低GDX2硬包机2号剔除点次品量 发布人:石英 前 言 本厂的三组GDX2系列硬盒包装机组是省烟草公司于2011年底和2012年陆续从南昌卷烟厂调拨过来的旧设备, 比如1#PASSIM-GD是2002年2月出厂的设备使用至今未进行过大修,已过大修年限,设备的传动部件有不同程度的磨损,对产品质量带来一定的不确定性隐患。 本课题针对GD硬包机在生产中产生的质量问题,在确保或提升设备工作性能的前提下,对设备进行必要地改进,以期提高产品的质量水平。 GD硬包机组的主机部分:即小盒包装机上有五个次品烟包剔除点:一号轮前位、三号轮位置、六号轮位置、八号轮位置和高架入口部位,分别编号为1号剔除点、2号剔除点、3号剔除点、4号剔除点、5号剔除点,本课题中的2号剔除点即三号轮位置的烟包剔除点,该剔除点将同时剔除分别在一号轮、二号轮和三号轮中所产生的次品烟包。 次品量:指被剔除的不合格烟包的数量。 一、小组概况: 二、选题理由 制定活动计划 表5 小组活动计划甘特表 三、现状调查: (一)设备简介:2号剔除点主要剔除烟支从进一号轮—进二号轮包装内衬纸—进三号轮完成内衬纸折叠,详见下图: 三个成型轮推杆传动分析: 从2号剔除点程序图中,发生烟包推送动作的有三个位置,分别是进一号轮、进二号轮和进三号轮,其中以进一号轮推杆运动较为复杂,进二号轮和三号轮的推杆均作简单的直线运动,二号轮推杆作前后水平运动,三号轮推杆作上下垂直运动,只有一号轮推杆作矩形轨迹运行,下图是从侧面的角度看,一号轮推杆的运行轨迹为如下矩形: (二)剔除的主要次品问题: 小组成员在2013年3月17-23日对本部门两组G.D硬包机2号剔除点所剔除的次品烟包数量进行了统计:: 表6 3月17-23日2号剔除点次品烟包数量统计表 我们将17-23日2号剔除点剔除烟包的质量问题进行分类,作出分类表/图: 表7 3月17-23日2号剔除点烟包质量分类统计表 (二)剔除的主要次品问(续): 小组成员在2013年3月17-23日对本部门两组G.D硬包机2号剔除点烟支折皱的现象进行了统计: 表8 3月17-23日2号剔除点烟支折皱次品量统计表 四、确定目标 (一)目标值: 我们确定2号烟包剔除点烟支折皱次品量= (4.63+5.44)/2=5.04包/箱; (二)目标值设定依据及可行性分析 我们的目标能否实现呢,依据有以下四点: 依据一:我们目标值是表8中两天(3月21和22日)发生烟支折皱烟包量≤6.00包/箱2个数的平均值,即(4.63+5.44)/2=5.04包/箱,是设备曾经达到过的数值; 依据二:经询问兄弟厂家(南昌和赣南卷烟厂)同类型的设备在2号剔除点发生烟支折皱的烟包量一般≤ 5.00包/箱; 依据三:组员有多年的设备攻关和改进经验,解决了烟库推送故障和三号轮推送不到位的疑难问题,且与有关厂家有合作关系,可提供技术服务; 依据四:各级领导大力支持,可提供必要的资金支持。 基于以上四个原因,我们认为该目标是能实现的。 五、原因分析: 组员对GD硬包机2号剔除点烟支折皱多的原因从人、机、料、法环、测六个方面进行了分析研究,绘出了原因分析树图: 要因确认(一)员工培训不到位 确认内容:员工应知应会知识的掌握程度 确认标准:合格率达到100%(本厂人力资源管理程序Q/JXZY-JG 208 001-2013)。 确认过程:小组于4月11日-12日对在岗作业人员进行实操考试,4月15日对在岗作业人员进行理论,成绩见下表,4位主操理论和实际操作技能考试成绩均在80分以上,合格评定均达到标准,即合格率100%。 表10 操作人员考试成绩 要因确认(二):执行维护保养不达标确认内容:员工日常设备维护执行情况 确认标准:按设备使用书和作业指导书要求执行率100%((本厂设备管理程序Q/JXZY-JG 202 001-2011)。 确认过程:小组成员于2013年4月10-16日对员工维护保养设备的情况进行核实,结果见如下表: 表11 员工执行设备维护情况维验证表 要因确认(三):一号轮推杆轴磨损:确认内容:一号轮推杆轴径的磨损情况 确认标准:推杆轴磨损均匀且磨损量≤0.05mm(机械零件设计手册2004版) 确认过程: 小组成员对推杆轴进行测量:4月15日拆下轴,并在轴上分别取4个位置测量,结果如下表: 要因确认(四):一号轮推杆导套磨损: 确认内容:一号轮推杆导套的磨损量 确认标准:推杆安装套磨损均匀且磨损量≤0.05mm(机械零件设计手册2004版) 确认过程:小组成员对推杆安装套进行测量:4月15日拆下安装套,并在套上分别取4个位置测量,结果如下表: 要因确认(五):推杆牵引导轨磨损 确认内
文档评论(0)