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钢护筒变形原因及防治对策分析

钢护筒变形原因及防治对策分析 护筒、泥浆和潮汐是影响海上钻孔桩施工安全的3个重要因素。护筒变形是海上钻孔桩施工过程中发 生最多、影响最大的事故。本工程护筒变形集中发生 在南、北航道桥主塔墩:北航道桥2个主塔墩共有钻 孔桩52根,发生变形的护筒13根;南航道桥主塔墩共 有钻孔桩38根,发生变形的护筒14根。护筒变形后卡 钻高度在护筒底口以上1—11 m不等饽】。 本工程采用的护筒直径为3.1 m,壁厚18 mm(少 数为20mm),材质为Q235A(少数为Q345c),底部设 有0.5。3.0 m高的加强箍,采用振动锤下沉,人土深度 25。30 m左右。图5为南航道主塔墩钻孔桩钢护筒人土 情况示意图。 +7.onl ——=里 海水面1.:胁。。———可≤二,C :一,:÷一,,:一一::,一: ◇≮麟\淤泥质亚牯土,:、\、j 汰oj?≮冀(N冀’。懿影羧凌缓爹彩觏臻籀獗,≥7^Zr z≥√j、’ 细砂N=30,,-50 XZK448地质#状幽 迎70 毯=磁15 jZ=鳇.45 图5 钢护筒入土范围示意图 Fig.5 Schematic chart for in-soil depth of steel protective barrel 由图5可以看出,钢护筒穿过的地层大部分为淤泥 质粘土,其主要物理力学性能指标为容重y=18 kN/m3, 抗剪强度指标:c=20—40 kPa,印=4。,标贯击数N8。 通过分析南、北航道桥主塔墩护筒变形数据,将 其变形的主要原因总结如下: 1)护筒下沉所受到的下沉力和阻力较大。根据钢 护筒沉放施工现场记录可知:钢护筒在振动锤作用 下,所受到的振动力在3 500—6 400 kN之间,大部分都 达到了6 400 kN。而钢护筒壁太薄,其壁厚(18 mm) 与直径(3.1 m)之比仅为1/172; 2)护筒沉放时,环向应力过大。由于在钢护筒下 沉过程中,钢护筒底口土体一部分挤人护筒内,但大 部分挤出护筒外,护筒内土压力按照主动土压力公式 计算较小,护筒外按照被动土压力计算较大。实测在 停锤时钢护筒端部外土压力值为1 10 MPa,比计算的 被动土压力还大得多,故导致钢护筒端部产生的环向 应力也较大。根据实测资料,护筒端部环向应力已达 38。96 MPa,而按薄壁圆管非弹性屈曲环向临界应力计 算,护筒屈曲临界应力仅50-71 MPao 变形钢护筒的处理方法较多,对于直径较小、入 土较浅的护筒最好拔出重打。由于本工程的护简直径 较大、入土较浅,故主要采用水下电气法切割钢护筒 法和千斤顶水下校正变形法。水下电气法切割钢护筒 法是将变形部位钢护筒进行水下割除,让钻头顺利通 过,这是一种有效、简便处理变形钢护筒方法。在护 筒变形部分被切割后,必须另设护筒或形成相当于护 筒的帷幕。由于在淤泥质粘土层中,任何局部性的加 固措施都存在较大风险,都不能够保证钻孔桩的施工 安全,故在切割护筒变形部分以后,须采用多种加固 办法,使钻孔施工不漏浆、不塌孔。本工程经验表明, 较为成功且安全可靠的办法是在原护筒内另设套管, 或采用旋喷桩形成帷幕。 6 结

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