糊精生产工艺及设备的改进与实践.pdfVIP

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粮食工程·技术 糊精生产工艺及设备的改进与实践 李凤祥 杨玉民 (吉林工商学院) 【摘要】玉米粉直接加工糊精,有相当一部分淀粉因为颗粒大未完全降解而混在粉渣中被分 离出来.玉米粉中纤维、脂肪、蛋白含量高导致液化后糊精产品杂质含量高,增加精制的难度。 我们改为利用淀粉为生产原料,对原生产线进行改造,使糊精质量得到提高,降低了操作成本。 【关键词】淀粉;淀粉糖;过滤;离子交换 中图分类号:TS210.4 文献标识码:A 文章编号:1673-7199(2008)02-0099-03 糊精的生产一直以来都是以玉米粉为原料直接制 乳中加入高温仅一淀粉酶,淀粉酶的加入量为淀粉乳中 取.在生产实践中发现玉米粉直接制淀粉糖存在着下 固形物的0.1%。为了增加高温仅一淀粉酶的活性,在 列问题:①玉米粉直接投料制糊精,有相当一部分淀 乳液中加入氯化钙,钙离子浓度0.Ol mol/L。 粉因为颗粒大未完全降解而混在粉渣中被分离出来, 2 液化工艺 产品收率偏低;②玉米粉中纤维、脂肪、蛋白、灰分 含量高。导致液化后糊精产品杂质含量高,增加精制 2.1 喷射液化 的难度。带来设备费用和操作费用的增加,增加产品 液化是在酶的作用下,将一定条件下的淀粉分解 成本;③玉米粉杂质多,液化后糊精糖浆的纯度不高, 为糊精,使其液化,糊精是淀粉链部分降解的产物。 产品质量差,无法占领高端产品市场。虽然这种工艺 本工段采用原工艺的连续高温喷射液化,只是改一次 的原料成本较低。但由于产品转化率低、操作费用高, 加酶为二次加酶。其工艺流程如图1所示。 产品质量达不到高端市场要求,因此其市场利润空间 并不是很大。 面对这种情况。我们采用商品玉米淀粉为生产原料 进行糊精的生产,在原工艺流程大致不变,结合原料的 改换对工艺装置进行必要的改造就能够适应新原料的要 求,实践证明,采用新原料、新工艺可以大大降低单位 产品的操作费用,有效提高产品的质量,占领高端产品 市场.取得较好的经济效益。 图 1 改进后i硬化工艺流程图 1 调浆工艺 1.调浆罐 2.泵 3.喷射器 4.保温管 5.汽液分离器 6.过滤罐 7.冷凝器 8.泵 9.液化罐 lO.泵 生产中采用一级商品淀粉为原料,加水调制成的 淀粉乳在泵的作用下在喷嘴周围形成环状膜,蒸 B6180 19。(固形物含量在30%左右)的淀粉乳,为了 汽从喷射液化器的喷嘴喷出,高速的蒸汽又把淀粉乳 控制淀粉乳中的离子浓度,降低离子交换柱的工作压 推进混和管混合 (以汽带料),并强制高速通过细管形 力.需要控制调浆水的硬度。控制淀粉乳的温度为35~ 成湍流搅拌.使淀粉乳充分分散,在短时间内达到喷 40 oC,加入碳酸钠调节酸碱度在pH值6.0-6.5,在淀粉 射液化温度.瞬间完成淀粉乳的糊化和液化。为了强 技术·粮食工程 化液化效果,淀粉乳继续在保温管中维持110 cc左右 的降液管口到液面的距离可以有效降低流出液体到达 (压力维持在0.15 MPa),保温5~8 min。 液面时的速度,以降低扰动和

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