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老化油热化学处理工艺几点认识
老化油热化学处理工艺几点认识【摘 要】老化油的存在给生产管理带来危害,老化油的及时回收与高效处理,是提高油品质量、降低运行成本、节约能源的举措。我厂P联合站来油成分复杂、地下采出液硫化物含量较高,脱水系统每年产生大量老化油,严重影响脱水装置的正常运行及污水处理效果。经分析研究,探讨出老化油热化学处理的工艺技术,通过应用效果分析确定了老化油处理技术的可行性。
【关键词】老化油工艺;运行情况;认识
一、前言
P联合站1984年12月建成投产,承担6座站库的来液处理任务,同时还包括各类作业污油、落地污油等,油品性质复杂。自2003年以来,由于系统中老化油的存在,原油集输系统工作不平稳,主要表现在以下几方面问题:一是回收老化油时,造成电脱水器频繁跳闸,脱水器故障影响原油脱水;二是导致电脱水器控制柜配件的快速老化和损坏;三是严重影响污水处理站的处理水质;四是造成大罐液位高,威胁安全生产;五是造成外输原油含水升高。
因此有必要进行处理老化油的方法研究、完善处理工艺,并研制针对该联老化油的新型药剂,最终实现对P联合站老化油的有效处理,避免老化油在脱水系统恶性循环,解决电脱不稳和外输油含水超标问题。同时对各类现场污油污水最终处理回收,保护油田环境。
二、老化油热化学处理工艺简介
根据P联合站存在的问题,在充分调研的基础上,确定了P联合站老化油热化学脱水处理工艺,主要处理站内老化油及各类污油、落地原油等。系统主要包括1座φ4×12的热化学脱水器,1台排量为5m3/h的收油泵,破乳剂加药装置1套(130L),完善配套工艺管线,实现与污水沉降罐、污油污水回收装置的工艺回收流程。系统采用在热化学脱水器进口加入亲水型油水分离剂。加药量为150ppm;实际处理液量100m3/d,处理后的原油含水率在0.2%~0.5%左右,经净化油缓冲罐切底水后外输含水率在0.3%以下,能够满足外输原油的指标要求。
1、主要工艺流程
将站内油系统1座3000m3污水沉降罐、污水系统1座40m3污油污水回收装置,经收油泵加压进入热化学脱水器加热到65℃-70℃后,停留时间为24小时左右。处理后的原油经流量计计量后进入净化油缓冲罐后外输,脱除的污水经3000m3污水沉降罐物理沉降后再次进入站内系统处理。
2、生产参数控制指标
(1) 热化学脱水器:操作压力 0.2 MPa~0.4MPa;
油水界面1.0m~1.5m;
加热温度 60℃~70℃;
(2) 加药比:150ppm
三、应用效果
针对P联合站老化油性质,研制了水溶性原油破乳剂LF-1,确定了破乳剂最佳脱水温度为75℃,最佳浓度为150ppm。根据P联合站现场实际运行情况,对老化油处理工艺运行效果进行分析,老化油脱水器工作状态改善,脱水效果良好,极大地改善了脱水器工作环境。
1、电脱水器波动情况
老化油处理工艺投运前,电脱水器每隔一段时间必须进行收油,收油时电脱运行不稳,严重时出现跨电场现象,出口含水容易超标。老化油处理工艺投运后,脱水器运行稳定,出口含水没有发现超标,极大地改善了脱水器工作环境。
表1 工艺投运前后电脱水器波动情况对比表
阶段 时 间 脱水器波动次数 脱水器跨场次数
工艺投用前 10年1月 -10月 45 19
工艺投用后 10年10.17-10.27 0 0
2、运行参数对比
老化油处理工艺投运前,电脱水器系统温度不稳,经常发生温度过高情况,压力在0.2-0.34MPa之间频繁变动,影响脱水效果。老化油处理工艺投运后,系统运行温度平稳,运行压力相对稳定(约0.2MPa~0.25MPa),装置加药量相对稳定。
表2 电脱水器及老化油装置的运行参数对比表
阶段 阶段 时 间 温度
(℃) 压 力
(MPa)
电脱水器 工艺投用前 2010年1月 -10月 48-58 0.2-0.34
工艺投用后 2010年10.17-10.27 50 0.2-0.25
老化油装置 工艺投用后 2010年10.17-10.27 65 0.23
3、电脱水器出口原油含水率
以往采用电脱水器回收处理老化油,每次回收后容易造成电场不稳,脱水效果变差,统计2010年前10个月,化验发现电脱后原油含水超过0.3%的次数达到24次,需要在净化油缓冲罐长时间沉降缓冲才能达到外输要求,影响了全站含水质量。
老化油处理工艺投运后,由于电脱水器不需要处理老化油,系统运行平稳,没有发生电脱水器跳闸问题,脱出水的原油含水在0.3%以内,保证了全厂外输含水的达标。
表3 老化油处理后电脱水器出口原油含水率对比表
阶段 时 间 电脱水器出口原油含水率超标次数(%) 外输原油含水率(%)
工艺投用前 2010
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