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黄金
2007年第7期/第28卷
GoLD
氰化压滤给料系统的改造
刘旺荣
(广东高要河台金矿)
摘要:针对广东高要河台金矿选冶厂氰化压滤给料系统存在的一些弊端,对其进行技术改造。
给料采用高扬程、耐磨蚀的立式离心泵替代原来卧式离心泵,在压滤机给料前加一个缓冲贮存桶,
改th9m浓密机的间断放矿为连续放矿,保证放矿浓度达到要求。应用实践表明,技术改造切实可
行,并取得了良好的经济效益。
关键词:氰化压滤;给料系统;技术改造;河台金矿
中图分类号:TD463 文献标识码:B 文章编号:1001—1277(2007)07—0029—02
0引言 1 改造方案确定及改造措施
广东高要河台金矿(下简称河台金矿)选冶厂 1.1 改造前压滤给料系统
2台氰化压滤机采用3/2D—HH型卧式离心泵给料。 河台金矿生产初期,压滤给料系统是采用浓密机
卧式离心泵的过流件为铸钢材料,密封形式为填料密 间歇放矿,卧式离心豕给压滤机给料的闭式流程。改
封。该泵在生产运转中存在如下弊端:一是卧式离心 造前压滤给料系统流程及设备配置见图1。
泵的过流件(即易损件)使用寿命短。由于压滤机压
矿后期压力较大,此时要求泵的供给压力增大,泵的
过流件承受摩擦负荷大,加快了易损件的磨损,一般
一整套泵配件使用寿命为35—45d。二是泄露严重。
采用填料密封,加上泵输送的介质有腐蚀性,随着供
给压力增大,密封性能更差。同时泄露造成金属流
失,虽然地下有回收泵,但地处角落,操作不方便,只
要工人责任心稍有不强,泄露矿浆(含金、铜较高)就
会流失,影响整个流程的金属平衡以及现场文明生
产。三是维修频繁、维护操作困难。2台给料泵的基
图l 初期压滤给料系统示意图
础是水泥混凝土结构,由于使用时间长,加上泄露矿 1--妒nl浓密机2—审1.5m×1.5m矿浆贮存桶
浆的长期腐蚀,已经残缺破损,使泵座不平、运行工况 3一卧式离心泵4--XAZl200厢式压滤机
不佳;另外卧式泵入口闸阀只是用来方便维修,平时
1.2给料泵的技术改造
处于常开状态,泵腔都充满矿浆,在密封不好的情况
改造前2台给料泵是3/2D—HH型卧式离心泵,
下,矿浆很容易进入泵的轴承;这样使得氰化压滤给
料泵经常维修,严重影响生产。
动机YL200L一4型,功率30kW。
另外,氰化压滤机处于间断作业,以前西9m浓密
生产初期,我们试着对卧式离心泵的密封形式进
机放矿也是间歇性的,放矿浓度很难控制,使西9m浓
行改进,分别以好的填料和副叶轮的密封形式等进行
密机中上层时有跑浑现象,影响th9m浓密机的洗涤
效果。 改良,效果都不理想。由于压滤机要求的给料压力较
氰化压滤给料系统的2台给料泵是选冶工艺中 大,原先的卧式离心泵密封问题始终难于解决。
的关键环节,且没有备用设备,只要2台给料泵出现 如果采用液下长轴泵就能很好地解决泵的泄露
故障,就直接影响生产及氰化指标。为此对2台给料 问题。但常规的液下长轴泵一般扬程较低,扬程很难
泵及氰渣放矿方式进行改造势在必行。 达到50m以上;另外由于液下长轴泵存在内泄露(随
着外供压力增大,有一部分介质会泄露回原泵箱),
收稿日期:2
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