软土地基桩基受力性状与沉降特性试验和理论探究.docVIP

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软土地基桩基受力性状与沉降特性试验和理论探究

软土地基桩基受力性状与沉降特性试验和理论探究   【摘要】桩基础作为一种比较常见的基础型式,目前已经被广泛应用于各个行业中,通过其在应用过程中的实践发现,还存在着很多的问题,比如钻孔应力松弛、桩身质量、桩端沉渣、桩侧泥皮以及桩端持力层的扰动等造成钻孔灌注桩的承载力发生离散问题。下面文章就通过现场试验与理论来分析软土地基在竖向荷载的作用下,对其受力情况进行分析和研究。 【关键词】软土地基;沉降;受力;试验 一、工程概况 宁波建龙钢铁有限公司1#焦炉基础桩基工程,是由鞍山焦化耐火材料设计研究总院设计,二十冶与宁波勘察设计院岩土工程公司共同施工。在基础设计中,采用的是¢550预应力混凝土型管桩,同时焦炉基础桩的桩长为59m,一共有166根;在焦炉两侧烟道的基础桩桩长是38m,一共有90根,其中长度为59m的长桩采取的施工工艺为打入法,而38m的短桩采取的是静压法施工工艺。此外单桩的极限承载力为6500KN,桩承载力特征值为3250KN,设计采用2750KN。 在长桩与短桩静压施工完成后,再在基础土方上正式进行开挖,其基坑开挖的深度是4.3m,开挖的顺序为先将表面厚度为0.9m的回填塘渣层挖除,接着再开挖到距离桩顶标高以上200mm位置,最后再采取人工开挖的方式,一直开挖到距离桩顶标高以下大约200mm位置的基地标高。在开挖几天后,该施工场地的部分基础桩出现了向西偏移的现象,其中最大的偏移为1095mm,最小的为670mm,其平均偏移为825mm。 由于该工程项目的工期较紧,为了缩短工期,压缩处理事故的时间和减少其处理的费用。针对这一问题,在施工过程中,对其采取了相应的纠偏补强措施,并对纠偏后的桩基础实施了试验,对桩基受力形状和沉降特性进行研究和分析。 二、桩基偏移原因与纠偏补强的措施 (一)桩基发生偏移的原因 在试验之前,首先对该现象发生的原因进行了分析,产生这一现象的因素主要有以下几个:第一,基坑土方的开挖顺序和运土作业不够合理,在开挖过程中,其间隔的时间较短,导致土体地基中因打桩所产生的土体应力与超孔隙水压力来不及消散,引发地基整体的内部运动,继而使土体内工程桩发生比较大的位移。第二,在桩基施工中,由于施工现场回填塘渣层中含有较多的大石块,使得在打桩中容易造成桩位发生偏差。第三,在挖土前,未及时在拟定挖土区域的周围开挖一条应力释放沟,来消除土体应力。同时在施工现场,没有隔开施工区域和外界影响区域。 (二)纠偏补强措施 第一,用风镐将桩周围已经浇灌的这些混凝土垫层凿除,按照桩位的偏差记录将预应力管桩纠偏受拉时候的受力点以及受力方向计算出来,同时沿着桩方向,在桩位旁边布置相应的卸土孔,其孔的布置呈品字形。 第二,沿着纠桩的方向,在施工基坑以外开挖2m深的沟,接着再用钢绳所绑扎的枕木或者原木埋于此,并回填石块与塘渣,使其作为地锚,为纠偏提供拉力作用点。 第三,用液压钻孔机在卸土孔中进行钻孔与取土,其取土的深度是16m,接着再利用全破碎自然造浆法把土体变为泥浆,并将其排出。 第四,将一根长为3m的钢管插入到偏位桩桩孔中,并在其外包裹上橡胶片,防止在纠偏时对桩身造成损害。在钢管距离其顶部大约1m位置设置止环,把钢管固定于桩顶部,在第一节和第二节管桩间放一段¢219×12且长为2m的钢管,用钢丝绳固定在上部牵引钢管上,避免上下节管桩发生较大的错位。最后在牵引钢管上将钢丝绳套上,利用手拉葫芦把绑扎在地锚上的钢丝绳与牵引钢管连接起来。 第五,利用受拉葫芦对偏位桩施加拉力,在拉桩时,应时常对桩顶部水平度进行测量,一直到偏位桩的桩顶面水平。接着把桩和其周围附近间的间隙填满,其填隙的材料为黄砂,等桩逐渐拉紧受力状态下保持稳定以后,再将拉力卸去。 三、软土地基桩基受力形状与沉降特性试验 在纠偏工作结束后,由浙江大学土木工程测试中心对纠偏加固以后的工程桩实施了试验。在试验过程中,选用了三根试验桩,其桩号分别为:32#、67#、77#。这三根桩都是长59m且¢550×125的厚壁预应力钢筋混凝土管桩,其试验检测情况如下: 第一,67#桩的试验。当施加第一级荷载840KN的时候,桩顶沉降量是0.6mm;当加载至第五级荷载2520KN的时候,桩顶的沉降量是2.11mm;接着再继续进行荷载的加载。在卸载以后,测得桩顶的回弹量是7.56mm,同时桩顶的残余变形为4.00mm,在纠偏之前该桩是Ⅱ类桩,在纠偏以后,该桩仍旧是Ⅱ类桩。 第二,32#桩的试验。在施加到第八级荷载3780KN的时候,桩顶的沉降量是8.15mm,其水平位移是16.82mm。随着荷载的持续加大,桩水平位移也在持续增大。在加载3880KN荷载大约近两个小时后,桩顶的沉降量处于一种稳定的状态,

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