DGG75-3.82—2循环流化床锅炉运行调整.docVIP

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DGG75-3.82—2循环流化床锅炉运行调整

DGG75/3.82—2循环流化床锅炉运行调整   【摘要】阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司第二热电厂75t/h循环流化床(CFB)锅炉,锅炉型号DGG75/3.82-2,锅炉为单汽包自然循环、高温“气——固”旋风分离,全钢结构炉架的流化床锅炉。从2007年9月开始投入运行,锅炉投用之初,锅炉的出力较低,冬季不能满足电厂的正常发电及供暖要求,第二热电厂随着逐渐摸索实践,锅炉的出力明显提高,接近额定出力运行,本文主要介绍对循环流化床锅炉的运行调整,提高锅炉的出力和经济性。 【关键词】循环流化床(CFB)锅炉;煤质;过剩空气系数;床压 一、前言 随着循环流化床锅炉在电厂中的普及,循环流化床锅炉逐渐被人们所关注。锅炉的出力和经济性是制约循环流化床锅炉正常运行的主要参数,怎样提高锅炉的出力和经济性一直是锅炉运行调整的主要问题。阳煤煤业(集团)股份有限公司发供电分公司第二热电厂2006年对4#锅炉进行改造,将原有的35t/h沸腾炉改造为75t/h循环流化床(CFB)锅炉。循环流化床锅炉为半露天布置,由前部、尾部及连接两竖井的一个旋风分离器组成。前部竖井为锅炉炉膛采用全悬吊结构,其四壁由膜式水冷壁组成,自下而上依次布置有一次风室、布风装置、炉膛密相区、稀相区及烟气转向室;尾部竖井为支承结构,其内布置有高、低过热器、省煤器及钢管卧式空气预热器。分离器下部接回料装置,分离器及回料装置均支承在钢结构梁上。锅炉的出渣方式为人工出渣,即通过放渣管将炉床中的大粒径。 在锅炉运行初期,锅炉的运行工况较差,锅炉的入炉煤量22.78t/h,配比为末煤:煤矸石(中煤)1:4,入炉煤发热量2960cal/g;一次风挡板开度维持在70%左右,一次风机电流41.5A左右,二次风挡板开度维持在,二次风电流140A左右,引风机挡板开度为66%左右,引风机电流维持在55A左右,过剩空气系数在5~7%之间,锅炉的蒸发量平均为59.6t/h,不能达到额定蒸发量运行。 二、影响锅炉工况的主要因素 1、煤质。在锅炉投入运行之初,锅炉的入炉煤为末煤和煤矸石(中煤)1:4混合燃烧。末煤粒度较小,13mm以下粒径的占总量的96%以上,发热量为5500~6000cal/g;煤矸石(中煤)的粒度较大,13mm以上粒径占总量的20%以上,8~13mm粒径占总量的50%以上,发热量为1700~2200cal/g。两种煤种混合燃烧之后,末煤能够完全燃烧,小粒径煤矸石(中煤)能够完全燃烧,大粒径的煤矸石(中煤)只有表面燃烧,内部还不能分裂燃烧就被放出炉膛,放渣之后检查发现炉渣颜色为暗青色,炉渣含碳量较高,不完全燃烧热损失太大,这样就造成了锅炉的入炉煤量较大。入炉煤粒度大,飞灰量较少,烟气带热量不足,造成对流换热较差,锅炉蒸发量偏低。 2、床压和过剩空气系数。在锅炉投入运行之初,锅炉的床压维持在6~7KPa,风室压力维持在9.5~10.5KPa运行,炉内床料量多,且入炉煤粒径较大,为保证流化的良好性,必须增大一次风量,这样就造成了锅炉的一次风机电耗过大。一次风风量增加,大量的一次风量携带灰粒能力大大加强,颗粒大、风速高,二次风的效果变差,一、二次风配比不能达到最佳效果,造成锅炉的过剩空气系数增加,在5~7%之间,而设计的过剩空气系数为3.5%。同时由于风速的提高,锅炉的循环倍率被打破,返料量明显减少,锅炉的蒸发量偏低。 三、循环流化床锅炉工况调整 1、燃煤调整。对锅炉入炉煤粒度进行调整,煤矸石进行破碎,保证锅炉的入炉煤粒径在设计值13mm以下,入炉煤与一二次风充分接触,锅炉的入炉煤燃烧充分,锅炉的热效率较高。 对锅炉入炉煤的发热量进行控制,维持在3000 cal/g左右,煤矸石发热量较高时,适当降低末煤的配比,当煤矸石发热量较低时,适当提高末煤的配比,入炉煤发热量稳定,相应的锅炉运行工况稳定。 对锅炉的入炉煤量进行控制,锅炉的入炉煤粒度降低,燃烧充分,比煤矸石破碎之前释放的热量多,相应的就需要减少锅炉的入炉煤量。 2、一、二次风风量调整。由于锅炉投用初期的过剩空气系数太高,需要对对锅炉的一、二次风量进行调整。锅炉投用初期锅炉的床压较高,煤粒度较大,需要较大的风量来保证燃料的流化,在经过煤粒度及床压控制之后,首先在保证流化的情况下稍降低锅炉的一次风量,避免一次风太大,过剩空气系数偏高,其次增加二次风风量,保证入炉煤燃烧充分,这样既保证了流化床内的流化,又保证了入炉煤的充分燃烧。同时由于一、二次风风量的配比合适,旋风分离器能够保证良好的灰循环。 3、床压调整。床压过低时,炉内床料量少,断煤或风量稍大时,床温容易急剧下降,甚至造成停炉事故,影响安全运行。且炉膛内没有足够的床料参与内循环,对流换热减弱,容易使锅炉带不上额

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