永鑫化工30万吨FCC汽油加氢装置标定总结报告10.17.docVIP

永鑫化工30万吨FCC汽油加氢装置标定总结报告10.17.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
永鑫化工30万吨FCC汽油加氢装置标定总结报告10.17

山东永鑫化工股份有限公司 30万吨/年装置 标定总结报告 完成单位: 山东永鑫化工股份有限公司 北京有限公司 2013 年 月 永鑫化工30万吨/年FCC汽油加氢装置 标定总结报告 1.标定背景 山东永鑫化工股份有限公司(简称“永鑫化工”) 30万吨/年催化汽油选择性加氢脱硫装置,于2013年8月上旬装填了北京安耐吉能源工程技术有限公司提供的ALT-1和AGP-1催化剂,该装置于8月21日一次投料开车成功。该催化剂可生产满足国家标准的国Ⅳ(硫含量小于50ppm)或国Ⅴ(硫含量小于10ppm)汽油。装置开工初期,根据市场情况,仍按照国Ⅲ汽油 (硫含量小于150ppm) 组织生产。至2013年9月下旬,该装置投产已一月有余,根据永鑫化工公司安排,对装置进行初期标定。 标定目的: 重点考核装置辛烷值损失情况 考察催化剂活性及选择性情况 通过标定,找到合适的工艺条件,为以后的正常生产提供指导依据。 在永鑫化工的精心组织和安排下,2013年9月24-26日,进行了操作调整和优化。9月27-29日,对装置进行标定。由于永鑫化工销售任务较重,要求标定不能影响汽油出厂,在保证产品质量的前提下进行工艺调整,调整工作缓慢有序进行。下面是本次标定的总结报告。 2.原料油准备和性质 永鑫化工160万吨/年重油催化裂化装置于今年8月投产。所产汽油一部分供本装置做原料。目前该催化装置生产的原料汽油硫含量低,烯烃少。具体催化汽油性质列于表2.1。从表2.1中数据可见,原料汽油硫含量很低,约300~400ppm,烯烃含量不高,约33%。馏程较轻,终馏点控制在193-194℃。 3.装置调整优化 24-26日,进行装置操作调整优化工作。虽然对汽油加氢装置进行了精心优化,但因现场条件所限,部分操作条件调整至标定前仍不理想。具体如下: 一反(R001)入口温度低,床层温升偏小,床层温升正常仅1-3℃。主要受系统蒸汽压力低(正常仅0.7-0.8MPa)所限。 二反(R201)循环氢量小,为6300Nm3/h左右,氢油比偏低,仅180-190h-1,切换压缩机后,循环氢量变化不大。 预分馏塔塔顶气相冷却负荷小,回流比较低,影响轻重汽油分割效果。轻重汽油重叠4-5℃。 新氢CO和CO2超标,至27日标定时,CO+CO2含量仍达180ppm以上。 以上操作条件,因客观条件所限,暂时无法解决,与车间商议就现有工况进行标定。 4.标定操作条件分析 27日和28日上午9:00集中采样做全分析。29日上午,仅做辛烷值测定。现将9月27至29日的标定数据及操作条件汇总至表4.1~表4.5。 标定期间,产品汽油按照国Ⅳ标准控制,根据辛烷值损失情况,操作仍做逐步优化。第一天(27日)因循环氢系统CO和CO2含量高,反应温度较高,混合汽油含硫为41.2ppm,辛烷值损失偏大,为1.8,第二天(28日)循环氢系统CO和CO2大幅降低,反应入口温度降低10℃,混合汽油含硫为30.19ppm,辛烷值损失1.42。第三天(29日)反应入口温度再降低1℃,混合汽油含硫为48.83ppm。辛烷值损失1.2。 为便于比较,选择标定前9月25日数据进行对比,9月25日混合汽油含硫为77.26ppm,满足国Ⅲ标准。 ①由表4.1数据可见,标定期间R001入口温度141-142℃,温升2℃左右,氢油比为2.9-3.5Nm3/m3;受系统蒸汽温度影响,R001入口温度偏低,温升偏小。从分馏塔顶气氢气含量分析来看,氢油比合适。 ②从表4.2来看,轻汽油回流量过小,回流比仅0.2-0.35,轻、重汽油重叠4-5℃,主要受塔顶气相冷却负荷限制,若加大回流量,则会降低轻汽油拔出率。导致辛烷值损失加大。 ③从表4.3来看,R201反应入口温度,28日降低10℃,而加氢重汽油在原料硫含量增加的情况下,精制重汽油硫含量仍明显降低。分析原因,27日新氢杂质(主要是CO和CO2)较多,如表6.1所列,循环氢气体中CO和CO2含量高。28日,新氢、循环氢纯度较高,CO和CO2杂质明显减少。判断为CO和CO2对加氢脱硫有较强的抑制作用。 5.标定物料平衡 选取9月27日8:00-29日8:00两天累计数据,进行物料衡算,其物料平衡,见表5.1。每小时损失768kg,占原料汽油2%,而此部分损失大部分为高辛烷值汽油。应通过优化、改造预分馏系统进行回收。 6.样品分析 标定期间对各种气体组成、油品性质的分析数据列于表6.1~表6.8。标定期间混合汽油满足国Ⅳ标准。 6.1 轻汽油逸失量较大 从表6.3可以看出,分馏塔顶气体C4和C5含量累计达20%以上,28日分析C6竟达3%,说明轻汽油的逸失量较大。影响辛烷值和加工损失,应通过提高操作压力等措施加以回收。 6.2 二烯烃饱和不充分 加氢预处理后的轻汽油性质列于表6.5,硫含量

文档评论(0)

wyjy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档