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6Sigma自放电20100405
团队成员TEAM 项目进度表Schedule Define 阶段 Measure 阶段 1、BAK钴酸锂对电池自放电影响 1、将单层除铁器架于洁净的浆料桶之上,再将磁棒布满钴酸锂。 2、再分别将钴酸锂和铁屑经150目过筛,混合均匀。 3、将混合物倒入150目筛网中通过手动过筛、除铁。 4、取除铁器下方浆料桶中粉料(过除铁器后的粉料)平铺于白纸上,用单根磁棒在粉料上方15mm来回 移动数次, 直至将粉料中铁屑吸附完毕为止,再将吸取出来的铁屑称重记录,再和桶中粉料混合。 5、重复实验步骤3、4再进行两次过筛、除铁。 下料时间为:260S 下料重量为:127.8g 下料速度为:0.49g/s 以上图示:先将除铁器清理干净,待吸 2423kg钴酸锂(六锅正极浆料所需的钴 酸锂重量)后出现堆积现象。 现场下料速度:10kg/min=166g/s 3.2 粉料除铁器有效性模拟实验: 铁+钴酸锂 M D A I C 3.2.1 粉料除铁器有效性模拟实验要求及步骤: 3.2.2 粉料除铁器有效性模拟实验结果 从实验数据上看,粉料除铁器除铁效果可以接受。现要求除铁器清洁频率为:一周清洁一次(每周末停产时清洁)。 M D A I C 从实验结果上看: 1、粉料除铁器除铁效果可以接受; 2、钴酸锂粉体除铁后自放电比率会降低; 3、通过生产对比数据(除铁/不除铁),使用除铁器除铁的方法可行(此项不需 再做改善) 。 3.2 粉料除铁器有效性产线实验: 4、技术验证实验 M D A I C 4.1 负极分切后边缘去粉尘实验 实验报告: 实验结果:极片边缘去粉尘对自放电改善不明显,边缘粉尘对自放电影响轻微 实验目的:负极分切后边缘掉料较严重,验证掉料对自放电影响 M D A I C 4.2 卷绕机清洁实验 实验目的:验证卷绕机清洁程度对自放电影响大小 实验结果:卷绕机清洁程度对自放电有明显的影响 实验报告: M D A I C 4.3 装配B 线C线对比实验 实验目的:验证装配B线和C线是否存在差别 实验结果:装配B线和C线自放电没有差异 实验报告: M D A I C 4.4 金属种子实验 实验目的:验证哪些金属能造成自放电 实验结果:Cu、Fe、FeS 、Ni都能造成自放电 实验报告: Improve阶段 M D I A C 1、对策并实施(生产制程) 1.1 设备去除Cu/Zn(黄铜) 制程中黄铜颗粒主要是设备上的黄铜部件磨损造成,对封口前所有设备进行排查,更换可能造成电芯污染的材质是黄铜的部件。 黄铜部件改为不锈钢部件 NMP吸料过滤器排空阀门 2 正极A1物料缓冲罐下的缓冲阀 1 改善后 改善前 内容 序号 M D I A C M D I A C 匀浆车间气管连接头 4 下料阀门更换为不锈钢材质 下料口阀门是黄铜,频繁关开会有铜屑进入到浆料中 回收浆料过筛机下料口阀门 3 改善后 改善前 内容 序号 上表中列出的只是更换设备部件的一部分内容,还有许多设备上的黄铜部件都更换成了不锈钢材料。 M D I A C 1.2 制程去除Cu 制程中Cu颗粒主要是制程中的铜箔裁切造成。 1、会同机电部制定了圆柱分切刀片管理规定,有完善的刀片使用、保养、维护记录、研磨标准。 2、刀片分切6万米更换新刀片。 3、卷绕负极片裁切刀每周拆卸下来清洁,同时检查其锋利度,可及时更换。 4、卷绕裁切毛刺每2h检查一次。 5、补充卷绕机清洁WI,细化到每个部件,给出具体的清洁方法。 改善措施 卷绕负极裁切 1、分切刀片的更换,研磨没有完整和合理的管理体系。 2、刀片分切米数达到25万米更换新刀片。 3、卷绕负极片裁切刀20万次更新,清洁刀片时不用拆卸。 4、卷绕裁切毛刺12h检查一次。 5、卷绕机清洁WI存在死角,不彻底。 改善前状况 负极卷分切 1.3 去除来料中粒径较大的杂物 M D I A C 来料中的杂物主要通过有效使用粉料过筛来去除。 1、筛上物每天用专用的轻型吸尘器清洁筛上物。 2、每天用手电筒检查筛网,如果有破损及时更换。 1、筛上物一星期清洁一次,清洁没有专用吸尘器,员工用手清洁。 2、没有要求员工检查筛网,导致筛网破损不能及时发现。 改善后使用方法 改善前使用方法 筛网图片 2、对策并实施(钴酸锂原材料) 1、供应商的改善 不同的钴酸锂供应商制程的控制能力差异很大,在供应商的审核中也发现了大量问题,为从源头控制金属颗粒需对主要供应商加强管理,要求督促他们按照审核提出的问题点进行改善。质量保证部郭彩飞已立项“供应商金属粉尘的控制(绿带项目)”对此问
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