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化工厂事故案例备案
事故案例
事故原因:因LICA-260自动阀膜片坏,导致液位急剧上升。
事故经过:
1、DCS操作工在巡检时发现LICA-260自动阀的阀位比平时开度大, 且液位持续上涨。
2、 主控通知现场查看LICA-260自动阀,现场查看后发现LICA-260自动阀的阀体处有盐水漏出。
3、现场巡检工迅速通知主控将LICA-260自动阀倒为旁路控制,DCS操作工将LICA-260“HH”连锁摘除。
4、通知仪表查看后,确认LICA-260自动阀的阀片已经坏掉。
预防措施:
1、提高职工检查力度,及时发现问题。
2、增强职工对处理事故的熟练程度。
3、加强巡检培养其触事不惊的心态。
直流电停车
事故原因:因高压原因导致氯氢压机跳停连锁电槽停电
事故经过:
1、现场电解工立即检查电槽溢流情况,确认风机吸力,防止氯气从事故氯主管倒回。电解将油压升至9Mpa。
2、 主控确认KV-279开启后将FI-279设定50m3/h 保证系统压差为正压。
3、主控工确认事故氯阀门开启且直流风机运转正常。主控工确认FI-221、211、265是否连锁关闭。
4、现场人员巡检所有泵压力,调节真空泵进口,保证真空度稳定。
预防措施:
1、提高职工责任心及检查力度。
2、增强职工对操作的熟练程度。
3、加强巡检培养其触事不惊的心态。
事故案例
事故原因:
树脂塔盐水进口阀门KV160-3故障引起精盐水高位槽液位下降
事故经过:
树脂塔再生过程中,反洗时,反洗的阀门KV160-3故障没有按程序打开。
操作工询问现场,确认KV160-3确实没有按程序打开。
DCS操作工按正常程序将树脂塔再生停止,准备维修自动阀(KV160-3)。
由于误操作,在停止树脂塔再生程序时,误将运行程序停止,导致盐水无法通过树脂塔进入盐水高位槽。
盐水高位槽液位急剧下降,险些导致电槽因盐水流量低停车。
预防措施:
1、提高职工责任心及处理事故的能力。
2、增强职工对操作的熟练程度。
3、加强巡检培养其触事不惊的心态。
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