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转炉-吹氩站-连铸生产含铝钢试验
转炉-吹氩站-连铸生产含铝钢试验
刘晓峰1 张杰新1 文 敏2
(1 重庆钢铁股份有限公司炼钢厂 重庆 40008
重庆钢铁股份有限公司钢研所 重庆 400084)
摘 要:介绍了重钢炼钢厂80t转炉-吹氩站-连铸生产线含铝钢生产试验,着重了含铝钢试验过程中的铝、硫、温度和可浇性控制措施及取得的效果,具有很好的推价值。
关键词:转炉-吹氩站-连铸;含铝钢;试验
Experimental of aluminium steel by BOF- Ar- CC production process
Liu Xiaofeng1 Zhang Jiexin1 Wen Min2
(1 Chongqing Iron and Steel Co., Steel Plant Chongqing 400084
2 Chongqing Iron and Steel Co., Iron and Steel Research Institute Chongqing 400084,)
Abstract :Introduced the chongqing iron and steel Co., 80t BOF-Ar-CC aluminium steel production test, analyzed emphatically aluminized steel test process of aluminum, sulfur, temperature and poured sexual control measures and the results, have very good promotion value.
Key words :BOF- Ar- CC;aluminium steel;experimental
1 概述
钢中加入一定铝,可脱除炼钢过程带入自由氧,改善钢晶粒度,消除氮的危害,冲击功。含铝钢一般铝含量为0.020%~0.040%,太高易生成Al2O3非金属夹杂物,影响连铸生产和钢材质量。为满足含铝钢生产和性能要求,大部分炼钢厂都通过LF、VD、RH等炉外精炼设备提高含铝钢质量。重庆钢铁股份有限公司炼钢厂(以下简称重钢)随着重钢2700mm中板轧机环保搬迁,板坯铸机品种减少,LF生产方坯品种钢负荷增大,LF不能满足品种钢生产需要,为充分发挥吹氩站精炼功能,减轻LF生产负荷,2010年11月至2011年1月利用80t转炉-吹氩站-连铸生产线进行了30炉含铝钢工业试验,开发高效率、质量稳定的炼钢生产工艺。
要顺利、保质实现含铝钢转炉-吹氩站-连铸生产工艺,面临不小困难。(1)由于有一定铝含量范围,同时减少Al2O3非金属夹杂物生成对钢水可浇性影响,必须确的控制钢液铝含量。(2)由于原辅料硫含量较高,要保证钢种较低硫含量和钙处理需求,必须解决含铝钢试验中的脱硫问题。(3)由于吹氩站无升温功能,要保证生产过程温降和连铸恒温浇需求,必须解决含铝钢试验中的温度控制问题。(4)含铝钢浇过程中的水口堵塞是炼钢生产顺行的难题之一。围绕着以上问题,通过不断实践研究,优化生产工艺试验方案,成功的实现了含铝钢转炉-吹氩站-板坯连铸生产,取得了良好试验效果。
2 试验条件
2.1 技术装备
试验主要装备有:铁水装置;80t顶底复吹转炉;吹氩站全程吹氩;板坯连铸机浇,铸坯断面240(170)mm×1400mm。
2.2 工艺流程
铁水脱硫预处理,脱硫前后扒干净铁包顶渣,喷吹石灰粉铁水脱硫——顶底复吹转炉冶炼(优质废钢+脱硫铁水),冶炼周期35min,挡渣锥挡渣出钢,出钢过程按次序加入预脱氧剂、硅锰合金、铝铁和钢包顶渣改质剂,在线吹氩搅拌1min——吹氩站精炼,进站大流量吹氩2min,根据定氧定铝结果补喂铝丝,小流量吹氩2min后,喂入硅钙包芯线钙处理,软吹氩5min——板坯连铸机浇,浇周期35min,浇过程钢包、中间包加盖,全程带长水口、塞棒吹氩保护浇。
2.3 试验钢种
试验钢种为优质船板钢,系重钢经船级社认证钢种,成分控制满足企业内控标准,化学成分(见表1)。
表1 钢种内控化学成分
钢种 w(B)/% C Si Mn P S Alt B 0.08~0.16 0.10~0.35 0.60~0.90 ≤0.030 ≤0.030 0.020~0.070 3 工艺控制
3.1 铝控
由于铝在钢液中极易氧化,含铝钢中铝的控制是炼钢生产的一大难点。武钢第二炼钢厂利用定氧技术成功生产含铝钢[]。影响钢液中铝波动的主要因素是铝加入量和烧损量。加入量通过电子称称量,烧损量来自与钢液[aO]反应消耗量、与渣中(FeO)反应消耗量与空气中的氧反应消耗量。采用“转炉终点[aO]准确+合金称量精确+炉渣氧化性低+定氧喂丝补铝精确+二次氧化可控”的方法,全程控
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