中国石化胜利油田事故案例分析.ppt

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中国石化胜利油田事故案例分析

事故案例分析 事故案例分析 目 录 15. 含硫化氢天然气管道泄漏事故 一、事故经过 ×年×月×日,某集气站职工在交接班时,突然听到一声巨响,发现φ406装置区域发生天然气泄漏,由于泄漏量较大,当时情况不明,站内人员通过安全通道撤离到站外,并立即启动应急预案。 后经现场勘察确认:本次泄漏事故为天东62、64井进分-6的DN100玻璃钢生产排污管线断裂所致。 二、事故原因分析 1、事故直接原因分析 (1)事故现场勘查表明:从泄漏天然气冲出的坑的形状和方向判断,首先是天东62、64井DN100排污管道与四通连接处脱落。来自分6的天然气从脱落处冲出,在反作用力下导致四通顺气流方向后退,带动四 通至排污总阀之间的DN150的管段打到分-6基墩后断裂。长为0.3m的断裂短节在气流的冲击下飞出站外,距四通泄漏点10.03m;长为0.8m的断裂短节打到基墩上后,与四通连接部分脱落,在气流的冲击下飞出,距四通泄漏点4.2m。 (2)通过事故调查表明:作业区维修班对φ406收球筒旁通球阀进行整改,在倒回正常生产流程过程中,作业人员未关闭分-6旋塞阀,造成天东62、64井DN100生产排污管道与正常生产流程形成通道,管内压力与生产流程的压力均为7.56MPa(该段更换管道设计压力为10 MPa)。至13:09DN100排污管道与四通连接处脱落,形成天然气泄漏。 2、造成事故的施工原因分析 10. 某井喷着火事故 ×年×月×日,某作业大队在某井进行补孔、下电泵作业施工过程中,发生一起井喷着火事故。由于组织严密,措施得力,当日事故抢险获得成功,并恢复正常作业施工,未造成人员伤亡。 一、事故经过 某作业大队根据设计要求对该井进行补孔、下电泵施工作业,并按照施工工序,配合测井公司进行补孔,上午10时左右,测井公司射孔队到达现场,摆放车辆,并做好射孔前的准备工作。11:20左右,射孔队开始下电缆输送89-1枪对射孔井段下部2米进行射孔(枪身2米),12:10左右射孔成功。第一炮完成后上起电缆,在上起电缆过程中,绞车操作人员发现电缆出现失重现象,队长判断可能要发生井喷,立即通知作业人员和射孔人员实施防喷措施,但由于气流上窜很快,能量 迅速释放,致使井筒内电缆和射孔枪身被油气流冲出井口,撞击抽油机驴头产生火花,造成着火。现场人员迅速撤离到安全距离以外,拨打119报警,并向主管部门报告。 事故发生后,有关部门采取了一系列切实可行的抢险措施,一是启动了井喷应急抢险预案,设立了应急救援现场指挥部,下设消防、井口抢险、治安保卫、安全、后勤保障、后期支援、医疗救护、技术指导等8个应急救援小组,按照预定方案进行抢险;二是对事故现场进行了清理和警戒,并针对可能发生的紧急情况,和地方政府一起制定了预防事故扩大的应急措施;三是消防部门组织了28台消防车先后赶到事故现场,首先对临近的2座甲醇罐和4座石脑油罐进行喷淋降温,并为灭火做好各项准备工作;四是清理着火现场影响抢险工作的 障碍物(作业井架、抽油机等);五是在事故现场开挖了蓄水池,调动了足够的罐车及水泥车,为灭火和冷却降温准备充足的水源;六是用消防水炮连续对井口及周围附着物进行喷淋降温;抢险突击队连接压井管线,22:40成功关闭封井器,随后用水泥车向井内打水压井,22:57抢喷成功。 二、事故原因分析 1、由于拟射开目的层地层压力系数为0.7,而下部产层地层压力系数为0.6,存在“上喷下漏”的可能。下部产层漏失,导致井筒内液面下降,不能有效地对射开目的层实现压力平衡,造成天然气流入井筒后上窜,当气泡脱离液面后,急剧膨胀、喷出,导致在没有发现溢流的情况下发生井喷。这是这次井喷事故的直接原因。 2、在井控设计中,设计人员在已知该井生产层 压力系数为0.6,拟射开层压力系数为0.7的情况下,针对压力体系不同的状况,没有提出有针对性的措施。施工作业人员没有意识到发生井喷的可能性,射孔前未观察井口是否灌满,反映施工队伍井控意识淡薄,也是发生井喷的原因之一。 3、射孔作业后,产生天然气迅速上窜,造成射孔枪、电缆迅速喷出并撞击抽油机驴头产生火花,引发天然气着火。 三、防范措施 1、针对这次井喷着火事故,要认真汲取教训、举一反三,扎扎实实做好井控基础工作,防止类似事故再次发生; 2、加强对复杂油气地层的认识,在充分调研、分析的基础上,编制严密的工程设计和地质设计方案; 3、强化施工队伍的协调与配合,提高各专业化公司协同作战能力。针对直接作业环节,进一步明确责任和分工,细化方案和措施,确保施工作业过程的有序、高效和安全; 4、严格落实井控管理各项制度,加强井下作业施工井控管理基础工作,不断提高井控装备本质化安全水平和岗位工人操作技能,确保井控安全; 5、不断完善工程技术交底等各项规章制度,加强施工队伍的工程技术交底和

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