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- 2018-01-12 发布于广东
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全国能源与热.T-2006学术年会
应用旋分器进行脱锌试验研究
胡利光
(宝钢分公司能源部技术室200941)
摘要 高炉煤气二次除尘灰中含有大量的铁、碳成分,可以作为很好的炼铁原料资源。但由于高炉二次灰舍锌量较高,
直接回用会影响高炉的使用寿命。因此必须对二次灰进行脱锌处理。文章主要介绍通过采样分析、现场试验和分析说明高炉
二次灰的颗粒粒径与古锌量有关,细小颗粒舍锌率较高,较大颗粒含锌率较低;通过试验确定高炉二次灰旋流分离脱锌技术
与处理流程;并经旋流脱锌处理后和获得的经济、环保效益.同时分析采用旋流分离法处理高炉二次灰推广应用的可行性。
关键词旋流分离器颗粒分级脱锌试验 ’
高炉在炼铁过程中产生大量的煤气除尘灰,经 时,结合宝钢的生产实际和工艺特点,在消化、吸
一次重力除尘后,细小颗粒通过二次湿式除尘并经 收国外旋流分级脱锌技术的基础上,自主分析、试
煤气洗涤水沉淀处理形成大量高炉污泥(通称二次 验、研究并逐步形成适合宝钢处理高炉二次灰的脱
灰)。二次灰中含铁成分较高,可达40~50%,并锌工艺技术。
含有一定量的碳成分。因此高炉二次灰是很好的炼
1 高炉=次灰颗粒粒径分布及特性
铁原料,可以进行资源再利用。同时能够减少环境
污染,具有重要的经济价值和社会环保效益。 高炉二次灰颗粒粒径各档的分类,采用试验筛
但由于高炉二次灰的含锌率较高,不能直接网
用利用.否则会影响高炉的使用寿命。因此必须对 验筛》和.IB/T5979-92《金属丝编织密纹网》两个
二次灰进行脱锌处理。在国外,对高炉污泥处理的 系列的试验筛对高炉含锌泥样样品进行筛分。将筛
分后所得各档的颗粒粒径分别分析测试其含锌量,
方法在过去大都采用高温冶炼法(在10000C以上的
高温下以焦炭粉作还原剂进行冶炼),效果不理想。 其分析测试结果见表1。
近一、二十年来,高炉脱锌技术运用了物理分离或
表1筛子间隔和颗粒粒径与含锌量关系
化学萃取法、高温还原、也运用选冶联合流程的湿
式冶金方法等,但这些脱锌处理技术都存在污泥回
收率低、投资费用高,能耗大和操作维修难度大等
问题,同时也存在二次污染问题,故没有得到广泛
地应用推广;近些年日本川崎钢铁公司开发的熔融
还原法(即Z.Star法)。该技术处理高炉含锌污泥,
将含锌污泥在炉内进行加温,使污泥中的锌成分挥
发成锌雾,并快速冷却使其为锌产品,而颗粒状的
分析测试表明,高炉二次灰中的锌含量主要存
铁渣作为原料可以回收利用,但这种处理工艺技术
在于较细颗粒(~般不大于201,tm)中,而较粗颗
复杂,投资费用和运行成本高,管理难度也大。使 粒(一般不小于20岫)中的锌含量不足细颗粒中
这些技术没有得到普遍推广。
锌含量的十分之一。对宝钢一高炉二次灰的分析结
随着国家对能源环保、资源利用的重视和强化,
果显示,其按粒径分组的化学组成并不是均匀的,
我国各钢铁企业逐渐认识到同收利用高炉二次灰的
其中约占颗粒总量30%的lOgm以下小颗粒中的含
经济效益和环保效益,希望寻求一种工艺简单、管
锌量约占总含锌量的90%。
理维修方便、投资、运行成本较低的处理高炉二次
通过对一高炉含锌污泥的取样测试、
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