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2005年全国石油和化学工业动力技术(设各)交流研讨会论文集
丝网波纹填料在精甲醇装置中的应用
顾朝晖1
(河南心连心化工有限公司 新乡453731)
摘要:本文对5万吨/a甲醇馏采用的内件进行了比较,在精馏塔中采用高效不锈钢丝网波纹填料
使得能耗大幅下降,效益显著。
关键词:甲醇、精馏、高效不锈钢丝网波纹填料
河南心连心化工有限公司前身是河南新乡化肥总厂,是1969年建成投产的年产
3000吨合成氨的小氮肥企业。三十多年来,经过不断技术挖潜改造,现已发展成为以年
产25万吨尿素、20万吨复合肥、5万吨甲醇产品为主,兼产封头、糠醛、化工设备、
氧气等产品的综合性化工企业。
2003年我公司为调整产品结构及扩产节能降耗,采用醇烃化工艺,副产甲醇5万吨。
为此,充分利用公用工程水、电、汽齐全的条件,建甲醇精馏装置,将联醇初级产品粗
甲醇进一步深加工,提高末端产品的附加值,力争创造出更好的效益。此项目的投产调
整了产品结构,可取得较好的经济效益。
1 方案的选择
I.1方案的选择
目前,国内联醇厂家大部分都选用双塔精馏工艺,主、预精馏塔几乎都选用板式结
构,虽然投资少,但是塔身高大,操作弹性小,结构复杂,安装和检修十分困难,能耗
高。实际生产中,粗甲醇、水、电、汽等消耗量大,极大地削弱了产品的竞争力,而且
控制点多,操作复杂,工艺指标反应滞后,调整时间长,产品质量也不太稳定。为此,
经过认真论证,决定采用双塔精馏工艺,核心设备选用新型主、预塔都为填料型的精馏
塔,塔内填料采用高效的不锈钢丝网波纹填料CYT00,它具有比表面积大,液体均布能
力强,塔体阻力小,传质、传热效率高,操作弹性大,安装检修方便等优点。而且能使
主、预塔的塔高降低i/3,因此,实际生产中,产品质量好,消耗低,易操作,工艺指
标调整快。产品具有较强的竞争力。综上所述,我们决定采用主、预精馏塔全部是丝网
波纹填料塔。为我公司整个系统的节能降耗作出该部分的贡献。
l_2填料塔的特点
主、预精馏塔结构上是相似的,上部为精馏段,下部为提馏段。原料经加热器加热
到沸点温度时进入填料塔的加料层,在丝网填料上传质、传热,轻组份不断被加热、气
MPa
化、上升,厦组分不断地被冷却、液化、下降。在塔的下部有热虹吸式再沸器,靠0.1
蒸汽加热源源不断地提供热能,保持整个塔的填料层处于沸腾状态。
顾朝晖,男,1974年6月生,河南周口人、工程师,主要从事化工工艺技术设计应工作。
2005年全国石油和化学工业动力技术(设备)交流研讨会论文集
塔身矮,由我公司采用的甲醇精馏专用不锈钢丝网填料CY700的主要技术指标为:
比表面积≥700
mS/一,空隙率0.85一/m3理论塔板数8”10块/Ⅲ,且具有优良的传质、
传热性能和液体均布能力强的优点。所以,与同样生产能力的板式主、预塔相比,塔高
节能降耗:由于板式塔的塔板效率低,导致塔身高大,要保证甲醇精馏效果,必然
要采用较高的精馏塔温度和精馏回流比,加大循环处理量,增加输送泵的能耗,萃取水
用量也要加大,所有这些,都提高了甲醇精馏的各项消耗。
2 甲醇工艺流程简介
来自合成工段含醇大于90%的粗甲醇,经减压闪蒸氮氢气后进入粗甲醇贮槽,经予
塔给料泵打到粗甲醇预热器加热到60℃后进入预精馏塔,甲醇的精馏分二个阶段:先
在预塔中脱除轻馏分,主要是二甲醚;后进入主精馏塔,进一步把高沸点的重馏分杂质
脱除,主要是水、异丁基油等。从塔顶或侧线采出的、经精馏甲醇冷却器冷却至常温后,
就可得到纯度在99.9%以上的符合国家一级指标的精甲醇产品。
3 工程实施的效益
在工程设计过程中,我们采用新型液体分布装置:将其传统的管式液体分布器改为
槽式,极大地提高液体的均布效果。装置运行以来,取得了良好的经济效益,同板式精
馏塔相比,不仅提高了产品质量,减轻了工人的劳动强度,而且具有明显的节能降耗特
点:
(按生产1t精甲醇计)
粗甲醇 电(kW·h)蒸汽(t)冷却水(m3)
精馏塔类型 \
慕
板式精馏塔
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