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第寸五届全纠尿素厂年会论之资料集
预蒸馏工艺装置中增设预分离器后
能节汽的原因分析
钱镜清
(全国化肥工业信息总站尿素技术咨询网200062)
O 前言
本文中重点讨论水溶液全循环法尿素生产工艺技术在中国历时40年的技术发展进程
中.在预蒸馏工艺流程中又恢复设置预分离器后的节汽效果,同时与持不同观点者商讨设置
预分离器后为什么能节汽的原因。
这是增设预分离器后,将预分气和预蒸馏气分流,并在一吸外冷却器前汇合后再入一段
吸收塔,及充分利用预分气和预蒸馏气的气相组成特性,在各自的反应和热交换设备中发生
更多的甲铵生成热,从而可以降低一段分解的汽耗和增加一段吸收的热能回收率,使吨尿素
汽耗大幅度下降。
单增设预分离器并安装合理的情况下,已经在不少中、小型尿素装置上,在相同的生产
负荷下.可降低100
kg汽耗,并结合其他改造实施后,循环法尿素工艺与20上世纪60年
代引进时的能耗比较已不再是一个能耗高而落后的工艺了。
l 预分离——预蒸馏工艺流程能降低汽耗的原因
1.1 由引进装置的预分离流程改为预蒸馏流程后
该工艺流程是20世纪60年代由南京化肥厂在尿素中试装置上开发的,中尿第二版设计
会审1973年在南京召开的,由于南化厂的极力推荐,设计院采用了此工艺,但按二版设计
建厂的只有川化,资江及河池三厂(资江和河池两厂由笔直带队去开车的)。因设计院对此
kt/a预分离
工艺认识不一致,随后三、四版设计仍采用预分离流程。但中尿第一版设计110
装备全国第一厂石家庄化肥厂,因由南化中试装置的朱俊彪先生去担任尿素车间主任,所以
在安装时就采用预蒸馏流程,以及笔者在两套预蒸馏流程上开过车后,就此比较早的在本厂
两套预分离流程装置改为预蒸馏流程,川化厂开车后的测试报告出来后,使原为预分离流程
的各生产厂在实践中取得了对预蒸馏流程优于预分离流程的共识。大部分预分离装置改为预
蒸馏流程。
1986年化四院小尿素的设计者们曾专访了笔者,笔者予以肯定了预蒸馏流程的优势,
因此设计者采用了此工艺流程,并在小尿素装置设计中增设了一吸外冷却器,在小尿素装置
开车及发展过程是显示出增产节能的无比生命力。
该工艺流程中用预蒸馏塔取代了预分离器,但在预蒸馏塔上部是设置了预分离段的,中
部为预蒸馏段,其最上两块板为精馏板,下部为一段分解液经一分加加热后的气液分离段,
时)进行质热的交换,使出预蒸馏塔的气温在125~130℃,出预蒸馏段的预蒸馏液温度升至
测值已降到1500 m,上部空塔段仅
kg。笔者分析由于中尿尿塔内塔板安装的多,板距为1.5
有1.5~2.0
m,所以在设计生产强度下尿塔转化率可达65%以上,设计转化率为63%,因此
第十五届全国尿素厂年会论文资料集 2
一
吨尿汽耗为1500
kg,而川化预蒸馏工艺装置1983年实测值为1330
kg,与鲁南比明显下降
了170 kt/a时为1380
kg,运行好的小尿素装置产量在120 kg.
此工艺能节汽的另一原因是:原预分离工艺流程中--Eg液不经一蒸加热交换器,直接进
入一吸塔鼓泡吸收段,而预蒸馏工艺流程中,二甲液C02组分由原工艺的20%下降到
160/o,-,1
8%,此液先送至一蒸加热利用段,在此可与预蒸馏气中C02进行吸收反应,因此提
高了甲铵生成热的回收率。二甲液中C02组分的下降,得益于预蒸馏工艺流程能改善系统
的工艺水量的平衡条件,即可增加循环工段的吸收用水量,随之由二段送入一段的水
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