韶钢中板工艺技术结构的优化.pdf

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第26卷增刊 山 东 冶 金 V01.26,Supplement 2004年10月 Metallurgy Ottoher2004 Shandong 韶钢中板工艺技术结构的优化 王学志,林建明,刘建彬,吴世庆 (韶关钢铁集团有限公司中板厂,广东曲江512123) 摘 要:阐述了韶钢中板厂基于工艺技术结构优化等方面的改进,分析了改进的必要性,总结了改进后对中板生产的影响 和效果。 关键词:优化;改进;工艺;矫直机;分段剪 1 概况 了中板产量与质量进一步提高、工艺上对压缩比的 要求以及新品种开发的可能性; 1997年改造的韶关钢铁集团有限公司中板厂 (2)韶钢2×120t大转炉与中板厂相配套的新 (简称韶钢中板厂)生产线包括2座端进端出三段连 生产线投产后,旧线除鳞箱所在位置限制轧件长度, 续式加热炉、1台2500mm四辊可逆式轧机、1台可 制约了中板厂坯料单重的增加; 倾动十一辊矫直机和5个冷床、5台剪机;改造后生 (3)韶钢中板厂原有2座使用煤气、重油混烧烧 产4.5~40mm的钢板,设计生产能力25万t,2002 嘴的1·、2·三段连续式加热炉,加热方式与加热能 年产量达到66万t。为适应市场的需要,进一步提高 力,制约了生产成本的进一步降低,产量与质量进一 产量和产品质量,降低生产成本,开发新品种,近年 步提高,和新品种开发对加热工艺上的要求; 对生产线进行了一系列基于工艺技术结构优化的改 (4)韶钢中板厂轧机到矫直机设备距离较短,而 进,取得了较好的效果。 之间水幕喷淋冷却系统也只有26m左右,不能满足 品种板生产时温降的要求; 2 存在的主要问题 (5)生产线十一辊热矫直机与旧分切剪原工艺 (1)韶钢炼钢厂原有设备为2×lOt、2×12t小转 布置以及旧分切剪的剪切能力巳不能满足新工艺的 炉,所拉连铸板坯的外形尺寸小、板坯单重小,制约 要求。 (5)确定零件的合理结构、配合面的工艺要求; (6)校核最小传递力、包容件的最大应力、被包 容件的最大应力。 通过计算和校核,修复后的接轴所传递的转矩 达到精轧机生产的需要。安装使用后,该接轴工作正 常,证明这次修复工作是成功的。 3 平衡轴承座的改造 虽然修复后的接轴能够维持精轧机的生产,但 圈2 改造后的平衡轴承座结构 1接轴2J型油封3滚动剖分轴承4轴承座5端盖 也存在着隐患,为了消除这个隐患,济钢中厚板厂决 定对平衡轴承座进行改造,防止胶木瓦磨损接轴平4 结束语 衡部位。 接轴平衡轴承座胶木瓦改为滚动剖分轴承结构 由于滚动轴承具有启动灵敏,运转时磨擦阻力 后,运行平稳,接轴振动和摆动都大副度地减小,实 小,效率高,润滑简便等于优点,因此将胶木瓦改为 现了无故障运行。并且节省了大量的净环水,既降低 滚动剖分轴承,并用千油润滑,在轴承两侧加J形油

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