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消除#2机膨胀不畅
小组成员简介表 近年小组成果明细表 二、选题理由 汽轮机膨胀不畅是引起机组振动的主要原因之一 现状调查 (二) #2机组,在低温机组增减负荷时,总胀指示器显示的读数与机组的参数的变化不一致,机组启、停时,总胀的指示器有突变现象。1999年后,这个问题更加突出,#2机在停机过程中高压差胀负值方向增加较大,且不易控制,最大超过规定值-1.5mm,盘车被迫停止运行。 现状调查 (三)仪表测量位置示意图 #2机启动时汽缸膨胀量表 滑销膨胀量对比图 四、确定目标 消除#2机膨胀不畅 五、原因分析 在调查的基础上,我们从滑销所处在的环境、运行的状态来进行分析。 汽缸膨胀不畅原因分析图 六、要因确认:分析1:受到冲击力 解体后,滑销受力面局部有磨损的金属光泽。表明在开机、停机或运行工况发生变化机组膨胀幅度较大时,滑销的受力面受到很大的冲击力,但对滑销磨损不大,不会造成滑销卡涩。确认为非要因。 分析2:受到不均挤压力 解体后,测量滑销受力面的平行度轻微超标。是因为滑销受力面受到不均的挤压力,造成销受力面的平行度超标。但这种平行度轻微超标对膨胀不畅影响不大。确认为非要因。 分析3:刚度不够 前箱下部与台板接触面不足20%,接触面主要集中在前箱的中部,四周接触面几乎没有,主要是前箱设计刚度不足,机组运行三十年后,前箱箱底由于承受转子的部分重量变型,造成前箱纵销卡涩。确认为要因。 分析4:高温蠕变 汽轮机的高压缸多数时间温度高,猫爪与高压缸是一体,高温下猫爪材料发生蠕变,材料蠕变的速度不一,而造成滑销的两受力面不平行,但变形甚微。确认为非要因。 分析5:有汽水渗入 前箱抽出后,发现高压缸的南侧猫爪与压板滑销的台面整个接触面为锈垢所盖,造成滑销卡涩,引起汽缸左右膨胀不均。汽水渗入与金属发生化学反应是产生绣垢的主要原因。确认为要因。 分析6:硬物压入滑销表面 研磨滑销的表面,清除锈垢,使滑销露出金属光泽,发现滑销表面有硬物被压入和划伤的痕迹,使表面呈现硬点和凹点,导致滑销滑动时在表面拉起毛刺,发生卡涩,引起汽缸左右膨胀不均。严重时,立销断裂,发生事故。确认为要因。 分析7:过度磨损 解体前箱后,检查前箱底与台板纵销的接触情况,发现销与销槽配合间隙有13丝,《汽轮机检修规程》规定此处间隙为6—8丝。因为高压缸前部南侧的猫爪横销明显卡涩使南侧膨胀受阻,引起纵销过度磨损而造成的。确认为非要因。 分析8:螺栓松动 在检查汽缸的立销时,发现高压缸前立销紧固螺栓松动。是由卡涩引起,而不是造成卡涩的直接原因。确认为非要因。 分析9:安装间隙不当 间隙过大将造成汽缸、转子的相对位置变化,间隙过小,容易发生卡涩,妨碍汽缸膨胀,解体前测量数据与同型号的机组的技术要求相比较,发现两者有一定的差别。由于历史、当时技术的限制,安装间隙与现在的技术要求有一定距离。确认为非要因。 分析10:无解体检修 滑销表面的锈垢较厚,说明其结垢的次数较多,且是反复结垢。末检修使表面反复结垢,造成滑销卡涩。确认为要因。 七、制定对策 小组成员针对确定的要因,制定对策表如下: 表4:对策表 表4:对策表 实施(1) 此次大修,对#2机前箱台板销与猫爪横销进行全面检修。 实施(2) 解体前箱纵销:测量前箱四角的压板销,并作记录;松开前箱四角的压板销,拆除前箱内设备及连接油管道,保证前箱与其它设备不连接,然后拉动前箱直至拉出;检查、清理前箱下部纵销,测量其配合间隙为0.13mm; 按现在的检修规程为0.06—0.08mm,重新补焊;检查、清理前箱下部台板,前箱下部台板接触面不足20%,接触面集中在前箱的中间,而四周接触面几乎没有,研磨前箱底部,要求接触均匀且接触面达到75%以上。从而增大前箱的刚度。 实施(3) 正式扣缸完工后,在高压缸的滑销系统的外面要粘贴胶布,防止硬物物进入滑销系统间隙。开机的时候,清除滑销外的胶布,保证汽轮机的正常膨胀。以后如#2机需要打保温、喷漆等工作时,则高压缸的滑销系统的外面要粘贴胶布,防止保温灰尘等杂物落入滑销系统。 实施(4) 在前轴封的滑销处加装保护罩子;运行时,严密监视高压缸的前膨胀圈或者轴封,以防汽水渗入滑销的间隙。 九、效果检查图4:仪表测量位置示意图 制表:张婕玫 制表时间:2003年11月1日 #2机启动时汽缸膨胀量表 图5:汽缸膨胀量对比图 十、巩固措施 1、每次大修增加中滑销检修项目 2、将本次检修的过程规程化,将各种数据量化,记录,作为下次检修的依据。 3、大修中研磨、
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