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一起空分冷箱“砂爆”事故的分析与防范
精品论文 参考文献
一起空分冷箱“砂爆”事故的分析与防范
文康峰 陕西兴化化学股份公司空分车间 710100
摘要:通过对冷箱扒砂过程中发生的“砂爆”事故进行分析,并提出相应的防范措施。
关键词:空分 冷箱 砂爆
近年来国内外发生多起空分冷箱“砂爆”事故,造成冷箱鼓胀及冷箱内空分设备受不同程度破坏,甚至直接危胁人的生命、机组停产等,严重影响了企业正常生产秩序。公司去年在空分检修过程中发生了一起冷箱“砂爆”事故,万幸未造成人员伤亡和设备损坏,检修后空分系统恢复正常,但给大家敲响了安全生产警钟,在此对事故进行进一步分析,提出冷箱泄漏后扒砂过程防止“砂爆”的预防措施,防止类似事故再度发生。
一、事故经过
1号空分装置型号为KDON6000/13000-Ⅷ,是杭氧集团生产的常温分子筛净化、增压透平膨胀机、加氢制氩、全低压板式外压缩流程。1993年始建,1995年投产,运行至2003年因冷箱内泄漏等,共扒砂3次,处理好系统漏点后又正常生产。间隔10年后,2012年底空分冷箱因内部出现较明显的漏点,冷箱三层平台、主换热器小冷箱结霜严重,最厚处达30公分,另外从大冷箱(内有上、下塔,主冷凝蒸发器,粗氩塔、精氩塔,过冷器等)西侧六层到三层可看到沿冷箱内结构槽钢处全部挂霜。后又因冷箱东侧间隔10米处新上一套装置,在地基打桩过程中振动较大,冷箱内泄漏加剧,元月26日发生北侧箱板冻裂现象。分析泄漏出的气体,大箱顶部含氧量:14.7%,小箱顶部含氧量(三层平台):86.0%,二楼北冷箱裂缝处含氧量:80.6%,期间多次申请停车进行检修处理,均因生产任务紧未得以实施,元月29日因冷损过大主冷液面保不住被迫停车,进行系统加热。
因检修时间紧张,29日1:00开始一边系统加热一边扒小冷箱的珠光砂,先打开小冷箱顶部人孔再打开侧面人孔,扒出的珠光砂温度特别低,到30日5:00小箱扒完砂,未发现明显泄漏点,只是从大箱到小箱隔板缝处不断有冷气漏过来,再对大冷箱进行全部扒砂查漏。7:00开始拆掉冷箱顶部人孔全部盖板,8:00组织100多人从冷箱底部东、南、北三面4个人孔进行扒砂。起初在人孔处控制珠光砂外流速度,人孔板未拆下,扒砂速度慢,现场人员多。8:28北侧人孔板被全部取下,珠光砂快速从人孔处流出,很快冷箱内就发出轰隆隆的响声,气流夹带珠光砂从三面快速喷出,赶紧组织人员四散撤离,现场已是烟雾迷漫。清点人数后发现一人在事发时口鼻中全是珠光砂,混乱中爬上二楼逃过一劫。
事后对冷箱进行全面检查,内部能流动的珠光砂已全部喷出,但冷箱顶部向下还有约10米高度的珠光砂因结冰,冻结在顶部形成一个“冰盖”,用蒸汽加热20多小时,未有明显效果,再用几根消防水枪从冷箱顶部向下冲,经过10多小时结冰才全部化完,冷箱清理结束。
二、事故原因分析
根据现场所发生的情况,结合检修过程发现的问题和事故前空分生产实际情况来看,产生“砂爆”的原因主要有:
1、冷箱顶部侧面焊缝运行十几年后出现一圈裂缝,以及冷箱上阀门密封圈老化破损,再由于冷箱充气不足或一段时间没充,雨水等进入冷箱造成珠光砂潮湿含水,冷箱上部结冰严重,珠光砂板结,重量增大,导致部分管线变形,最终在粗氩塔回流氩馏分管线弯头处撕裂,产生低温液体泄漏,并向冷箱下部渗漏,积存起来。
2、为了抢时间,缩短了空分冷箱保温材料的加温时间,泄漏的液体并没有被加热到常温,仍积聚在珠光砂中。
3、开始扒砂检修时,虽然打开了顶部人孔,但顶部珠光砂结冰形成冰盖,不能达到卸压目的。这时打开冷箱下部人孔,不能控制速度,珠光砂就顺势而出,热的空气就必然会进入冷箱,使冷箱内空气对流,加上珠光砂的流动磨擦,导致存留在珠光砂内的低温液体急剧气化,冷箱内压力迅速升高,聚集的能量从卸砂人孔口释放,产生砂爆。
4、没有较为完整的空分冷箱扒砂的技术规范,发现冷箱内液体泄漏后,未采用自顶向下、分层扒砂的方法,从而酿成不该发生的事故。
三、防止空分冷箱发生“砂爆”的具体措施
总结日常生产实际和现场检修的工作经验,防止空分冷箱发生“砂爆”事故,需要从以下几方面加强防范:
1、做好设计制造、安装施工,检修作业中的各项把关措施。确保冷箱内管道有足够的柔性以及管架的合理布置,保证空分的安全运转。冷箱上的安全防爆阀应在冷箱出现“砂爆”时,能及时从安全阀释放能量,从而防止冷箱的鼓胀事故。
2、冷箱的密封工作要做好,若密封不严就会在冷箱内产生负压而将冷箱外的潮气吸入,在冷箱低温环境下,珠光砂结冰很容易造成管线应力加大,进而发生泄漏。
3、确保冷箱密封气的正常供应,从而阻止外界空气侵入。经常注意冷箱内压力和分析冷箱内气体成分,从而判断是否有空气进入冷箱内,
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