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制程优化改善
DEFINE定义 DEFINE定义 DEFINE定义 MEASURE测量 MEASURE测量 ANALYSE分析 ANALYSE分析 IMPROVE改善 IMPROVE改善 IMPROVE改善 IMPROVE改善 IMPROVE改善 IMPROVE改善 IMPROVE改善 CONTROL控制 Page:* 控制器总装流程优化改善 改善项目小组 2012.09.05 第一章 定义 (Define) 第二章 测量 (Measure) 第三章 分析 (Analysis) 第四章 改善 (Improvement) 第五章 控制 (Control) 目 录 ◆课题选择1.目前流程与业界同类似产品对比,流水线拉的过长导致占用空间较大,且人数较多,增减线别不灵活;2.各个工站产品堆积的情况比较严重,且周转次数多,品质隐患较大;3.旺季逐渐过去,订单相对不饱和,员工收入不稳定。综合以上几点考虑,上级指定对控制器总装线进行流程进行优化改善。 ◆项目小组成员 为了进行课题攻关,特成立改善项目小组,成员如下: 组长:舒良锋 副组长:晏有生、杨申生 实施责任者:崔建华、李金山、盛长明、薛念杰 技术支持:沈军光、李国鹏 ◆课题实施计划课题实施计划如下图: ◆现状调查1.目前控制器总装一条大线人员配置为72人,插件插线段26人,后段46人. 2. M8六管产品占产量的75%左右,拿XN01A来进行验证说明,每小时产出450个,每天(9H)总(三条大线)产出12150个。 ◆目标设定将节拍控制到20秒:计算得出理论产出每条大线产出360个,每天(9H)产出9720个,可以满足目前订单情况,经过计算理论上可以减少人员18人。 ◆原因分析1.插件插线段平衡率: 由此可以看出: 1.插件插线段的平衡率与业界的水平平齐; 2.单个产品的节拍与业界普遍做法比较而言相对较快,排线人数较多。 2.后段平衡率: 由此可以看出: 1.后段节拍比插件插线段节拍要慢,推动式生产,后段产品容易堆积; 2.后段平衡率较低,浪费的工时比较多。 ◆改善方案1.插件插线段:按照20秒的节拍,重排流程: 2.后段:按照20秒的节拍,重排流程,并修改局部作业方式。 插件插线与后段合计54人。 ◆局部优化点展示1.插件插线段流水线裁掉6米,节约空间: 6米*2 2.增加自制洗板机,更有效清洁产品: 后续会在此位置增加剪脚,与洗板一体操作,目前正在设计制作中。 ◆局部优化点展示3.打螺丝工位增加挂簧挂螺丝批,使用打螺丝工装打端盖螺丝,减少螺丝滑丝以及打不紧端盖的问题发生;并使用螺丝盘,方便打螺丝作业。 4.上层流水线对应初检工站位置增加光电感应开关,将初检维修工位从初检之后移至初检之前,方便不良品进行维修,减少人员走动,保证了维修的及时性,避免维修后的产品未经初检流到下一工站。 光电感应开关 改善前 改善后 改善后 改善前 ◆局部优化点展示5.贴胶垫打后端盖移至前加工与刻字合并,现场堆积情况得到明显改善: 改善前 改善后 ◆局部优化点展示6.FCT检测代替现有初检,操作更具防呆性,并且效率得到提高。 改善前 改善后(调整中) ◆局部优化点展示7. 包装移至总装线内。 改善前 正在调整中,图片暂缺。 改善后 ◆效果验证 ◆标准化 Page:*
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