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企业节能减排与资源综合利用
节能减排与不断降低硅钢工序能耗
刘 萍
(武钢股份冷轧硅钢片总厂设备部 湖北武汉 430080 )
摘 要: 武钢股份冷轧硅钢片厂近年来通过实施一系列管理节能,技术节能攻关活动,大幅度降低了硅钢工序能耗。
硅钢厂自 1998 年以来工序能耗连续九年下降,为武钢综合能耗的完成,为硅钢厂的动力成本下降作出了积极的努力。
关键词: 技术节能攻关;管理节能;降低工序能耗
武钢股份冷轧硅钢片厂近九年主要攻关项目
2 确定攻关目标及组织实施
包括:成功研制并广泛应用高温抗渗碳红外辐射
釉料和高发射率涂料,对高耗能的CB 外罩进行 近年来公司能源考核方式为:当年能耗指标
全纤维改造,推广采用照明节电装置,在两条CA 是在上年 1-9 月实际消耗水平的基础上下降 2
线采用氧化锆闭环调节控制煤气,对 CA1、2 、 -3 %制定下年考核指标,因此完成工序能耗指
3、4 、5、6、CT2 等机组 RJC 系统进行闭环控 标压力很大。
制节水改造,对蒸气消耗高的二硅钢预热系统 我们将完成公司能耗指标作为攻关目标。在
CA7、8、11、12 热循环箱,ROF2 、3 预热炉热 厂领导的大力支持下,针对影响硅钢工序能耗升
循环系统进行保温,对一硅钢 CP1 酸槽加热系 高的电、煤气、蒸汽、水消耗高的实际,制定了
统进行改造,开展一硅钢蒸汽系统改造及冷却水 节电、节煤气、节水等措施项目,并组织了实施。
回收项目的研究, 以及蓄热式烧嘴改进等项目。 主要措施项目有:
由于管理节能和技术节能项目的实施,各用
2.1 对CB 外罩进行全纤维改造。
能单位的定额管理,细化各品种的工序考核。硅
钢厂综合工序能耗在高耗能品种增加的高起点情 CB 罩式退火炉建于20 世纪 70 年代。共有
况下从 1998 年的 637.6Kgce/t 降至 2007 年的 30 个电加热外罩,40 个炉台。总装机容量
472Kgce/t ,实现了破“五”见“ 四” 的目标。以1998 11100KW。是取向钢进行退火的重要设备。该
年为基年,按基比计算共节能387912.58 吨标煤, 炉采用电阻带加热平均吨钢耗电700 度左右。由
节约价值达45230 万元。 于生产任务重,长期满负荷生产,外罩的砌筑材
料严重老化,导热系数高,加热升温速度慢,能
1 硅钢厂能源状况以及所面临的形势
耗高。因此,必须采取切实有效的措施对现有外
硅钢厂不仅是武钢集团的效益大户,更由于 罩进行改造。近年来我厂通过多次方案论证确定
其工艺复杂、生产周期长的特点其能源消耗是武 了对现CB 外罩进行全纤维化改造及改造方案。
钢公司最高的工序之一, 平均吨钢消耗在 2.1.1 改造前CB 外罩耐火材料状况
550Kgce/t 左右。主要耗能品种有电、煤气、蒸 CB 外罩采用 4.5 ㎜厚钢板制成的一个密闭
汽、氮气和水。年耗标煤 48 万吨。其中电年耗 结构,容积为 23m3 。侧墙耐火材料外层是厚度
183067.256 吨标煤, 占总能耗的38.07%,煤气年 为65 ㎜的100s 隔热板,内层是厚度为230 ㎜A13
耗 154404.53 吨标煤, 占总能源消耗的32.11%,蒸
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