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泵站自动化技术改造的探讨
精品论文 参考文献
泵站自动化技术改造的探讨
黎仲佳 吴达荣
东莞市机电排灌管理站 东莞市南畲塱排站管理处 广东东莞 523000
摘要:本文主要针对泵站自动化技术的改造展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对泵站自动化技术改造中存在的问题作了阐述,并给出了一系列相应的措施,以期能为有关方面的技术需要提供有益的参考和借鉴。
关键词:泵站;自动化改造;PLC技术
泵站具有着防洪、排涝、航运和改善城市水环境等综合功能,在水利设施的建设中有着重要地位。但是由于多年的运行,泵站自动化系统出现了运行速度慢、误动作和控制失灵等问题,这就需要我们对自动化进行改造,以保障系统设备的稳定运行和泵站工作的质量。
1 原系统拓扑结构及存在的问题
原自动化系统中每台机组 LCU单独配置一套施耐德Quantum系列PLC,每台机组闸门 LCU单独配置一套Premium系列PLC,高低压开关柜、清污机、皮带机、渗漏泵、检修泵等公用设备配置一套公用PLC,技术供水泵(含冷却供水泵)配置一套PLC,消防供水泵配置小型 PLC,均通过以太网与监控主计算机通信。机组闸门LCU是电气部分与 PLC 共用一个控制柜。机组LCU与机组闸门LCU之间的通讯是通过PLC内部网络通讯完成的,由于机组闸门电气控制柜放置在室外,长期日晒雨淋,电气元件损坏严重,故障频发,造成机组开停机时闸门不能正常联动。原机组闸门开度传感器也出现各种问题,因厂家停产而不能提供备件,且该厂家提供的改造方案造价高,于是我们选用WDC-31闸门开度仪作为替代产品。主机组的温度采集巡检仪使用的是南瑞公司的温度采集装置,通讯速度慢,还经常死机,造成通讯失败。负责高低压开关柜、清污机、皮带机、渗漏泵、检修泵监控功能的公用 PLC 中通讯模块长期运行,经常死机,造成通讯失败。原系统中的监控软件采用的是WEBACCESS4.5版本。目前泵站已不能实现设备自动化控制操作,这些都成为泵站安全运行的巨大隐患。我们本次主要介绍泵站部分的软硬件改造,针对泵站情况首先考虑将拆除闸门电气柜的PLC 控制部分,将闸门测控信号合并至室内的机组LCU柜内,其次机组温度采集使用PLC的温度 RTD 模拟量模块来替代温度采集装置,最后在硬件重新配置的基础上对现地控制单元触摸屏软件、PLC软件以及站控级上位机软件进行升级优化。
2 技术改造方案的提出及实施
2.1 原自动化系统拓扑结构
1-5号机组LCU、公用LCU采用140CPU65150 型 CPU,1-5号机组闸门 LCU、其它辅机LCU 采用TSX573623A 型CPU,监控主从机也是配置较低的研华工控机,上位机监控软件采用WEBACCESS4.5版本见图1。虚线框中是本次改造部分。
2.2 升级改造后系统软硬件配置
图1中虚线框中替换成图2,每台机组LCU在增加了机组闸门部分的信号后,原系统中的开关量输入输出模块、通讯模块、模拟量模块数量都需要扩展,各机组LCU中增加2块16点开关量输入140DDI 84100模块、1块16点开关量输出140DDO84300模块、1块TSXETG100网关模块、3块8路140ACI03000温度模拟量模块。TSX-ETG100用于将泵组闸门输入输出信号接入到泵组LCU中,并通过TSXETG100与闸门开度仪WDC31通讯,温度模拟量模块用于将机组温度采集至相应机组的LCU中。
公用 LCU 中增加 2 块 TSXETG100 网关替代原通讯模块与各类保护装置、仪表通讯。TSXETG100 网关实现了 MODBUS 串口协议与 MODBUS TCP 以及网协议的转换。简单经济的将系统中闸门开度仪、保护、仪表装置的 RS485信号集成到泵站的以太网架构中,分别经公用PLC、机组PLC与监控主机通信。监控主从机选用上架式施耐德 HMIRHAPP00H 型产品,主要配置为Pentium Duo2.6G、4G 内存、可抽取式250G* 2双硬盘冗余、双以太网。
上位机监控软件采用 WEBACCESS7.0 版本对系统进行升级改造。改造后的系统控制方式分为三级,按优先级由高至低依次为:
(1)现地手动控制:操作员在设备现场通过按钮或者开关直接启动、停止设备;
(2)现地控制单元控制:操作员通过设置在现地控制单元内的人机接口(触摸屏)启动、停止设备,监视设备启动或者停止的过程;
(3)站控级控制:操作员在控制室内通过监控主机发布启动/停止设备的命令至现地控制单元,由现地控制单元完成相关控制操作。操作员也可通过监控画面监视设备的启动或者停止过程。进行硬件改造后的机组现地控制单元 LCU单元负责对主机组、辅机、变配电、主机组闸门等设备进行就地测量、监视,并向监控主机发
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