高温变换炉催化剂更换总结研究.pdfVIP

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高温变换炉催化剂更换总结 泸天化股份公司陈 利 刘 勇 秦 亮 摘要总结高温变换炉(104一DH)催化剂的部分更换情况,阐述高变炉催剂在使用中阻力上升 最佳消除办法和采用N2循环降温的优点。 关键词 高温变换炉催化剂一级后压力 粉化 泸天化股份公司30万吨合成氨装置 104一DH催化剂是2001年3月26日更换,采CB、102一C水压实验未发现泄漏,运行中出口 用Bll3催化剂,装填量为78t,使用初期阻温度稳定,带水排除。前工序二段炉未更换 力为0.06MPa,至2002年7月阻力上升到催化剂所以不可能带入杂质。判断为104一 0.08MP3,10月达到0.12MPa,11月已至DH催化剂阻力上涨是由于使用过程中在高 0.16MPa。阻力增长呈上升趋势,且速度越温、高压气流冲刷下造成催化剂从上到下破 来越快。104.DH阻力增加会造成101一J/裂进而粉化造成。从阻力上涨曲线看,阻力 102一J负荷过重,汽轮机一级后压力过高,装上涨时间短,根据过去长期积累的经验以及 置将会被迫减负荷,对公司经济效益带来很 高变炉阻力变化特征分析:阻力上涨是由于 大的影响。 炉内上部催化剂已经粉化,由于阻力上涨时 间短还未大面积粉化,估计为上部lm高、质 1 104.DH阻力上升原因分析 量为15t左右。 至2002年11月B113催化剂才使用20 个月,而一炉高变催化剂使用寿命应为3~5 2工作的制定 年。根据要求104一DH催化剂压力降应小于 104一DH阻力上涨为炉内上部催化剂粉 0.15MPa,超过0.15MPa运行一段时间后阻力化造成,为了确保高变催化剂在2003年正常 会突然大幅上升。如1998年11月压力从 使用,同时结合2003年大修高变炉内件改 0.18MPa突然上涨至0.28MPa,造成101一J/造,决定采用部分更换部分催化剂的办法来 102一J无法高负荷运行。104一DH催化剂2001减缓或消除阻力上涨对生产构成的威胁。 年更换至2002年11月运行参数如图1。 2.1卸出方法 高变催化剂往往是由于压力降增大,而不 高变炉为立式炉,根据104一DH催化剂 是因为活性的丧失停止使用的。从图1的运 的具体情况,人工进罐内在作业过程中,会将 行参数看,104一DH催化剂活性良好,阻力上涨催化剂粉尘振动、下落,造成物理堵塞下部催 与活性无关。造成104一DH催化剂在运行中化剂之问的间隙,从而引起下层阻力也会增 阻力增长原因有:催化剂本身强度下降逐渐粉 大,因此采用真空抽吸炉内催化剂。 化;杂质进入催化剂床层;气体有水带人催化 拆除顶部人孔,用一块临时塑料布代替 剂床层。 密封。氮气输送孔,抽料孑L从顶部人孑L放入。 363 高变炉的补充氮气从塔顶进口输入管补充保 动时,塔中的催化剂被抽出,经分离器分离 持炉内为氮气为正压,抽料管从塔顶人孔中 后,氮气经真空泵从塔顶人孔返回,催化剂从 插入,操作人员在塔内移动抽料管,真空泵启 分离罐放出,用水淋湿后汽车运到指定地点。 2·00 2.30 2.20 ◆ 1.50 享 弋.r\ £ 62-10 茎 7 U ~Ⅵ、/ -一 囊I.00

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