浅析超临界直流锅炉粉尘浓度超标原因.docVIP

浅析超临界直流锅炉粉尘浓度超标原因.doc

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浅析超临界直流锅炉粉尘浓度超标原因

精品论文 参考文献 浅析超临界直流锅炉粉尘浓度超标原因 (华能吉林发电有限公司长春热电厂 吉林长春 130000) 摘要:华能长春热电厂1、2号锅炉采用SCR脱硝技术和湿法脱硫技术,在机组正常运行过程中曾出现脱硫净烟气出口粉尘浓度越上限情况,为防止环保指标超限特对该厂超限原因进行分析并找出预防措施。 关键词:SCR;湿法脱硫; 氨逃逸; 气溶胶 一、锅炉设备概述 华能长春热电厂1、2号锅炉系哈尔滨锅炉厂生产的超临界参数直流炉,型式为单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊Pi;型。型号HG-1110/25.4-HM。 脱硝工程是在电厂2台350MW机组上安装烟气脱硝装置,项目采用选择性催化还原法SCR脱硝工艺。单炉体双SCR结构体布置,采用高灰型SCR布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,不设旁路。SCR烟气脱硝系统的还原剂采用液氨,全厂2台锅炉的脱硝系统共用一个还原剂储存与供应系统。在脱硝反应器进、出口安装实时监测装置,具有就地和远方监测显示功能,监测的项目包括:NO、O2、NH3、差压等(NH3仅出口安装)。 在锅炉正常负荷范围内按三层催化剂设计,催化剂层数按1+2模式布置,即初装1层预留两层,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大连续出力BMCR工况、处理100%烟气量、在布置1层催化剂条件下脱硝效率不小于50%。两层催化剂脱硝效率应达到80%。除催化剂外其他系统设备均按80%脱硝效率设计。 脱硫工程采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统(简称FGD)一炉一塔全烟气脱硫工艺,设计脱硫效率为95%。其特点是吸收塔采用单回路喷淋塔,有效的避免由于塔内件较多所产生的结垢堵塞问题,在世界上属先进和成熟的技术。主要包括烟气系统、SO2吸收系统、石灰石浆液制供系统、石膏脱水及储存系统、废水处理系统、事故浆液排放系统、工艺水系统、工业水系统、地坑系统、石灰石粉厂、热工控制与电气系统等。整套脱硫系统中,石灰石粉厂、吸收剂制供系统、石膏浆液二级脱水系统、工艺水系统、事故浆液排放系统及废水处理系统、脱硫电控系统为#1、#2炉脱硫公用。 二、烟气脱硝SCR反应原理 4NO + 4NH3 + O2rarr;4N2 + 6H2O NO + NO2 + 2NH3rarr;2N2 + 3H2O NH3 喷射系统 三、湿法烟气脱硫岛的反应原理 湿法工艺采用的石灰石脱硫吸收剂,价廉易得。将制备合格的石灰石浆液送入吸收塔,在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的SO2被浆液吸收,与浆液中的碳酸钙反应生成亚硫酸钙,然后在塔浆池内与鼓入的氧化空气进行化学反应,形成反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带有的细小液滴,经烟气加热器加热升温后排入烟囱。 石灰石/石膏湿法脱硫工艺脱硫过程的主要化学反应为: a. 在脱硫吸收塔内,烟气中的S02首先被浆液中的水吸收,形成弱酸: SO2+H2Orarr;H2SO3rarr;H++HSO3-rarr;2H++SO32- b.与吸收塔浆液中的CaCO3细颗粒反应生成CaSO3细颗粒: CaCO3+2H+rarr;Ca2++H2O+CO2uarr;;Ca2++SO32-rarr;CaSO3darr;+H+ SO3被鼓入的氧化空气中的O2氧化,最终生成石膏晶体CaSO4bull;2H2O HSO3-+1/2O2rarr;H++SO42- Ca2++SO42-+2H2Orarr;CaSO4bull;2H2Odarr; 上述反应中第一步是较关键的一步,即S02被浆液中的水吸收。根据S02的化学特性,S02在水中能发生电离反应,易于被水吸收,只要有足够的水,就能将烟气中绝大部分S02吸收下来。 但随着浆液中HSO3-和SO32-离子数量的增加,浆液的吸收能力不断下降,直至完全消失。因此要保证系统良好的吸收效率,不光要有充分的浆液量和充分的气液接触面积,还要保证浆液的不断的更新。上述反应中第二和三步其实是更深一步的反应过程,目的就是在于不断地去掉浆液中的HSO3-和SO32-离子,以保持浆液有充分的吸收能力,以推动第一步反应的持续进行。 四、原因分析 2015年9月15日华能长春热电厂一号炉脱硫净烟气出口粉尘浓度达29mg/Nm3,接近国标30 mg/Nm3,脱硫净烟气出口粉尘浓度随氨逃逸量的大小波动,氨逃逸量增加脱硫出口粉尘浓度增加的原因如下: 1、(NH4)2SO

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