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粉煤灰分选与输送一体化的应用研究.pdf

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全国火电大机组(300MW级)竞赛第33届年会论文集 锅炉 粉煤灰分选与输送一体化的应用 张燕飞胡兰海刘永霞 (河北衡丰发电有限责任公司 河北衡水053000) ) 摘要:本文简要介绍了电除尘器于除湿排法除灰系统的技术改造,采用先分选收集再输送一体化的方法及流程, 即节约了投资成本和简化了设备管理及维护工作量,又达到粉煤灰得到商品化的综合利用目的。对类似的工程改遣 有着良好的借鉴及示范意义. 关键词:分选输送应用 1概况 t/h;ECR负荷 BWB一1025/18.3—M型亚临界参数。锅炉设计燃料消耗量:BMCR负荷为130.8 为118.3 t/h。 t/ll。灰渣排放量为31.918-42.672 每台锅炉配备两台2FAA 除尘设计效率99%。电除尘器的每个电场下设四个灰斗,即:每台锅炉配套两台电除尘器共计32 个灰斗。原设计采用干除湿排法,将电除尘灰斗收集下的粉煤灰由电动搅拌器制成灰浆,由高架 灰浆流槽引流至灰浆泵前池,再经灰浆泵输送到灰场中的水灰库。 由于原有电除尘器排灰方式而造成动力消耗大、水资源浪费、运行成本高、设备维护和管理 复杂,同时又对有限灰场库容的侵占,致使周边环境和地下水造成严重污染,如果对原有排灰系 统不进行必要的技术改造,干灰就无法收取,将制约着我厂粉煤灰资源的发展和利用。 2粉煤灰干灰分选的技术验证 粉煤灰干灰分选技术在我国发展投入商业运行已有十余年,其设备的安全可靠性有着充分的 技术保证。为了节约电力能耗、水力资源及降低运行、维护成本和延长有限灰场库容的使用年限, 防止周边环境和地下水的污染。达到粉煤灰的干灰收集和分级的目的,使粉煤灰资源得到充分利 用。我厂先后于2000年在#2炉和2001年在#1炉分别各试验安装一套粉煤灰分选装置。 稃l炉分选装置采用直抽闭式循环系统,在一、二、三、四电场32个灰斗锁气器下增装干、湿 切换阀,干灰切换阀下采用管道串联布置,使其所有灰斗的落灰均卸入输灰管道,采用低速稀相 气一固两相流动力学原理及速度场控制技术,由系统负压风机将其一、二、三、四电场32个灰斗 粉煤灰吸入分选系统使其粗、细分离,所分离出的粗、细灰分别收集到粗、细灰库。湿灰切换阀 下保持原有状态,以备在分选系统故障时切换为湿排灰。 jj}2炉分选装置采用机械集中再分选的开式循环系统,该系统是在一、二电场灰斗下各装备一 条机械刮板机(8个灰斗为一组),每条刮板机下设一个过渡灰仓,又在每一过渡灰仓上安装一套 给料装置,将刮板机收集下的粉煤灰经由过渡灰仓及给料机供给系统,在负压风机的作用下将其 吸入分选系统使其粗、细分离,再将所分离出的粗、细灰分别收集到粗、细灰库。 201 全国火电大机组(300MW级)竞赛第33届年会论文集 锅炉 对于#1、}}2炉两套分选系统两年来的运行考核验证,系统设备运行稳定、可靠、运行效果明 显,销售粉煤灰的经济收入在一年内收回了分选投资成本而有节余。但相对比较不同程度的存在 一些问题;舟l炉分选系统风、粉管线长,主风机所需功率较大(200千瓦),细粉收集器尾部未装 备超细粉尘过滤设备,致使主风机有轻微磨损;舵炉分选系统风、粉管线短,主风机功率略小于 静l炉分选系统(132千瓦),但机械刮扳机动力消耗大(2×25千瓦)、刮板链条易磨损、机械故障 频繁,由于三、四电场灰斗的粉煤灰没有参与收集,而造成了粉煤灰产品的损失。为此三、四电 场的湿排灰系统始终处于运行状态,并造成机械能耗和水力资源的浪费及增加了运行及检修维护 工作量。若三、四电场参与粉煤灰的收集,必须再增加两套机械刮板机装置,既增加了设备投资 费用,又使该系统的运行、维护工作更为复杂。 3分选一输送一体化 经过#1、舟2炉粉煤灰分选系统的运行比较和论证,对挣1、舵炉分选系统结合粉

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