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唐钢新3号高炉喷煤降焦生产实践

第 28卷 第2期 钦 Vo1.28 .No.2 2009年 4月 IR0NMAKING April 2009 唐钢新 3号高炉喷煤降焦生产实践 张文强 郑学顺 (唐山钢铁股份有限公司) 摘 要 对唐钢新3号高炉喷煤降焦生产实践进行了总结。通过调整送风制度和装料制度、提高富氧率、不断优 化高炉操作,取得了煤比150kg/t、综合焦比480kg/t的好指标。 关键词 大型高炉 喷煤 焦比 实践 唐钢新 3号高炉 (3200m )大修扩容设计 中,采 尤其是雨季,除采取防雨措施外 ,还在料场对块矿进 用了并罐无钟炉顶,炭砖 一陶瓷杯复合炉底 ,霍戈文 行预筛分,最大限度地减少入炉矿粉末量。严格控 式高风温长寿热风炉,嘉恒法渣处理工艺,薄壁炉衬 制块矿配 比不大于 18%,保持合适熟料 比。合理安 (6、7、8、9段为铜冷却壁),软水密闭循环炉体冷却 排各种矿的排料顺序 ,运矿皮带上,料头、料尾不布 系统等先进技术 。新 3号高炉于 2007年 11月 12 球团矿 、块矿 ,从而在一定程度上减少了炉内边缘和 日投产 ,开炉后经过一段时间的调整 ,炉况 日趋稳 中心因球团矿和块矿冶金性能差、熔融滴落区间大 定,各项生产技术指标稳步提高,煤比由开炉达产时 和粉化造成的气流阻塞,有利于料柱保持较好的透 的132kg/t提高到 153kg/t,综合焦 比也 由530kg/t 气性和规整的炉型。焦丁分布于整个矿料条前半部 降低到483kg/t,高炉利用系数达到 目前 2.35,在提 分,在炉喉料面主要布于边缘和中间环带,既有利于 煤比降焦比、强化高炉冶炼方面取得了很大进步。 改善矿层透气性,又不会影响中心焦柱透气性。 喷煤实现以煤代焦是降低入炉焦比的最有效措施, 2 制配煤工艺和喷吹系统的改进 也是高炉强化冶炼的重要途径。 (1)控制合理的煤粉粒度。从燃烧 的角度讲, 1 精料 煤粉粒度越小,燃烧率越高。但粒度过小,磨煤机产 原、燃料质量是高炉稳定顺行和提高煤 比、强化 能降低、电耗升高。而且灰熔点低、黏度较大的煤粒 冶炼的前提和基础 ,为此狠抓人炉原料质量关。随 度过细,渣化早,容易造成风 口结焦、堵塞喷枪 。综 着焦比的逐步降低,焦炭的骨架作用越来越重要。 合考虑,一般控制煤粉粒度 一200 目以下 70% ~ 新 3号高炉入炉焦炭结构为唐钢 自产制气焦、干熄 75%为宜。 焦和一部分外购焦 。制气焦为水熄焦,水分含量高 (2)合理配煤。无烟煤挥发分低 ,可磨性和燃 (8%一11%),黏附的粉末多。干熄焦相对水分含 烧性不好,但发热量高。烟煤挥发分高,可磨型和燃 量较低 (1%以下),粉末少,裂纹少,强度高。外购 烧性好 ,但发热量低。所 以单一喷吹哪一种煤都不 焦则质量波动较大。为了提高整体入炉焦炭质量, 太经济。如果将这两种煤按一定 比例配合起来配 适当增加了干熄焦配比,减少 了制气焦配 比,外购焦 吹,扬长避短,可获得最佳经济效果。控制烟煤配比 保持 比较低而稳定的配 比(10%左右)。通过调整 45%一50%,挥发分 20±3%,喷吹效果较好,并把 配 比,入炉焦炭水分含量 由以前的 10%左右降至 挥发分作为调整煤配的依据。 5%左右,入炉粉末大大降低。同时加强焦炭筛分, (3)改进喷吹系统,主要有:①改进喷吹罐内部 及时清理筛网,并对焦炭转鼓 (‰ 、M。)、反应性、 结构,增强流化,加强喷吹罐 内的固气混合,控制合 反应后强度等指标进行

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