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浅谈防尘罩、水膜除尘在输煤系统的应用.doc

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浅谈防尘罩、水膜除尘在输煤系统的应用

精品论文 参考文献 浅谈防尘罩、水膜除尘在输煤系统的应用 陈 新 中煤龙化化工公司 154854 摘要  对选煤厂安装在输煤系统1号皮带尾部处的防尘罩和的水膜除尘设备进行测试。结果表明,当防尘罩单独使用时除尘效率较低,仅有28.2%;当防尘罩+水膜配合除尘时,车间粉煤尘的质量浓度仍达不到国家标准。经对该除尘设备采取改进措施后,防尘罩的除尘效率由28.2%提高到98%,车间粉煤尘的质量浓度达到了国家标准。 关键词 输煤系统 粉煤尘污染 治理 1. 引言 选煤厂于1993~1994年相继全部投运以来,与机组同时配套用于治理输煤系统粉煤尘的除尘设备,由于各种原因未能投入使用,致使该系统运行时粉煤尘四处飞扬,车间呼吸性粉煤尘的质量浓度高达约400 mg/m3,造成生态环境的严重污染。为创造一个安全、文明的生产环境,选煤厂选择在输煤系统的1号皮带尾部安装防尘罩和水膜等除尘设备。因此对该除尘设备进行了有关的试验研究。 2. 尘源的产生和防尘罩与水膜喷咀的除尘原理 输煤系统的尘源主要是输煤皮带转接运煤和原煤破碎,(即输送和破碎大块原煤)使煤的落差增大,流动压力增加,振动增大,煤的粒度变小,产生大量扬尘造成的。根据尘源产生的原因,采取的除尘措施是在尘源处安装由防尘罩、水膜组成的除尘设备进行除尘。其除尘原理是:使用防尘罩改变尘源处的压力、流速,即通过防尘罩的增容降压作用,使含尘气流减速,降低粉煤尘的密度,相当于降低了漏斗和导料槽出口的粉尘的质量浓度,从而达到减少粉煤尘对车间的污染。与此同时,利用安装在防尘罩内的引风到水膜过滤器进行喷水雾化,水雾把扬起的粉尘复盖,捕捉防尘罩内的粉尘,最后使捕捉到的粉尘与皮带上的原煤一起送至储煤仓,达到清洁环境的目的。 3.防尘罩与水膜配合对除尘效果的影响 (1)由于防尘罩的结构是影响除尘效果的主要因素,其因素包括防尘罩的长度、入口和出口处的流通截面大小等。所以,这些主要因素便成为提高防尘罩除尘效果试验研究的主要内容。方法是,对原安装的防尘罩单独使用时的除尘效果进行鉴定,然后找出存在问题,并采取措施进行改进。 原防尘罩单独投入运行时对其进行测定,防尘罩的除尘效率仅为28.2%,此时的车间粉尘质量浓度平均值仍高达349.2 mg/m3,超出国家标准34.9倍。分析其原因主要是,防尘结构不够完整,罩出口处流通面积过大,粉尘毫无阻力地自由外扬。 针对存在问题,采取在罩出口处加装软质挡尘帘的措施。措施实施后,防尘罩的除尘效率有明显提高,防尘罩能有效地控制了粉尘的自由外扬,大大地降低了车间粉尘的质量浓度。测定结果表明,改进后的防尘罩单独使用即不喷水时,其除尘效率由改进前的28.2%提高到95.5%;车间粉尘的质量浓度降低至22.2 mg/m3,但仍高于国家标准10 mg/m3。 从防尘罩的结构研究表明,安装在试点处的原防尘罩的长、高适宜,其长度7.5 m,共5节,每节长度为1.5 m。但从防尘罩的出口面积(约0.7 m2)看,其面积过大。所以防尘罩单独运行时其除尘效率较低,车间粉尘的质量浓度不达标。 为了取得较好的除尘效果,让防尘罩配合水膜来除尘,即用引风机捕捉罩内的粉尘,使防尘罩出口处的粉尘质量浓度降低到最低限度。对在防尘罩内强力吸入的粉尘,进口的气流沿着切线方向引导到除尘器内,水在上部有喷嘴沿着切向方向喷出。 由于进口气流的旋转作用,在除尘器内表面形成一层液膜,粉尘在离心力的作用下被甩到筒壁与液膜接触而被擈集,他可以有效防止粉尘在器壁上反弹冲刷等引起二次粉尘,从而提高除尘效率。通常可达90%-95%。 (2)除尘器筒体内壁形成稳定、均匀的水膜,是保证除尘器的正常工作的必要条件,因此必须保证满足以下要求: 1、 均匀布置喷嘴,间距不宜过大约300-400micro;m。 2、 入口气流速度不能太高,通常15-22m/s 。 3、 保持供水压力稳定,一般要求在30-50Kpa,最好能设置恒压水箱。 4、 筒体内表面要求平整光滑,不允许有凸凹不平既突出的焊缝。 二、安装喷咀的间隔距离、喷咀的个数、喷咀离皮带煤层的高度、喷咀的用水水压和水量对除尘效果的影响进行了试验研究。具体的做法是,对安装的原防尘罩和喷咀,选择不同的水压,投入不同位置的喷咀和改变喷咀个数,进行下述试验。 按原防尘罩和喷咀的布置方式,选择水压为0.2 MPa,分别投入1个、2个喷咀进行喷水除尘试验。测定车间粉尘的质量浓度,均不符合国家标准。 分析认为不达标的原因是

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