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协调控制系统在徐州发电厂220MW机组上的设计与应用研究.pdf

协调控制系统在徐州发电厂220MW机组上的设计与应用研究.pdf

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协调控制系统在徐州发电厂220MW 机组上的设计与应用 沈思贤 (徐州发电厂热控公司) 摘要本文介绍了徐州发电厂220MW机组协调控制系统的设计与调试。作为国产220MW机组DCS改造 工程的一个重要组成部分,在设计中主要着眼于提高机组的安全性、稳定性、经济性和可控性。这是一套 以炉跟机为基础的采用直接能量平衡的协调控制系统,文中结合控制回路框图和逻辑图详细介绍主要信号 的获取和运算,全手动方式、炉跟机方式、机跟炉方式、协调方式、就地AGC方式、远方AGC方式等六 种运行方式的功能及实现。考虑到机组的设备状况及运行要求,设计中提供了机组在特殊工况下的逻辑控 制功能,最后简要介绍了调试结果、遇到的问题及其解决。 关键词DCS系统 协调控制 本文介绍的协调控制系统是针对徐州发电厂220MW机组设计的,是该类型机组DCS改造工程 的一部分,其软件平台和硬件采用美国MOORE公司生产APACS分散控制系统。在协调控制系统 的设计过程中,根据机组的设备实况及运行要求提供了较完善的控制功能,运行效果良好。 一、系统的设计 1系统的总体设计 、 本系统设计为以锅炉跟随汽机为基础的直接能量平衡协调控制系统,汽机主控回路以机组负荷 , 为控制目标,通过向DEH系统发出汽机调门开度指令以调节功率,满足负荷要求。锅炉主控回路接 收直接能量平衡信号,经过一定逻辑处理后发出锅炉实际负荷指令,调节锅炉燃烧率以满足汽机对 锅炉的能量需求。为了保证机组的安全、经济运行,系统给操作员提供了机组运行方式选择手段, 考虑到机组在局部故障条件下和紧急工况情况下的需要,本系统设计了机组特殊工况逻辑控制回路, 具体的原理框图如图1所示: 2 几个主要信号的获取和运算 2.1热量信号 理论和试验证明,热量信号是对锅炉燃烧燃料量的一种比较准确的测量信号。系统采用热量信 号作为锅炉燃烧调节(燃料控制和风量控制)的反馈信号,使燃烧调节回路形成闭环控制,与锅炉 实际负荷指令相平衡,以此判断锅炉是否提供了满足汽机需求的发热量。本系统采用的热量信号是 由汽包压力和汽机调速级后压力经过下面的公式计算得出: 356 Q=口l+Kd·Td·S·Pb)/(1+Td·Sj卑K 式中Q:热量信号 P1:调速级后压力 Pd:汽包压力 Kd放大系数,系统调试中整定为4.6 Td:微分时间,系统调试中整定为15.0 K:数值变换系数,系统调试中整定为14.0 S:微分算予 汽包压力 调速级压力 机前压力 机组功率’ 频率 AGC指令 图1系统原理框图 2.2机前压力给定信号 为了满足机组定压运行和滑压运行两种运行方式的需要,本系统中机前压力给定值的计算采取 357 不同的形式,机前压力给定值运算回路如下图: 区蓝困区盏固因卤卤卤 图2机前压力给定值运算回路 1) 定压运行时,直接由操作员人工设定压力定值,经速率限制模块输出机前压力给定值。 2) 滑压运行时,机组负荷指令经预设函数模块fix)运算后加上滑压定值设定,经速率限制模块输 出机前压力给定值。 3) 速率限制模块的设置是为了防止压力给定值变化过快,影响机组的稳定运行。 2.3直接能量平衡信号(DEB) 汽轮机调速级后压力Pl与机前压力PT的比值可以比较准确地机调门开度,这一点在试验中都 得到证明。用PI/PT信号来检测汽机调门开度不仅准确而且响应很快,同时还可以克服直接测量阀 位存在的死区和非线性影响。汽机的能量需求信号可以用机前压力给定值PS和代表汽机调门开度的 PI/PT信号综合给出,我们称之为DEB信号,将此信号作为前馈信号

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