安钢铁前系统节能降耗与清洁生产实践研究.pdfVIP

安钢铁前系统节能降耗与清洁生产实践研究.pdf

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安钢铁前系统节能降耗与清洁生产实践 赵国军 陈旋王静波 (安阳钢铁公司烧结厂) 摘要 阐述了近年来安钢在节能降耗与清洁生产的实践工作中加强管理,采取具体措施,加快环境污染治理工 程,围绕整个系统能力,提高生产组织集约化程度,使安钢的环境质量有了很大的改善。 关键词节能降耗清洁生产措施 一、刖置 安钢近年来紧紧抓好铁前系统的节能降耗与清洁生产工作,从源头上做到降低成本,控制环境污染。由 于钢铁企业的铁前成本与能耗占到企业总成本与能耗的70%左右,铁前污染粉尘、烟尘的产生与排放占企 业总量的90%以上。因此抓好铁前系统的节能降耗与工作就成为安钢降低成本、控制污染、追求发展的重 中之重。 安钢“九五”期间在环境保护的投资高达2.93亿元,实施环境治理工程项目44项,其中铁前系统占 90%以上。通过加大投入,加强管理,采取具体措施加快治理进程,围绕整个系统能力,提高生产组织集约化 程度,使安钢的环境质量有了很大的改善。2004年与2000年相比,污染物综合排放指标逐年改善,外排各 种污染物总量大幅度降低。外排废气达标率从92.85%提高到96.3%,外排废水达标率从96%提高到 率达到92.75%,炼铁、烧结粉尘,焦化废水均达标排放。 二、贯彻精料方针,抓好铁前系统节能降耗,全过程实现清洁生产 安钢2004年的能耗总量中,煤炭占70%,而90%的煤炭消耗在铁前系统。铁前系统最大的工序能耗是 高炉炼铁占30%,焦化占16%,烧结工序能耗占8.3%(见表1),因此降低铁前工序能耗对于安钢的整体效 益具有重要意义。 表1近年来安钢铁前工序能耗情况(kg标煤·t。) 注:炼铁厂6#、7#高炉未上喷煤系统 安钢铁前系统通过多年的生产实践,秉持“坚持精料方针,以炼铁为中心”的原则,全面提高原燃料质量, 落实精料技术。1999年投产的综合原料场包括焦化煤场、烧结二次料场和炼铁杂矿料场,从原料进厂时就 不断优化炉料结构。铁前系统各组成单位依据本单位实际情况采取具体措施,从源头抓好节能降耗的工作, 全面实现清洁生产,治理环境污染。 1、烧结生产工序节能降耗措施 安钢烧结生产所用的混匀料以低硅河北精矿配加高铁低硅的巴西矿,同时配加钢渣、铁屑、瓦斯灰等,低 386 硅河北精矿作为磁铁矿在烧结过程中与氧气发生氧化放热反应,节省燃料。钢渣作为调节用原料,目前配比 占混匀料的4.5%,当作碱性氧化物在含铁料中配人少量的钢渣替代熔剂,不仅降低熔剂的用量,而且可以 增加烧结矿的强度,使成品率升高,节省固体燃料。 了“破六见五”的新突破。在操作上,烧结厂大力推行标准化操作、标准化管理及能源动力信息动态反馈机 制。为加强操作稳定,变分散放灰为集中放灰,稳定混匀料水分,建立有效的激励机制。对重点工序和岗位 实行单耗目标控制与经济考核挂钩制,推行“分班核算、日统计、旬分析、月奖惩”的办法,使烧结机布料厚度 分别达到600mm和650mm以上,满足了“低水、低碳、厚料层”的烧结要求。 在高炉煤气和焦炉煤气比例上进行合理调整,充分提高燃料利用率,同时还有效利用废物资源和低值资 冷机上安装余热锅炉,改善供热结构,实现热蒸汽的并网使用。 2、炼铁生产工序节能降耗措施 比,取消熔剂入炉。根据烧结矿的质量和外购块矿的性能,炉料结构调整为85%高碱度烧结矿+10%球团 矿+5%块矿,2002年350m3高炉熔剂消耗仅为6kg·t~,380m3高炉为5 t一。炼铁厂充分利用原燃料改善的有利条件,不断优化操作,改进装料制度,增加正装比例,实行大批料分 装。高炉的渣量减少,成渣带变薄,改善了料柱透气性,使高炉易于采用高风温。2004年平均风温为 质、低耗、高效、长寿”奠定基础,使高炉各项技术经济指标有了较大的改善(见表2)。 表2高炉部分技术经济指标 注:380m3高炉未上喷煤系统,煤比和焦比为1#~5#高炉综合指标。 高炉除尘灰量主要取决于炉料入炉粉末的多少、炉况的稳定顺行程度、炉顶压力稳定程度等因素。安钢 高炉烧结矿入炉粉末降到3.0%之后,不仅提高了生铁质量降低焦比,还大大减少了高炉除尘灰量,改善了 生产环境,使高炉灰铁比(吨铁除尘灰量)得以下降。于发除尘工程使用后,炉顶煤气带走的除尘灰量减少, 年4月份全面实现全烟煤喷吹,由于烟煤成本比无烟煤成本平均降低10元·吨~

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