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省煤器磨损原因及防磨措施
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省煤器磨损原因及防磨措施
王俊峰(牡丹江热电有限公司,黑龙江 牡丹江 157005)
摘 要:锅炉设备所发生的事故在燃煤电厂设备事故中占有相当大的比例,而省煤器磨损致漏泄又是锅炉事故的重要原因,为此,我们针对牡丹江佳日热电有限公司锅炉省煤器的磨损状况进行分析,并提出改造的意见和防磨措施。
关键词:省煤器;磨损;措施
1 概述
牡丹江佳日热电有限公司的三台BG-75/54-M型锅炉,尾部受热面采用双级布置,叠置式结构,上下级省煤器蛇形管最上一层、边排管和弯头、穿墙部分都设有防磨装置,上下两级省煤器蛇形管均由Phi;32times;3的20#钢管制成,上级41排,下级55排,省煤器蛇形管道通过支承梁将重量传到省煤器护板上,最后叠置在尾部钢架上。
省煤器为非沸腾式,二级省煤器出口水温为242℃,烟气平均速度为7.55m/s。
2 省煤器磨损的原因
飞灰磨损:煤质变化,原设计煤种为沈北褐煤,灰份在20%,前几年由于煤种变化频繁,来啥煤烧啥煤,灰份普遍增加,平均灰份在46%以上,由于烟气中灰浓度大,造成磨损速度加快。
2.1 首先讨论一下飞灰磨损的机理:
烟气冲刷受热面时,被烟气所携带的具有一定动能的飞灰粒子冲击着管壁,每一次冲击都可能不同程度地从管壁上削去极其微小的金属屑,飞灰不断地冲击,将管壁越削越薄,通常根据灰粒的运动方向与被冲击面之间的夹角不同,分为两种不同类型,当灰粒以接近90deg;的夹角冲击炉管时,炉管表面将形成一个塑性变形层,该变形层在灰粒的反复冲击下,形成冲击磨损;斜向冲击时,冲击力分为法向分力和切向分力,法向分力引起冲击磨损,切向分力引起切削磨损,顺流冲击时引起冲刷磨损。
2.2 磨损主要取决于以下因素:
①飞灰速度:磨损量与飞灰速度的三次方成正比,烟气流速越高,飞灰磨损越严重。②飞灰浓度:飞灰浓度越大,灰粒冲击的次数越多,磨损也就越严重。③煤质特性:煤中灰份越大,烟气中飞灰浓度也越大,磨损越严重。④灰份特性:烟气中灰粒越粗、越硬,磨损越严重。⑤管束的结构特性:烟气横向冲刷时,错列管束、顺列管束磨损严重,烟气纵向冲刷时,磨损减轻。⑥飞灰撞击率:飞灰颗粒大,飞灰比重大,烟气流速快,烟气粘度小等因素,都会增加飞灰的撞击率。飞灰撞击率越大,磨损越严重。
省煤器管在工作七小时后,其平均磨损量J=CKeta;omega;3t(kg/m2)
C—比例常数,与烟气速度无关,与煤种有关。
omega;—飞灰的运动速度,m/s
eta;—飞灰的撞击率,eta;=f(K)
K=■
Ph.sigma;h—灰粒的密度,kg/m2及直径
mu;—烟气的动力粘度,kg/(m.s)
g—重力加速度,m/s2
d—受热面管子直径,m
受热面管子在磨损时在周界上磨损并不均匀,在管子侧向30deg;处磨损最快。见图2,■=■=2时,此处的磨损量为平均量的3倍,错列管排排数多时,第二排磨损量可较平均值高50%,因此在工作七小时后,磨损最快的地方的磨损量将为:Jmax=1.5times;3.0times;CKeta;omega;3t (kg/m2),在钢材的密度为7850kg/m2时,磨损掉的厚度бmkx=■(m),我厂锅炉省煤器管壁厚3mm,局部磨损到余下0.25~0.5mm就会爆破。
图2 管子周界上磨损分配情况
⑦由于安装质量不好和多次检修,事故抢修,造成省煤器管排混乱,杂物较多形成烟气走廊,造成局部烟气量过大,粉尘颗粒浓度增大,烟气速度增加,从而造成局部磨损严重。
⑧管子材质问题。
⑨空气预热器的局部堵灰。
3 省煤器管防磨措施
加强燃煤的配煤工作,尽量降低燃煤中的灰份。
3.1 在大小修的事故抢修中严格执行检修规程,保证检修质量,调整好管排间距,清除全部杂物,防止局部堵塞,通过省煤器的烟气要均匀。
3.2 省煤器在设计和安装过程中,对已知的将会产生局部磨损的地方,均加强了防磨装置,但由于有的防磨瓦形成不好,使下排管子产生局部磨损,有的防磨瓦没有膨胀余量,运行时受热翘起,在运行中脱落,翻转,这些将会导致局部磨损加剧,牡丹江佳日热电有限公司的1#、2#炉运行6年后,由于频繁泄漏,不得不在1994年6月、1995年8月分别对低温段省煤器进行了全部更换,由于吸收了1#、2#炉的教训,1991年3#炉投产运行至今,3#炉省煤器的运行寿命已超过了1#、2#炉,而泄漏次数不足1#、2#炉的一半。
3.3 局部采用防磨装置。
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