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第九届全I雪tlE均相分离技术学术交流会论文集
HGSF粗煤气净化成套装置的开发及应用
黄晓卫,金伟,劳家仁,夏兴祥,卢西如
(上海化工研究院,上海,200062)
刘福生,谢立,闵十友。吴吕祥
(哈尔滨气化厂,哈尔滨,154854)
摘要:造气炉粗煤气中含有较高浓度粉尘及较大量的水及油等杂质,给枉I煤气中CO变换系统的正常运
行带来了许多困难,影响了CO变换工艺的有效运行,导致操作费用大大增高.哈尔滨气化厂为解决此问
题采用了上海化工研究院开发的专利技术“HGSF/80租煤气净化成套装置”,该装置经生产实际考核,完全满
足了粗煤气除尘系统的净化要求。为煤气化装置的系统优化及设计提供了可能。在经济效益及改善生产环
境等方面均取得了满意的结果。
关键词:除尘除水(油)旋风分离器高效气体过滤器
I原除尘系统存在的问题
1.1原粗煤气除尘系统的工艺流程
换装置进行CO的变换,在进入CO变换装置之前.首先进入径流洗涤器,此处川酚水洗涤
进行除尘、除油,然后经过两台换热器将温度升高到245C以上,最后进入变化炉进行CO
变换反应。按照CO变换装置的要求,经过洗涤后焦油和粉尘的含量虑小于20mg/Nm3。原
工艺流程如下:
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原粗煤气除尘系统的工艺流程
1.2存在的闯题
由于径流洗涤器脱油、除尘不完全,大量粉尘及焦油的沉积和局部堵塞使气体流动逐渐
恶化,严重影响了换热和变换能力.径流洗涤器分离后测定的数据如下:
杂质种类 粉尘 焦油 水
含量 1
380mg/Nm3260mg/Nm3 65mg/Nm3
径流洗涤器洗涤后粗煤气中粉尘及焦油等杂质的含量太高,没有达到后序设备的要求,
给后序设备的运行操作带来了严重的影响。由于效率低,每年都要花较大的人力及物力对换
热器进行清理,对变换炉进行维护再生。由于后序.丁段对CO含量有严格的控制指标,这使
第九届全国非均相分离技术学术交流会诧文集
得变换系统处于限量减产的被动局面,产量一直上不去。粗煤气变换装置在捧个工艺流程中
占有举足轻重的地位,变换装置运行的优劣将直接影响到产品的质量、产晕和成车,成为整
个工艺流程中的“瓶颈”。
1.3蛤后序系统带来的不利影响
由于径流洗涤器分离散果不理想,影响换热器的传热+同时也导致了变换炉阻力增人,
催化剂话性下降,压降高、效率低的后果,缩短了催化剂的使刖寿命,造成变换炉CO指标
降不下来,太大影响变换能力,当粗煤气量或一氧化碳舍鼙产生波动时,无法完成变换指标。
由于热效率低,经常采州逋凡中压蒸汽提高催化荆床层褊度的方式.造成反戊热不平衡及能
源的极大浪费。
2改造接旖
2.1解决方案及原理
根据租煤气中含有较大量的焦油及煤粉尘等杂质的l艺条件,增加丁垂上海化l研究
院开发的专利
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