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中压汽提系统存在问题及解决研究.pdf

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中压汽提系统存在问题及解决 大庆石化分公司化肥厂 陈 明 摘要分析大庆化肥厂增设的中压汽提塔设计存在的问题及解决方法。 关键词 中压汽提改进设计水回收防腐蚀 1概述 1993年大庆化肥厂进行6项节能技改 大型氨厂的工艺冷凝液中含有甲醇、二 项目,其中合成氨工艺冷凝液中压汽提系统 氧化碳、氨等杂质,为了回收并再次利用这些 是其中较重要的节能环保装置,设计吨氨节 冷凝液作为锅炉给水,必须除去甲醇、二氧化 碳、氨,使有机碳含量小于lmL/m3,采用蒸值的23.6%。但由于设计原因,一直开不起 汽汽提,c02最易除去,而甲醇最难除去,氨 来。1997年经过改进后,当年就能够平稳运 介于两者之间,因此,如能把甲醇脱除到一个 行,直到现在。2003年又将汽提后的冷凝液 很低的水平,氨就会被彻底脱除,但是汽提过 再经生物、活性炭处理后回收利用,做为脱盐 的冷凝液,非常纯的冷凝液略呈酸性,腐蚀较 水的一部分。以下讨论中压汽提系统设计存 强,通常在汽提过的冷凝液中加入氨(设计没 在的问题及解决方法。 有向系统注氨系统),并且含量必须在5~ 2系统存在的问题及对策 lOmL/m3之间,这样汽提过的冷凝液才是无 腐蚀的。 2.1汽提部分中压蒸汽流程压差过大 汽提塔为板式塔时,汽提蒸汽对冷凝液 中压汽提系统技改是购买美国Kellogg 的比值为0.45时,足以使汽提过的冷凝液达 公司设计软件包后进行工艺参数的计算。而 到送到脱氧槽的目的,而当此值降到0.28 工艺流程的布局、流程及自控方案等由国内 mL/m3设计院自行设计。图1为汽提塔原设计蒸汽 时,汽提塔将在底部留有大约4~5 的氨,而不需要加人氨,但在这种条件下,其 流程简图。 他杂质含量将会提高,不能满足作为锅炉给 中K蕉汽 水的条件。 大庆化肥厂中压汽提塔(103一E)为填料 塔,汽提蒸汽对冷凝液的比值需在实际操作 豢黜 中逐渐摸索出来,然后做为工艺指标控制,才 能保证汽提后的冷凝液保持能够安全回收。 在实际生产中,工艺冷凝液量45~55t/ 图1汽提塔原设计流程 h;控制FRC45汽提蒸汽量14t/h以上,分析 在图1中,虚线部分内是增设的中压汽 103一E出口水中的COD含量≤10mg/L,能 保证后续的生物、活性炭处理设备安全运行。 力设计为3.83MPa(即中压管网的压力),C 1 28 点的压力设计值3.69Ⅷa。增加中压汽提 用此改进流程,103一E压降(主线)仍为 0.17 系统,为保证一段炉运行,C、B两点的压力 MPa。则B点压力为3.76MPa。因 应当得到满足。而设计院设计增加103一E此,与改进流程B点压力相当,改进流程初 后,A点设计压力为3.92MPa,B点为 步分析可行。1997年大修中,汽提塔按改进 3.75MPa(HV21阀设计压降0.3MPa),B点 设计后的蒸汽流程施工,并且进入一段炉的 压力比原流程低0.08MPa。另外,如103一E蒸汽总量是温度、压万校正后的FRC2与 不投用,进炉蒸汽全走Hv21副线阀,而此阀FRC45之和,一次开车成功。 设计压降达0.3MPa,那么B点压力只有2.3离心泵选型落后,维修困难,水量不足 3.62MPa。这样低的中压蒸汽进炉就十分困 中压提汽系统设

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