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某泵站水泵节能的技术的革新
某泵站水泵节能的技术的革新
1水泵的工况特点
广钢码头泵站取水于珠江,以多台水泵并联运行方式供水。正常供水时,泵房开两台460kW大泵和一台280kW中泵,但经常出现水压偏高,而开一台大泵两台中泵时,水压又偏低,难以满足生产需求。
没有使用高压变频器(空压机变频器节能改造)之前,管网的水压调节是通过人工开停一台中泵进行控制的,管网的水压波动大导致调节线性度较差,造成大量能量损耗。同时由于频繁的开停泵操作,导致供水的可靠性下降,影响机组的稳定运行。
使用高压变频器后,对10 #水泵进行无级调速来调节管网水压,实现了恒压供水,避免了经常性人工开停水泵。由于水泵固有的特性,调速既可以调节水泵的出水量,又可以降低电动机的功耗,从而达到了改善工艺、节能降耗的目的。
2HARSVERT-A06/060型高压变频器原理及特点
HARSVER-A型变频装置采用单元串联多电平PWM拓扑结构,由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,即输出电压6kV.
每相由7个额定电压为490V的功率单元串联而成,然后星接输出给电机。输出相电压为3450V,线电压达到6kV左右。装置系统结构见,每个功率单元的结构以及电气性能完全一致,可以互换。
其电路结构见,为基本的交流-直流-交流单相逆变电路。输入侧由移相变压器给每个单元供电,移相变压器的副边绕组分为三组,整流侧为二极管三相全桥,构成42脉冲整流方式。大大改善了网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数达到0.
96以上。逆变器输出采用多电平移相式PWM技术,输出电压接近正弦波,输出电压每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,所以dv/dt很小。当某一个单元出现故障时,通过使中的软开关节点K导通,可由此单元的旁路出系统而不影响其他单元的运行,变频器可持续降低额定功率运行,可减少停机造成的损失。
3水泵变频改造方案
码头泵站恒压节能供水改造是采用一台6kV、600kW的高压变频器,调速控制一台水泵以连续工作的方式运行。水泵有关参数如下。
型号:20sh-9卧式离心泵;流量:Q=2016m 3 /h扬程:H=59m;额定转速:970r/min;配套电机:JSQ157-6;匹配功率:460kW;额定电流:54A;额定功率因数:0.82;额定转速:987r/min.
为了充分保证系统的可靠性,同时对高压变频器加装工频旁路柜装置。当变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换到工频下运行。
旁路柜由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成。QS2不能与QS3同时闭合,在电气、机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。为了实现变频器故障的保护,变频器对6kV开关QF进行联锁。
一旦变频器出现故障,变频器跳开QF工频旁路时,变频器允许QF合闸,撤消QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动水泵调速由值班人员通过上位机设定闭环运行的 给定水压或开环运行的 运行频率值。此输出值为反馈给变频器的4-20mA标准信号,对应不同的频率(速度)给定值。变频器通过比较转速输出量与DCS速度给定之间的大小,自动调节电动机的转速,实现水泵转速的控制,从而达到调节水压的目的。由于这次改造只针对并联水泵机组中的一台大泵,正常运行工况为一台工频大泵、一台变频泵、一台中泵。管网总出口的压力取决于3台并联水泵各自的出口压力,从而决定了变频泵不可能在太低的频率下运行,否则会引起倒流或不出水的情况。
另一方面,太低的频率会导致整体压力下降,达不到管网系统总体的扬程要求,处于工频定速运行的水泵也易导致过流发生。根据以往的运行实践经验,在工频泵与变频泵同时运行的情况下,使变频泵最低的频率保持在40Hz以上,这样既可以满足运行的需要,同时又可对出水量进行连续的调节。
4变频改造后运行效果
从变频器投入运行半年的效果看,完全达到了进行水泵变频改造的目的,其效果如下:
(1)改善工艺。投入变频器后水泵可以非常平滑稳定地调整水压,操作人员可以自如地调控,10 #水泵运行参数得到了改善,提高了效率。
(2)延长电机和水泵的使用寿命。10 #水泵为离心式水泵,改造前工频启动时间长,启动电流大(约67倍额定电流),对电机和水泵的机械冲击力很大,严重影响其使用寿命。而采用变频调速后,实现软起动,对电机几乎不产生冲击,大大延长机械的使用寿命,减降低了设备的维修费用。
(3)恒压供水。变频器采用压力闭环控制,保证管网水压为0.36MPa(根据目前供水量,暂定管网水压给定值为0.36MPa)。由于变频器的调速平滑、控制精度高,所以管网压力波动范围很小,能充分满足码头泵站的供水工艺要求。
(4)自动监控。变
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