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杭钢高炉喷煤制粉系统改造

维普资讯 2001年8月第三期 出弘,.舍 27 杭钢高炉喷煤制粉系统改造 胡泽方 (杭州钢铁集团公司炼铁厂 杭州. 310022) 摘 要:2000年 l2月,杭钢炼铁喷煤第二制粉系统投八生产,增加制粉能力 18t/h,满足了高炉富氧大喷吹 的需要。系统采用中速磨全负压一级收粉工艺,并用PLC进行 自动控制 关键词:煤粉;中速磨;全负压一级收粉;自动控制 第一制粉系统收粉工艺为三级收粉,二台风机 1 引言 运行。原预留给第二系统的收粉设备安装场地已 杭钢高炉喷煤工程于 1987年 5月投产,原设 被第一系统 占用,因此改进工艺是必要的。随着高 计制粉为二个独立的 10t/h球磨机、三级收粉 系 效袋式分离器的出现,全负压一级收粉工艺越来越 统,但根据当时的高炉喷煤现状只上了一个系统 得到认 同,一级收粉工艺去掉旋风收粉器和扩散收 随着生产的发展和富氧工艺的实施,煤粉需求量逐 粉器,简化了工艺流程 ,降低系统阻力,降低运行 年增 加,而杭钢 制粉 能力只能达 到 70Kg~~ 费。因此,本次改造选用了全负压一级收粉。 100Kg/t水平。制粉能力不足已成为制约喷煤量 25 收粉器的选型 的瓶颈,因此杭钢炼铁厂对高炉喷煤制粉系统进行 因为是一级收粉,对收粉器的要求相对较高。 了扩容改造 。 首先是人 口浓度较高,达到600g^n3,而出口浓度 要求小于 100mg/m~,要求收粉器有较高的收尘效 2 改造内容 率,且具有防爆防燃性能;为保证收粉系统的正常 2,1 改造规模 工作,需要保证一定的过滤面积 。根据以上要求, 考虑改造的经济效益和配套设备的阶段利用 收粉器选型为FGM96—2X8M收尘器。该收尘器 水平,改造规模确定为 200Kg/t,新增制粉能力为 过滤面积 1520m2,正常工作条件下处理风量 45 18t/h左右,分期实施,并留有后续发展条件。 000 /h,过滤速度0,49m/rain,能满足高浓度收粉 2.2 改造原则 的需要,煤粉最高人口浓度允许达到 1000g/m3。 因为是老厂改造,要求不能影响当时生产,并 3 系统配置 尽可能利用原有场地设施。因此,厂房的土建框 架、楼层高度等都成了制约因素。而且此次改造的 系统工艺流程及连锁原理见图 1。 一 期是在预留位置新上第二制粉系统,但其收粉设 3.1 原煤供应 备安装场地 已被第一系统 占用。在解决收粉设备 原煤仓土建预留位为双曲线型,容积 70 ,难 安装场地的问题中,牵涉到制粉工艺。 以满足 18t/h磨煤量的供煤要求。改造中在满足 2.3 制粉设备的选择 安全需要的前提下对其结构进行了调整,容积扩大 由于球磨机占用场地面积较大.在预留位置无 到 110m 。中速磨对给煤量控制有一定要求,因此 法安装,而中速磨具有场地占用小 设备紧凑的特 选用了电子称量皮带给料机。为防止原煤含水高 点,预留场地能满足其安装要求

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