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增加底吹强度对留渣脱磷的影响
增加底吹强度对留渣脱磷的影响
供稿/杨立民、朱劲峰、赵延慧、孟润泽
摘 要:本文从转炉吹炼的角度探讨了留渣操作、底吹制度对脱磷的影响。建议在留渣操作的前提下,适当增加底吹强度,从而达到快速化渣脱磷、提高钢水收得率的冶炼效果。通过采取留渣操作,适当增加转炉底吹强度,可以达到稳定、有效地脱磷,满足所炼钢种成分要求。
关键词:留渣操作、底吹强度、脱磷
前 言:对于绝大多数钢种来说,磷都是有害元素,因为磷易使钢发生“冷脆”现象。冷脆的原因一般认为是由于磷原子富集在铁素体晶粒间形成的“固溶强化”所引起。目前脱磷的手段有铁水预处理和转炉脱磷等。对于没有铁水预处理的炼钢厂来说,只能加强转炉的脱磷操作,出钢过程控制下渣,基本上可完成控制磷的目标。唐山新宝泰拥有三座65吨顶底复吹转炉,目前的生产主要以普碳钢Q195为主,但也为了适应今后生产品种钢(如20号钢、Q345B)的计划,需要对当前的转炉脱磷工艺进行优化。
脱磷的影响因素
1.1 温度对脱磷的影响
在转炉内磷首先被氧化成(P2O5), (P2O5)与(CaO)相结合,生成稳定的复杂化合物,才能有效的去除掉,其反应式如下:
2[P]+5(FeO) +4(CaO) =(4 CaO. P2O5 )+5[Fe]
△G=-151200+123.74T
其反应平衡常数K:
LgK=(33050/T)-27.0
在一定温度下,K是常数,但如果改变温度,则K值将随之而改变。由上式可知,提高T将降低K,脱磷反应是放热反应,即提高温度将会降低脱磷效率。
使用石灰石造渣法炼钢,石灰石在转炉内分解产生活性最高的CaO并吸收热量,其反应式如下:
?CaCO3 = CaO + CO2 - 178000kJ
因此在低温时脱磷比较有利,使用石灰石造渣法炼钢更有利于磷的取出。
1.2 碱度对脱磷的影响
由脱磷反应方程式可知,提高炉渣碱度有利于降低渣中(P2O5)的活度,从而提高脱磷效率。但是碱度不能无止境地提高,因为如果CaO加入过多,则炉渣黏度增加,甚至CaO颗粒无法完全融入炉渣,导致炉渣流动性差,恶化了炉渣脱磷的动力学条件而降低脱磷效率。
1.3渣中FeO对脱磷的影响
钢水中的[O]与炉渣中的(FeO)在平衡状态下具有一定的比例关系,根据脱磷反应方程式,为了提高脱磷效率,高(FeO)是必要的。然而,渣中的(FeO)不仅影响炉渣的熔点和流动性,而且会影响渣中CaO的浓度。(FeO)过高则稀释渣中CaO的浓度,从而降低炉渣脱磷效果,而且会增加钢铁料消耗。
1.4留渣操作对脱磷的影响
留渣操作主要靠所留炉渣的物理热和炉渣化学性能,使其具有迅速参与反应、并促进前期炉渣的快速形成、提高除磷效率,节省造渣料用量的目的。
首先,冶炼初期熔池温度比较低,碱度一般在1.8-2.2之间,且渣中含有一定的FeO,满足脱磷的热力学条件。其次,留渣操作可以使初期成渣速度更快且流动性好,满足脱磷的动力学条件,特别是对石灰石造渣法炼钢,留渣操作对脱磷是有利的,
综上所述,提高脱磷效率的措施是“三高一低”,即高碱度、高氧化性、高渣量和较低温度(在保证炉渣具有良好流动性条件下的较低温度)。然而碱度、FeO含量、渣量和温度等相互联系、相互制约,不可孤立地看待,因此应当根据具体情况作具体分析。
炉前冶炼条件
内容本次试验是在唐山新宝泰65T顶底复吹转炉上进行的。炼钢用的铁水条件如表1所示。
表1 铁水条件(平均值)
成分 C Si Mn P S T 数值 4.725 0.365 0.685 0.134 0.026 1357℃ 转炉氧枪采用四孔拉瓦尔喷头,氧气流量为13000Nm3/h,供氧强度达到3.33Nm3/min·t。目前现场基本采用高—低—高—低的氧枪枪位操作制度,铁水变化时,枪位操作随之变化。为了防止爆发性性喷溅,前期普遍采取中低枪位(1.30—1.35m)操作,导致前期化渣脱磷效果不好;为了防止炉渣返干,后期普遍采用较高枪位操作,导致终渣(FeO),铁损和钢铁料消耗增加。由于主要钢种为Q195,为了降低成本,底吹气体使用氮气,氮气流量为40 Nm3/h,为了防止流量频繁变动导致事故增加,造成底吹砖的堵塞,冶炼周期内流量保持不变。转炉底吹供气情况如表2所示。
表2 调整前底吹供气情况
前期 中期 后期 底吹气 N2 N2 N2 底吹强度Nm3/min·t 0.0103 0.0103 0.0103 造渣料主要包括石灰石和生白云石,冶炼过程中依据情况添加块矿进行降温、化渣等。采用留渣操作。
转炉拉碳、倒炉、测温、取样。出钢过程中采用挡渣锥挡渣,转炉下渣量可控制在50mm左右。
三、在留渣操作的基础上,提高底吹强度
3.1 试验方案
留渣操作主要靠所留炉渣的物理热
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