高压水除磷系统的改进.docVIP

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高压水除磷系统的改进

高压水除鳞系统的改进 张云明 刘法奎 摘要:针对高压除鳞系统存在的故障率高、流量小、压力低、易堵塞等问题,通过改进喷射阀、用高压离心泵代替柱塞泵等措施,达到了降低故障率、提高除鳞能力、减少新水消耗的目的。改进后,每年节约新水60万m,以上,创造了可观的经济效益和社会效益。 关键词:高压除鳞系统 高压离心泵 喷射阀 图分类号TG315文献标识码B 济钢中厚板厂是济钢股份有限公司的主体生产厂,年设计产量120万t,常规产品的厚度为8~100mm,最大宽度3350mm,主要有Q235B、Q345B、20g、16MnR、.IG590、JC[355、SS400、A36、43A、A、B、AH32、A。H36一般强度及高强度船板等十几个品种,随着品种钢比例生产的增长,以及客户对钢板表面质量要求的不断提高,对高压水系统的要求也越来越高,一期工程(年设计产量40万t)建设时上的高压除鳞系统,在压力、流量等方面已不能满足生产的要求,因此对高压除鳞系统进行改进势在必行。 一、存在问题 1.高压水水量供应问题 济钢中厚板厂高压除鳞系统为柱塞泵一蓄势器除鳞系统,高压水由传统的卧式三柱塞泵供应,由于柱塞泵高速往复运动每分钟110次以上,进、排液阀及其复位弹簧也相应每分钟伸缩110次以上,响应频率非常快,吸水瞬间极易形成局部真空导致产生气蚀,再加上水质的不稳定造成润滑性极差,在长期连续高负荷条件下运行,柱塞泵不可避免的经常损坏,而且随着使用压力的提高柱塞泵损坏的频率也会加快,如果柱塞泵的检修维护跟不上其损坏速度,使用压力会越来越低,供水量会越来越少,只能靠减少除鳞道次来减少除鳞用水量,因此,导致不能满足正常的除鳞工艺要求。 2.高压水除鳞喷射阀问题 使用的高压水除鳞喷射阀是20世纪60年代为我国大型水压机而设计的产品,该喷射阀控制比较繁琐,对水质要求极高,如果控制过程中的任何一个环节出现问题,该喷射阀就不能正常的完成除鳞过程,经常发生由喷射阀的控制失灵造成的停机,频繁影响轧制节奏;根据中厚板生产工艺要求,一块钢从开始轧制到轧制成型需要进行三次除鳞,除鳞时间分别为2s、4s、6s,但该喷射阀最短开闭时间不会小于8s,因而会浪费大约一倍的水,且该喷射阀在使用浊环水时容易卡死造成故障,因而只能用新水生产,造成水资源的严重浪费。 二、改进措施 1.用离心泵代替柱塞泵高压离心泵较柱塞泵具有系统压力高、流量大、效率高、噪声小、故障率低、占地面积小等优点,能满足所有钢种的除鳞压力要求和流量要求,但设备一次性投资较大。常规离心泵虽然具圃设置目理与维修2007№1有连续供水功能,但由于其负载电流与空载电流只相差15%~20%,而负载与空载时间比是1,3,70%的能源被浪费。 为解决这一问题,采用高压多级离心泵代替柱塞泵,并且采用液力偶合器调节离心泵转速,根据用水情况进行节能运行——当蓄势器液面或压力达到上限值时,离心泵降速运行,停止供水;当蓄势器液面或压力达到下限值时,离心泵升速运行,开始供水,实现了除鳞用水时离心泵高速运行,不用水时离心泵低速运行,除鳞压力可调,既节能,又满足了不同钢种对除鳞压力的要求。改进前后两种水泵参数见表1。 表1改进前后除鳞泵参数柱塞泵(改进前)离心泵(改进后)型号3W一1B2DC一10D压~/MPal8J5~2018.5~20流~./(m3/h)63300电机功率/kW6302240负载电流,A60200空载电流,A560工作数量,台31┗┻┻┛ 2.喷射阀改进为延长喷射阀的使用寿命,减少喷射阀的故障,缩短开关时间,使其可以直接使用浊环水,降低新水耗量,对喷射阀进行如下改进: (1)喷射阀由气动控制改为液压控制,在液压控制阀组中安装单向节流调速阀,用来调节喷射阀的开闭时间,使喷射阀的最短开闭时间由原来的不小于8s,变为可在0.5~5s内任意调节,大大减少了高压水的浪费。 (2)在系统中加入出口节流调速阀,减少液压缸开闭时带来的冲击,使喷射阀的主阀芯运行平稳。 (3)将喷射阀主阀芯的安置方式由以前的卧式改为立式,减小了主阀芯的磨损,大大延长了主阀芯及其密封件的使用寿命。 (4)去掉了喷射阀的先导阀,改为直接用液压缸带动主阀芯,解决了因水的清洁度低造成的先导阀卡死的问题,能够将高压水由过去的新水改为低廉的浊环水。

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